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本研究利用混凝沉降硅藻土吸附处理印染废水,使处理后的废水达到国家行业一级排放标准。研究结果表明:每处理100mLCOD为211.74mg/L的废水需加入浓度为10%的聚合氯化铝0.5mL,搅拌20min,进行混凝沉降,处理后的废水COD为155.08mg/L。每处理100mLCOD为155.08mg/L的废水需加入2.0g硅藻土,搅拌20min,处理后的废水COD为60mg/L,色度为10,达到国家一级排放标准。此法相对于其他处理方法具有工艺简单、沉降速度快、吸附处理效果好等优点,具有广阔的应用前景。 相似文献
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采用ABR反应器预处理全棉印花印染废水小试研究。结果表明,ABR反应器最佳水力停留时间(HRT)为24h,ABR反应器稳定运行3个月,当进水COD平均值为604.8mg/L(最高821.5,最低412.6mg/L),色度平均值为418倍时,出水COD和色度分别为239.7mg/L和82倍,去除率分别为59.6%和80.2%。 相似文献
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印染废水水量大、污染物种类多、成分复杂,采用清浊分流、分质处理,可充分发挥各段工艺优势。以双膜法(MBR+RO)为核心,采用物化+生化+膜工艺深度处理印染废水,在系统平均进水COD、氨氮、电导率分别为2 310.35 mg/L、121.20 mg/L、3 420μS/cm的情况下,系统平均产水COD、氨氮、电导率分别为6.28 mg/L、15.87 mg/L、73.70μS/cm,RO产水浊度、色度平均值分别为0.11 NTU、4.47倍,满足印染工艺回用标准。 相似文献
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将传统ABR改进为复合式ABR(HABR),并采用HABR/混凝/生物接触氧化组合工艺处理印染废水,重点考察了HABR的处理效果以及混凝工艺位置的选择.结果表明,通过在ABR中增设填料层、合理分配各反应室的上升流速和增加污泥回流,明显提高了其对印染废水的处理效果;将混凝工艺置于厌氧和好氧工艺之间,从处理效果和成本方面考虑都是最有利的;当印染废水的COD为400~500 mg/L、色度为500~600倍、SS为200~250 mg/L时,组合工艺对COD、色度和SS的平均去除率分别可达85.4%、95.6%、90.9%,处理效果好且稳定. 相似文献
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《中国给水排水》2015,(5)
以二乙烯三胺、环氧氯丙烷、硫酸铝为原料,制得一种新型脱色絮凝剂。以活性艳蓝X-BR、活性艳红X-3B、酸性大红GR模拟染料废水以及实际印染废水为处理对象,考察了自制絮凝剂对废水色度和COD的去除效果,并与聚合氯化铝、硫酸亚铁等常规混凝剂进行了应用性能比较。结果表明,自制絮凝剂对三种模拟废水的脱色率均高于聚合氯化铝;以中试规模处理综合印染废水调节池原水时,使用自制絮凝剂时脱色率最高,而使用硫酸亚铁时对COD的去除率最大;处理综合印染废水的好氧出水时,自制絮凝剂对COD和色度的去除性能均优于聚合氯化铝,投加量为70mg/L时,出水COD值可降至71.7 mg/L、色度降至8倍。 相似文献
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