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相似文献
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1.
黄俊豪  杨俊华  陈海峰  蔡浩然 《计算机仿真》2021,38(11):215-220,229
针对永磁直线同步电机混沌控制,结合状态反馈解耦方案,降低电机系统阶数,建立电机混沌解耦数学模型.应用Wolf算法与最大Lyapunov指数谱,证明电机系统运行过程中存在混沌现象,研究系统进入混沌状态时的条件及动态响应.基于电机混沌模型,提出一种滑模混沌控制器.通过BP神经网络全局拟合滑模控制参数,并经由粒子群算法优化,实现电机系统混沌控制;利用Lyapunov判据,分析控制器系统稳定性.仿真结果表明,滑模控制方案,可使电机系统脱离混沌并达到稳定运行状态,控制参数优化后,电机响应时间和超调量减少,鲁棒性提高.  相似文献   

2.
本文提出了一种针对新型PWM逆变器可变脉冲数调速系统的单片机控制方案,并进行了实验,有效地解决了在宽调速系统中电机在低频运行时的抖动爬行现象,同时可以使电机保持恒压,有效地降低了谐波。经过实验,效果良好。  相似文献   

3.
本文介绍一种简易电机调速系统,论文研究了无刷直流电动机的运行特性,分析了加入速度反馈后电机系统的运行和控制特性,针对电机系统不同的运行状态,提出了变速和称速的双模型策略,以提高系统响应和稳度精度,同时,结合具体的研究,提供了部分系统实验结果。对控制方案的可行性进行了验证。  相似文献   

4.
本文讨论了步进电机在旋转飞剪控制系统中应用时的跟踪控制方案。采用步进电机,可以大大简化系统的控制方案,降低系统成本,适合于转矩要求较小的飞剪系统。  相似文献   

5.
基于Linux移动机器人控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文描述了S3C44BOX uClinux系统的轮式移动机器人平台的步进电机运行中的升降速方案,避免了步进电机在高频下启动、停止时产生失步和震荡现象.用基本的字符设备思想开发出步进电机设备驱动程序.方便于uClinux用户态下通过简单的write和ioctl命令即可控制步进电机运行.  相似文献   

6.
在工业过程控制系统中,利用步进电机作为低转速控制的执行机构,较之其它电机有很突出的优点。步进电机的转速取决于控制它的脉冲序列频率,而后者可以做得很稳定;控制性能好、起动、停车、反转及转速的改变,都可在少数脉冲内完成,步进电机的脉冲给定方式,很容易由微型计算机来实现。但是,在低转速下,步进方式使运行中的步进电机有明显的抖动现象,运行不够平稳,这可考虑用步距角细分方法来改善。另外,要求控制系统能提供较高的转速分辨能力,或即是给定脉冲序列周期的最小分辨率。我们在研制一种工业过程控制系统中利用步进电机提供低转速驱动,采用了十细分步进电机驱动方案时电机运行很平稳。经分析,对步进电机频率给定器提出的要求是:  相似文献   

7.
针对电机非正常工作实验的现状,开发了基于EDA9033的电机堵转监控系统,该系统解决了目前电机非正常工作实验过程中出现的信息孤岛问题。详细介绍了该控制系统的控制方案,给出了上位机具体设计原则。该系统投运结果表明,达到了规定的设计性能指标和要求,且运行稳定。  相似文献   

8.
双电机独立驱动底盘控制算法设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
对双电机独立驱动底盘的结构和运动学性能进行了分析,提出了总体运动控制方案,给出了双驱动轮同速运行和差速运行时的控制模型,设计了双电机协调控制算法和底盘转弯控制算法;在MATLAB/Simulink中建立了直流无刷电机和整个系统的仿真模型,仿真结果表明该算法完全可以满足实际应用的需要;最后在基于DSP的实验板上进行了实验,实验结果验证了算法的有效性。  相似文献   

9.
研究无轴承同步磁阻电机稳定性控制问题,由于无轴承同步磁阻电机是一个强耦合的非线性系统,为实现负载条件下的稳定悬浮运行,需解除电机转矩和径向悬浮力等多变量之间的耦合关系。针对前馈补偿解耦的缺陷,给出了无轴承同步磁阻电机包含转矩控制和悬浮力控制的统一数学模型,证明电机逆系统存在,设计了一种通过非线性状态反馈的逆系统解耦控制方案,将复杂的无轴承同步磁阻电机系统解耦成两个转子径向位置二阶积分子系统和一个转速一阶积分子系统,并用PI和PID调节器分别对转子位置与转速进行综合设计。运用MATLAB软件对电机控制系统进行仿真。仿真结果证明,解耦控制方案的有效性,为电机系统优化设计提供了保证。  相似文献   

10.
针对电机定子浸漆生产线的现状,开发了基于三菱PLC的电机定子浸漆监控系统,该系统解决了目前电机定子生产线生产定子过程中出现的信息孤岛问题。详细介绍了该控制系统的控制方案。给出了上位机和下位机的具体设计原则。该系统投运结果表明,达到了规定的设计性能指标和要求,且运行稳定。  相似文献   

11.
崔牧凡 《计算机应用》2012,32(Z2):82-84
串口通信方式是工业控制中常用的通信方式,常规的串口通信编程采用动态链接库的方式,编程比较复杂。设计了一种基于LabVIEW的电机控制系统,通过LabVIEW中的VISA控件实现了PC机与现场可编程门阵列(FPGA)的串口通信,控制电机的运行。与常规的方法相比,此方案提高了数据传输的实时性而且降低了编程难度。系统具有数据交换、仪器状态检测、数据读取、命令控制等功能。在实际运行中,该系统操作简单,响应速度快,能够连续、动态地改变电机的转速,实现了工业控制的自动化。  相似文献   

12.
针对城市轨道交通车辆直线电机运行的特点,研究探讨了直线牵引电机的控制方法;应用新型32位DSP芯片TMS320F2812及实时多任务操作系统DSP/BIOS实现了具体的牵引控制系统方案;该系统采用独特的补偿控制算法,最大牵引力跟踪和在线参数校正,提高了车辆直线电机运行的稳定性和牵引力;通过仿真分析验证了该控制系统方案的可行性,对以后直线电机车辆实现国产化有一定的参考价值。  相似文献   

13.
在双足机器人的控制中,对多路步进电机进行协同控制是核心。分析了多电机协同控制系统的研究现状,采用“ARM+FPGA”(Advanced RISC Machine,Field-Programmable Gate Array)为控制核心的系统方案,完成了多电机协同控制系统的设计。重点介绍了控制系统ARM+FPGA的系统结构,实现了STM32控制程序的设计和FPGA的硬件和软件设计。控制系统采用上下位机相结合,在PC机界面设置步进电机的运行参数,并监视各步进电机的运行状态,在STM32F103ZET6芯片和EP2C35F672C8N芯片的分工协作下完成对多个电机的协同控制。根据观察机器人的运动状态和分析PC机显示的数据,可以很明确的看出该控制系统是能够同步、协同而精确控制双足机器人中多路电机的。  相似文献   

14.
针对电机定子浸漆生产线的现状,开发了基于三菱PLC的电机定子浸漆监控系统,该系统解决了目前压铸机生产线生产定子过程中出现的信息孤岛问题。本文详细介绍了该控制系统的控制方案,给出了上位机和PLC的具体设计原则。该系统投运之后,达到了规定的设计性能,满足了工艺要求,而且运行稳定。  相似文献   

15.
基于MQTT的步进电机远程控制方案实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵丹  谌建飞  邓敏  唐立军 《测控技术》2018,37(6):126-129
远程实验的仪器操作与动态数据测量离不开步进电机,针对远程实验步进电机控制需要,设计了一个基于MQTT通信和嵌入式的电机远程控制方案.在Windows Azure云计算平台上搭建基于MQTT的Mosquitto服务器,接收来自Web端发送的命令,推送至步进电机控制器,实现对步进电机的使能、方向、速度等控制.采用该方案利用远程Web端操控电机,对电机进行实时测试,结果表明,该方案可以实现对步进电机准确、实时、可靠的远程控制,电机以150 Hz驱动频率运行时位置误差为0.21%,可应用于相关远程实验中.  相似文献   

16.
针对数控车床电器控制系统中主轴变频调速、进给系统中数字分频器的电路设计、步进电机的控制与驱动及上位机接口的方案等问题,运用数字电路技术,设计结构简单,运行可靠的数控车床电器控制系统.  相似文献   

17.
基于Simulink仿真的步进电机闭环控制系统分析   总被引:5,自引:1,他引:4  
步进电机通常以开环方式应用于精度要求不高的位置伺服系统中.通过位置反馈,可以实现步进电机的高精度闭环定位控制.建立的步进电机数学模型,显示了其高度非线性的特点,为此设计了应用于步进电机闭环控制的参数模糊自整定PID控制器.通过Simulink仿真,分别分析了PID控制、模糊PID控制在步进电机跟踪给定位置时系统的响应情况.并通过分析转速输出曲线,提出了加入模糊速度前馈控制环的系统改进方案,系统稳定性得到较大提高.  相似文献   

18.
基于触摸屏和单片机共同控制的定位系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了一种由SST89C58单片机控制伺服电机的系统方案,包括硬件设计和软件设计.详细介绍了电子控制中常用的Modbus协议,采用Modbus协议中的ASCII模式通过串口通信实现单片机与触摸屏的通信.用单片机代替工业控制中常用的PLC做作为从机,节省了成本,单片机接收触摸屏传来的参数控制电机的运行,有效且经济地实现单片机对交流电机的控制.  相似文献   

19.
四轮驱移动机器人控制系统设计及应用   总被引:2,自引:2,他引:0  
针对四轮驱移动机器人对多电机控制和实时性的要求,提出了基于嵌入式系统设计的机器人控制器和分层控制方案;以ARM9核心处理器S3C2410作为主处理器进行速度检测、控制运算和通信等任务,以CPLD芯片EMP240作为辅处理器实现多电机控制;在监控主机上运行应用反步方法设计的运动学控制器,在嵌入式控制器上运行速度预测控制器,分层控制以提高系统到实时性;仿真和实验结果表明,所设计的控制器和控制方案是有效的,达到了预期效果。  相似文献   

20.
针对伺服电动缸系统巾电机频繁正反转时,存在的推杆相位延迟及幅值误差,将伺服电机编码器的反馈信号引入基于FPGA的运动控制卡中,在驱动器的外部构成一个数字闭环,并在控制卡中运用模糊PID和超前补偿控制,实时修正电机的运行误差;详细介绍了系统的基本控制原理,并通过比较伺服电动缸运行不同轨迹时校正前后误差,证明了该方法先进实用,可进一步提高伺服跟踪精度.  相似文献   

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