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<正> 电铲的电气故障一般来说是由电铲上的电气设备、元件在长期工作中受震、磨损、老化和过载冲击造成的。而磁放大电铲的电控构造复杂,元件也较多,这就带来了故障机率的增加和排除的困难。所以分析磁放大电铲的常见电气故障,对尽快排除故障,提高电铲的出动率有一定的意义。下面将围绕磁放大器各绕组的作用和电路的特殊部分对交流主电动机、直流发电机等的常见电气故障进行分析。分析时一般以推压系统为例。一、高压交流主电动机常见故障的分析 相似文献
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大型矿用挖掘机的通风除尘装置的功能是过滤从室外送入机棚内空气中所含粉尘,用清洁的冷空气排除机棚内各机构和电气柜中产生的热量。本文从设计挖掘机通风除尘装置的考虑因素入手、深入研究带有自洁性滤筒式除尘器的工作原理、除尘方式等,确定合理的通风除尘装置设计方案。与采用传统的惰性除尘相比,滤筒式除尘器有效解决了机棚粉尘问题,并成功应用于WK系列大型挖掘机中。 相似文献
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针对传统巷道掘进过程中风机通风除尘时扬尘大、能见度低、降尘效果差等技术难题,五里堠煤矿通过技术研究,对传统通风除尘系统以及喷雾洒水系统防尘现状及主要存在的问题进行分析,提出了风筒圈自动喷雾除尘系统。实际应用效果表明,该系统可根据巷道内风量及粉尘浓度自动控制洒水量,提高了通风除尘自动化水平,取得了良好成效。 相似文献
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针对高瓦斯掘进工作面粉尘浓度较高的问题,提出了长压短抽式混合通风与密闭湿式除尘装置相结合同步作业的快速除尘系统,分析了影响通风系统布置的关键参数,建立了密闭湿式喷雾除尘系统。通过对比该系统使用前、后的粉尘浓度,表明该系统有效控制了掘进巷道的粉尘污染。 相似文献
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为降低掘进粉尘质量浓度,改善掘进工作面作业环境,针对掘进工作面粉尘治理难题,以高河煤矿w3306高抽巷为背景,设计了基于掘进工作面长压短抽通风方式的干式过滤除尘系统,通过分析掘进工作面现场环境与粉尘扩散规律,明确了压风风筒与抽风风筒的安装位置,并在压风风筒上安装控风风筒优化掘进工作面的风流布局,提升了干式过滤除尘系统的吸尘能力,提高了掘进工作面的降尘效果。现场应用结果显示:开启除尘系统后,掘进机司机位置的平均总尘、呼尘降尘率分别为97.67%和97.26%,二运机尾位置的平均总尘、呼尘降尘率分别为98.05%和97.58%,有效降低了掘进工作面的粉尘质量浓度。 相似文献
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<正>中国煤炭科工集团太原研究院和德国CFT公司联合研发的掘进工作面通风除尘系统,适用于煤矿掘进机掘进的巷道,与压入式通风系统配套使用。该系统使用了附壁风筒和高压湿式除尘器,具有很高的集尘和除尘效率,总除尘率达99.4%以上,能很好地保障操作人员健康。掘进工作面通风除尘系统主要特点是使用长压短抽的混合通风除尘方式,在掘进工作面压入式通风风筒上, 相似文献
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大型矿用挖掘机滤筒式通风除尘装置的工作原理是在系统风机的作用下,将含尘气流通过滤筒过滤,把清洁空气送入机棚内;同时,在滤筒上的灰尘通过脉冲阀清灰,落入灰斗被连续排出。本文对该装置在实际应用中发生的故障进行分析,从设计结构入手,对装置底架钢结构、风帽结构及其支撑、系统风机室结构、风机安装底座、螺旋输送机等进行了优化设计,优化除尘器的清灰方式,对滤筒系统的控制程序进行了合理的调控。改进后的滤筒式通风除尘装置普遍应用于系列大型矿用挖掘机的工作中,为提高大型挖掘机的出铲率提供可靠保障。 相似文献
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在井下通风不良的作业地点,需要除尘装置对空气进行净化,以保证粉尘浓度降到卫生标准值以下.该文介绍了新研制的湿式纤维层过滤除尘器的设计、除尘原理、实验室和现场试验的结果. 相似文献
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介绍大柳塔煤矿综掘工作面原除尘系统并分析其局限性。在长压短抽局部通风方式下,改进通风除尘参数,优选湿式除尘风机,增加机载控尘系统形成掘进面新除尘系统,并应用于大柳塔矿双煤巷掘进面。结果表明,对于距离连续采煤机15 m范围内的总粉尘和呼吸性粉尘,改进的除尘系统除尘率增幅在20%~50%,除尘率分别提高到90%和80%以上。 相似文献
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安太堡矿的2800XP电铲以继电器为主的电气控制系统,运行了20多年,系统故障多,安全可靠性也不高。采用安全可靠、技术先进的PLC系统对2800XP电铲的电气控制系统进行改造,提高了其安全可靠性。 相似文献
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根据冶金矿山相关设计手册和选矿厂除尘设计工程经验,对马钢南山矿业公司移动卸料车除尘系统进行了改造,增加了移动通风槽及移动卸料口跟踪吸尘。系统改造后,移动通风槽除尘设备除尘作用明显,粉尘浓度大幅度降低,作业场所和烟囱排放物浓度达到了国标标准。 相似文献