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顺丁橡胶装置溶剂回收单元直采工艺改造 总被引:1,自引:0,他引:1
对顺丁橡胶装置溶剂回收单元进行溶剂直采工艺改造以降低能耗,考察了直采比例对丁二烯中二聚物含量和装置蒸汽消耗的影响以及直采工艺对顺丁橡胶性能的影响。结果表明,丁二烯中二聚物含量随直采比例的增大而增大,蒸汽消耗随直采比例的增大而逐渐降低;当直采比例达到48%时,丁二烯中二聚物质量分数为247×10-6,满足实际生产上不大于0.1%的要求,而蒸汽消耗则由未直采时的10.9 t/h降低至6.2 t/h。溶剂直采工艺对所得顺丁橡胶的性能没有明显影响。对顺丁橡胶装置溶剂回收单元进行溶剂直采工艺改造,技术可行。 相似文献
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为了提高1500 t/a环氧丙烷中试装置的能量利用水平,在建立了热力学模型的基础上,采用PRO/II流程模拟软件对装置的溶剂回收塔进行计算,并考察了操作条件对再沸器加热蒸汽消耗量的影响。经中试装置验证,采用优化操作条件后实际蒸汽耗量可从10 t/tPO下降到9.4 t/tPO,降幅为6%。鉴于单塔节能的挖潜效果欠佳,本文设计了溶剂回收的双效精馏流程。模拟计算的结果表明,可使蒸汽消耗量从单塔优化后的9.27 t/tPO下降到5.68 t/tPO,节能率达到38.6%,为万吨级装置的设计提供参考依据。 相似文献
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分析了100 kt/a涤纶短纤维装置的能耗构成及用能现状,从蒸汽、电能、冷冻水和压缩空气等方面实施了用能优化措施。结果表明:通过蒸汽冷凝液回收利用、停用或取代部分0.4 MPa蒸汽用能点等措施,可提高蒸汽利用效率,降低蒸汽消耗;通过安装谐波吸收器、更换装置内照明灯带等措施,可降低电能消耗;通过压缩空气用能点优化,可降低压缩空气用量;通过空调改造及季节性差异化操作,可节省冷冻水、0.4 MPa蒸汽及电能的消耗;实施用能优化措施后,涤纶短纤维装置单位产品综合能耗由优化前的4 812.3 MJ/t下降至4 240.0 MJ/t,降低了11.89%,单位产品总能耗费用由优化前的331.8元/t下降至259.45元/t,降低了21.81%。 相似文献
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针对齐鲁公司丙烯腈副产硫铵装置,根据多效蒸发原理,结合装置自身特点,自主开发成功双效逆流蒸发技术,并对装置实施改造。标定结果表明:硫铵产品的蒸汽消耗量比改造前降低了40%,每生产1t硫铵可节约99.0kg标油,节能效果十分显著,对提高丙烯腈装置的整体效益具有重要意义。如果将该项技术在硫酸铵行业推广应用,将会取得很大的经济和社会效益。 相似文献
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《内蒙古石油化工》2021,(6)
煤直接液化悬浮床加氢装置投料初期,装置单耗高达126.58kgce/t,经过科技攻关、技术改造及逐渐长周期高负荷稳定运行后,单耗明显下降。以2017年装置单耗进行分析,其中燃料气消耗占装置单耗的69.12%,其次为电能消耗占27.96%,蒸汽产出占比达18.11%。为了降低装置单耗,主要从节约燃料气、节电和节汽三方面展开。通过对油煤浆进料加热炉空气预热器优化改造、氢气加热炉与减压塔进料加热炉烟气余热利用、减压塔顶不凝气回收利用、氢气压缩机增加无级气量调节系统、利用变频技术、优化防冻防凝措施降低伴热蒸汽消耗、保证装置高负荷稳定运行、优化装置停工阶段操作等节能措施的实施,有效降低了装置能耗,全年合计节约能耗28 613tce,折合单耗下降了16.06kgce/t,节能率达23.86% 相似文献
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某裂解汽油加氢装置实施节能及扩能改造,通过对关键设备改造前后重要参数进行对比研究,并辅以有效能分析方法判断系统节能潜力。改造以分离塔和换热网络为切入点,提高装置用能效率。分离单元全面升级改造,提高分离效率,蒸汽消耗下降了11%;优化二反进出料换热系统,反应热回收提高了1.77倍,燃料气消耗降低了89%;反应出料采用热高分形式,蒸汽用量减少0.56t/h;动设备配合工艺流程完成改造,用电量下降50%。该装置的节能改造与扩能同时进行,改造后处理能力提高了40%。性能考核表明,装置改造后的各项技术经济指标达到国内同类装置先进水平,综合能耗较改造前下降了36%。该项目获得国家节能奖励。 相似文献
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钛白生产中先进节能技术应用的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
"十一五"纲要提出要求,要实现单位产品GDP能耗降低20%的约束性目标,对于高耗能的钛白工业来说,更具有约束性的要求.系统地总结了近几年来钛白工业生产中的节能成果,提出几项有效的节能技术,如热泵技术,抽吸二次蒸汽用于蒸发浓缩黑钛液,以节省新鲜蒸汽加入量;外加晶种水解技术,钛液浓缩由原来230 g/L降至195 g/L,节省蒸发蒸汽用量;转窑节能技术,窑内衬以双层砖代替原来单层耐火砖,减少窑体散热损失,节省能耗;隔膜机技术,压隔机与叶滤机相比,具有节电、节省厂房面积及改善操作环境等优点.上述节能技术对以钛铁矿为原料生产钛白,可实现每吨钛白产品节省标煤约400 kg,对降低产品的总能耗有帮助. 相似文献
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《化学工业与工程技术》2017,(5):11-15
加氢异构脱蜡反应过程中燃料气、用电及蒸汽消耗是装置的主要能耗,需要通过改进加氢工艺和提高催化剂的加氢性能,以实现装置的节能降耗。分析了某20万t/a异构脱蜡装置的工艺流程和用能特点,阐述了降低燃料气、用电和蒸汽等能耗的优化改造措施及取得的效果。针对当前低负荷运行的情况,通过装置基准能耗计算分析,认为蒸汽消耗还有节能潜力。采取的节能措施有:减压塔轻质侧线汽提塔改为干式气提、使用新型高效疏水器、部分蒸汽伴热改为水伴热、利用蒸汽凝结水替换除氧水。优化后装置的蒸汽能耗降低,取得了较好的效果。 相似文献
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以60kt/a己内酰胺聚合装置萃取蒸发系统为例,探讨了影响萃取蒸发系统蒸汽消耗的因素,分析了装置节能改造的方案和效果.结果表明:影响己内酰胺聚合装置萃取蒸发系统蒸汽消耗的因素包括萃取水量、萃取水温度、蒸发回流量、蒸发浓缩液固含量;采用三效蒸发+浓缩液闪蒸技术对60 kt/a己内酰胺聚合装置进行改造,同时控制萃取水浴比为... 相似文献
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抚顺石化腈纶厂采用杜邦工艺两步干法制腈纶。在生产中,以活性碳纤维为吸附材料,以连续式吸附器为主设备,对纺丝有机气体浓缩后产生的高浓度含二甲基甲酰胺(以下简称DMF,DMF是挥发性有机化合物的一种,一般是作为溶剂使用)有机气体,采用先吸附后水洗的办法进行增浓吸收,显著提高了DMF的回收效果,降低了产品能耗物耗,减少了环境污染。 相似文献
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从生产节能角度出发,介绍了直接法生产硝酸钠和亚硝酸钠过程中,蒸发、结晶工序的工艺设备改造后一次蒸汽的消耗情况,以及实际生产中回收利用一次蒸汽冷凝液和综合利用余热资源(高温氮混合气和蒸发工序的废热蒸汽)的情况。取得了可观的经济和社会效益。 相似文献
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溶剂及丁二烯回收装置是镍系顺丁橡胶生产工艺中的重要组成部分,其能耗占整个装置的40%左右,是顺丁橡胶生产过程中节能降耗的关键工序。某企业原本采用抽余油为溶剂,回收工艺采用六塔流程,后为降低能耗,将抽余油更换为己烷溶剂,并对原有工艺进行了相应改造,如降低溶剂脱重塔的回流量,并对回收油脱水塔塔底产物进行直采。本文结合其生产工艺改造前后的生产情况和实际生产操作数据,应用Aspen Hysys软件分别对改造前和改造后的溶剂回收流程进行建模和模拟,并与实际结果进行对比以验证模拟的准确性。在产品质量符合生产指标的情况下,对比分离要求和能耗,模拟结果表明改造后的流程总能耗降低15.25%,节能效果十分显著,其中回收油脱水塔和溶剂脱重塔的能耗降低最为明显。 相似文献
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介绍对DAP装置若干工艺优化和改造措施,达到了节能减排效果,DAP装置能耗逐年下降,从最高40.62kgce/t降至34.118kgce/t。 相似文献
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分析了五大器式尼龙66连续聚合中各单元设备的耗热量,主要是工艺热量消耗和热损失。计算表明每吨产品的工艺耗热量为3.78×106kJ/h,其中蒸发水分所消耗的热量约70%以上。提出了节能措施: 提高设备保温层的保温质量,采用热阻大的保温材料;对蒸发盐液产生的蒸汽回收利用;采用新的盐液蒸发方式,可大大降低盐蒸发的蒸汽消耗量。 相似文献
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腈纶生产中溶剂硫氰酸钠回收强化技术 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了腈纶生产中溶剂回收的多效蒸发工艺的特性,认为五效蒸发是最佳选择。详细说明了五效蒸发设备的清洗及节能措施。还介绍了世界上先进的自清洗系统和进一步强化溶剂回收与环境保护的方法。 相似文献