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在ROMeo中建立丙烯精馏塔的优化模型,利用ROMeo的数据校正功能使模型与装置相匹配,并计算得到精馏塔的默佛里板效率。在满足工艺约束的条件下,以工厂效益为目标函数,进行优化计算,获得新的操作目标。利用ROMeo的实时系统,可自动实现丙烯精馏塔的在线优化。 相似文献
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通过对气体分馏装置丙烯精馏塔的主要工艺参数进行调整,分析进料组成、回流比、塔压和温度的变化对丙烯精馏塔顶丙烯纯度的影响,优化丙烯精馏塔工艺操作,保障丙烯产品体积分数(?)≥99.50%,达到合格标准。 相似文献
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我厂裂解装置改造中,采用了电子计算机集散型控制系统。经过两年多的运行,证明系统稳定可靠,操作方便,在提高产品产量、节省能耗、保证安全生产上均取得明显效果。下面分别就裂解炉和乙烯精馏塔的计 相似文献
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随着全球经济的快速发展,市场对丙烯需求日益增长。如何能得到更多的合格丙烯产品是我们所关注的问题。在乙烯装置的生产过程中,影响丙烯收率的因素有原料组成,裂解条件,设备影响,系统操作及系统损失。然而,当装置正常运行时,原料组成,裂解条件及设备影响属于不可控因素。因此,控制好系统的操作和系统的损失就成为提高丙烯收率的主要途径。中韩石化武汉乙烯通过对碳三加氢反应器和丙烯精馏系统的操作进行优化,将碳三加氢反应器出口丙烯含量提高4%左右,并分别降低了1#丙烯塔塔釜丙烯损失6%和2#丙烯塔塔顶丙烯损失30%,降低了装置能源消耗,取得了显著的经济效益。 相似文献
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对46万t乙烯装置裂解炉裂解气分析在线色谱仪动态回流取样系统进行改造,解决乙烯裂解炉裂解气在线色谱仪投用率低的问题,保证裂解气在线色谱仪测量稳定准确,指导工艺精确控制裂解深度、提高双烯(乙烯、丙烯)收率。 相似文献
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在大庆石化总厂乙烯改扩建工程中,裂解分离装置由30万t/a改扩建为48万t/a,由中国北京石化设计院设计,中国化学工程第十一建设公司承建。本工程共有设备258台,其中最大的设备为ET1451丙烯精馏塔,直径为Φ4600mm,高度92.935m,壁厚δ=32mm,材质为16MnR,本体重量为453吨,由大庆乙烯机械厂制造。由于厂地狭窄,设备布置紧凑,新装置又毗邻旧装置,不得影响老装置的生产,甲方否定采用双抱杆起重能力550吨,高度75m的整体吊装方案,因此采用550吨履带吊车分段吊装组装的方案。根… 相似文献
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介绍了先进控制技术在丙烯精馏塔的应用情况,先进控制系统的投用提高了丙烯精馏塔的运行稳定性,实现了塔顶产品的“卡边”控制和塔釜有效产品的“截留”控制,减小了丙烯损失,达到了提高产品收率和装置节能降耗的目的。 相似文献