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1.
PDM复合PFS用于夏季长江水强化混凝脱浊处理   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)与聚合硫酸铁(PFS)复合制得稳定型复合混凝剂,用于夏季长江水强化混凝脱浊处理.通过混凝烧杯试验,考察了PDM在脱浊效果及沉淀性能上对PFS的改进程度.结果表明,对温度为28~30℃、浊度为110~120NTU的夏季长江水,复合药剂脱浊效果明显,PFS/PDM复合配比越低,复合混凝剂混凝脱浊效果越好;达到南京某水厂6 NTU的沉淀出水余浊标准时,沉淀30 min,PFS需3.45 mg·L-1的投加量,PFS与特征黏度分别为0.55,1.53、2.47 dL·g-1的PDM以20∶1,10∶1,5∶1的配比复合的复合药剂分别需要约3.04~3.17 mg·L-1、2.97~3.03 mg·L-1、2.51~2.65 mg·L-1左右的PFS投加量,相对于PFS单独处理分别约能减少投加量8.1%~11.9%、12.2%~13.9%、23.2%~27.2%,可明显改善PFS投加量大时出水带色,腐蚀设备和管道的缺点.PFS/PDM复合药剂混凝产生絮团大,沉淀快,在相对较短的时间内可使沉淀出水余浊达到标准,在夏季长江水实际生产中可增大现有设备的制水能力,可作为缓解夏季城市供水不足的一个手段.  相似文献   

2.
聚合硫酸铁复合混凝剂处理秋季长江水研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过混凝烧杯实验,考察了特征黏度系列化的聚合硫酸铁(PFS)/聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)复合混凝剂在秋季长江水处理中的混凝处理效果.结果表明:对温度为16~18℃,浊度为57~62 NTU的秋季长江水,复合混凝剂脱浊效果明显,达到南京某水厂6 NTU的沉淀出水余浊标准时,可显著降低PFS的投加量,PFS/PDM复...  相似文献   

3.
该文报道了用特征黏度系列化的有机阳离子高分子聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)与无机混凝剂复合物对宁波低浊度姚江水的脱浊处理研究过程。通过混凝烧杯实验,考察了无机混凝剂的种类及其与PDM的复合配比对低浊度姚江水脱浊效果的影响。结果表明,对低浊度姚江水,要达到1.0~1.2 NTU的沉淀出水余浊,硫酸铝(AS)需5 mg/L左右的投加量,聚合硫酸铁(PFS)需8 mg/L左右的投加量,而聚合氯化铝(PAC)的投加量在10 mg/L左右;PDM对无机混凝剂强化混凝脱浊效果明显,无机混凝剂与PDM的复合配比越低,复合混凝剂混凝脱浊效果越好,在达到水厂沉淀出水浊度标准的前提下,AS/PDM复合药剂能比单独使用AS减少20%AS投加量;PFS/PDM复合药剂能比单独使用PFS减少30%~40%PFS投加量;PAC/PDM复合药剂能比单独使用PAC减少30%~50%PAC投加量。  相似文献   

4.
复合聚铝处理秋季长江水脱浊研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
通过混凝烧杯实验,探讨了特征黏度系列化的聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)与液体聚合氯化铝(PAC)复合得到的稳定型复合混凝剂用于对秋季微污染长江水强化混凝处理效果。结果表明,对温度为16~18℃,浊度为70 NTU左右的秋季长江水,沉淀池出水在达到6 NTU的南京某水厂现行浊度标准的情况下,PAC需1.66mg/L的投加量,质量配比分别为20∶1、10∶1、5∶1的PAC(以Al2O3计)/PDM复合混凝剂所需投加量随特征黏度变化为1.38~1.26、1.19~1.14、1.16~1.13 mg/L,相对于PAC可减少投加量16.87%~24.10%、28.31%~31.32%、30.12%~31.93%。复合混凝剂还提高了絮体密实度与沉淀性能。由此可见,PDM明显改善了PAC的混凝脱浊效果,PAC/PDM复合比例越低,PDM特征黏度越高,脱浊效果与沉淀性能越好。考虑未来社会对水质的要求,若使沉淀池出水达到2 NTU左右,则PAC需3.35 mg/L左右的投加量,而复合比例分别为20∶1、10∶1、5∶1的复合混凝剂仍能比单独使用PAC减少19.10%~30.45%的投加量。  相似文献   

5.
低温低浊河网水的有机高分子助凝处理研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
用不同特征黏度的聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)与聚合氯化铝(PAC)、两种市售无机复合聚铝分别复合,用以改进无机混凝剂对低温低浊微污染河网水的混凝脱浊效果。考察了无机混凝剂的种类及其与PDM的复合配比对低温低浊微污染河网水脱浊效果的影响。结果表明,对温度为7~10℃,浊度为4.5~8NTU的低温低浊河网水,在与实际生产相近的混凝搅拌强度下,要达到2NTU左右的出水余浊标准,PAC、复合聚铝1、复合聚铝2分别需4.0、3.5、2.8mg/L的投加量。而用特征黏度分别为0.52、1.47、2.46 dL/g的PDM配制的、无机复合聚铝与PDM复合质量比为20:1、10:1、5:1的复合混凝剂PAC/PDM、复合聚铝1/PDM、复合聚铝2/PDM,比单独使用同种无机混凝剂,分别约能减少10%~25%、8.6%~28.6%、7.1%~28.6%的无机药剂投加量,无机复合聚铝与PDM复合比例越低、PDM特征黏度越高,复合混凝剂脱浊效果越好。因此,PDM对低温低浊河网水具有明显的强化混凝脱浊效果。  相似文献   

6.
复合聚铝用于冬季太湖水的混凝脱浊研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
将特征黏度系列化的聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)与聚合氯化铝(PAC)复合用于冬季低温太湖原水强化混凝脱浊处理。由混凝烧杯实验,考察了PAC/PDM复合比例、PDM特征黏度对脱浊效果及絮团沉淀性能的影响,并与经预加氯处理的太湖水的相应处理结果作对比。结果表明,对浊度在24~26 NTU,温度为5~9℃,藻含量为8.01×103个/mL的太湖水,在与某市某水厂混凝强度相近的搅拌强度下,要达到其2 NTU沉淀池出水的余浊标准,PAC投加量3.28 mg/L,而复合比例分别为20∶1、10∶1、5∶1的PAC/PDM复合混凝剂所需PAC投加量随PDM特征黏度0.55、1.53、2.47 dL/g的增加,分别为2.93~2.83,2.70~2.60,2.62~2.51 mg/L,相应的PAC投加量减少的幅度分别为10.67%~13.72%,17.68%~20.73%,20.12%~23.48%;当沉淀出水浊度要求提高至1 NTU时,PAC需4 mg/L的投加量,复合混凝剂需3.77~3.04 mg/L的投加量,相对于PAC可减少投加量5.75%~24.00%。可见PDM明显提高了PAC的混凝脱浊效果,且PAC/PDM复合配比越低,PDM特征黏度越高,复合混凝剂的脱浊效果与沉淀性能越好。此外,PAC/PDM复合混凝剂有可能通过减少预加氯的投加量,来减少卤代有机物的形成机会,增强供水水质安全性。  相似文献   

7.
将聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)与聚合硫酸铁(PFS)复合制备了新型复合混凝剂PFS-PDMDAAC(PFS-PDM),对秋冬季东江微污染水源水强化混凝净化处理,并采用红外光谱、扫描电镜、Zeta电位对复合混凝剂的形态和性能进行初步表征。结果表明,复合混凝剂PFS-PDM在浊度、UV_(254)及CODMn去除效果都优于单独使用PFS或PDM,PFS-PDM并不是PFS和PDM简单机械混合,而是形成新的结构,复合混凝剂PDM含量及盐基度对混凝性能影响与Zeta电位相关。  相似文献   

8.
本文探究了无机盐对聚合氯化铝(PAC) / 聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)复合混凝剂黏度行为和混凝性的影响,进一步考察了这两种影响相互间的关联性。用乌氏黏度计测定了无机盐对PAC/PDM比浓黏度的影响,同时采用混凝烧杯考察了无机盐对PAC/PDM混凝脱浊效果的影响。结果表明,不同无机盐对复合混凝剂黏度行为有不同影响,这种影响强度排序依次为AlCl3>MgCl2>NaCl,Na2SO4和Na3PO4使复合混凝剂产生白色沉淀;由混凝实验可得:对于复合混凝剂的混凝脱浊效果,AlCl3能使其明显提高,MgCl2和NaCl对其无明显影响,Na2SO4使其效果明显变差,Na3PO4使其效果想变差后变好。由此可见,在实验范围内,无机盐对复合混凝剂黏度行为的影响与其对复合混凝剂混凝性能影响无显著关联。  相似文献   

9.
该文考察了无机盐对聚合氯化铝(PAC)/聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)复合混凝剂黏度行为和混凝性的影响,进一步考察了两种影响的关联性。用乌氏黏度计测定了无机盐对PAC/PDM比浓黏度的影响,同时采用混凝烧杯考察了无机盐对PAC/PDM混凝脱浊效果的影响。结果表明,不同无机盐对复合混凝剂黏度行为有不同影响,影响强度顺序依次为AlCl3>MgCl2>NaCl,Na2SO4和Na3PO4使复合混凝剂产生白色沉淀;由混凝实验可知:对于复合混凝剂的混凝脱浊效果,AlCl3能使其明显提高,MgCl2和NaCl对其无明显影响,Na2SO4使其效果明显变差,Na3PO4使其效果先变差后变好。由此可见,在实验范围内,无机盐对复合混凝剂黏度行为的影响与其对复合混凝剂混凝性能的影响无显著关联性。  相似文献   

10.
PDMDAAC复合PAC用于冬季低温低浊长江水脱浊研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚二甲基二烯丙基氯化铵,简称PDMDAAC.是一种水溶性阳离子高分子,其作为一种有效的助凝剂,通过与铝盐、铁盐混凝剂的复合使用和选择合适的混凝条件,能对多种难处理的原水达到强化混凝的效果。本文采用系列PDMDAAC产品与PAC复合,得到系列复合混凝剂配方,用于冬季低温低浊南京段长江水混凝脱浊处理,考察了复合混凝剂在脱浊效果上对单纯使用PAC的改进程度,以及PAC/PDMDAAC复合配比对复合药剂脱浊效果的影响,为复合混凝剂的开发与其实际应用提供一定的参考。  相似文献   

11.
采用新型含锆聚合混凝剂对珠江原水进行混凝处理,同时与聚合氯化铝和硫酸铝比较混凝效果。结果表明:新型混凝剂在投加量为0.05 mmol/L时,浊度的去除率达到87%;进一步增大其投加量,浊度的去除率可达到96.3%以上;随着pH值的升高,浊度和UV254的去除率均先升后将;在pH值为4.4左右时,处理效果最优。新型混凝剂具有反应快、形成絮体大而密实、絮体沉降快、浊度去除率高等优点,是一种潜在的高效水处理药剂。  相似文献   

12.
本文采用混凝+UF作为RO进水的前处理,以颖河河水为原水进行了中试实验研究,考察了混凝剂投加量、曝气量、不同抽滤时间对超滤系统的影响.结果表明:混凝剂(PAC)投加量为14mg/L,曝气量为7.08L/s时,超滤对原水浊度的平均去除率为99.2%,出水SDI平均值为1.26,完全达到反渗透进水的水质要求,且水质稳定,混凝和超滤膜联用作为RO前处理是完全适用的.  相似文献   

13.
混凝沉淀法处理含铅矿坑涌水   总被引:1,自引:0,他引:1  
杨婷婷  徐晓军 《化工进展》2015,34(6):1799-1803
实验采用常见的聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铁(PFS)、聚丙烯酰胺(PAM)通过烧杯混凝实验进行除铅, 比较了3种絮凝剂对矿坑涌水中铅的去除效果;进而比较了3种絮凝剂分别组合之后对铅的去除效果, 筛选出既高效又经济的混凝剂组合, 并最终确定混凝剂组合为PFS和PAM。并且考察了投加顺序和pH值对组合混凝剂除铅效果的影响。结果表明:分别在最佳PAC、PFS投药条件下与PAM混用, 对含铅矿坑涌水的处理效果要比单独使用PAC、PFS任何一种絮凝剂效果好, PAM有利于提高PAC、PFS对铅的去除率。PFS与PAM组合除铅最佳工艺条件为:pH值为9.5, PFS投加量200mg/L, PAM投加量1mg/L, 投加顺序为快速搅拌时投加PFS, 慢速搅拌时投加PAM, 混凝反应时间14min, 静沉15min, 含铅矿坑涌水经该工艺处理后, 铅去除率可达99.05%, 出水铅浓度降至0.238mg/L, 达到国家污水综合排放标准(GB8978—1996)。  相似文献   

14.
受微污染湘江原水强化水处理工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用强化混凝工艺、强化混凝与活性炭联用工艺对湘江微污染原水及低温低浊原水进行中试研究。结果表明,对于处理受微污染湘江原水,聚合氯化铝混凝效果最佳;处理湘江低温低浊原水时,聚合硫酸铁效果最佳:高产酸钾与粉末活性炭联用助凝,能有效地去除有机物;强化混凝与活性炭联用处理工艺能有效地去除湘江原水;有机物以及消毒副产物前体,还能增加活性炭吸附能力。  相似文献   

15.
涡流低脉动混凝技术用于高浊度海水淡化预处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
以聚合硫酸铁作混凝剂,用涡流低脉动混凝技术对高浊度海水进行了中试处理试验。试验结果表明。涡流低脉动混凝技术可将海水中悬浮物有效絮凝沉降,当加药量为12.5mg/L时,出水浊度可稳定在10NTU,SS甚至可降至10mg/L以下。该技术用于高浊度海水淡化预处理能得到稳定的出水水质。  相似文献   

16.
The significant improvements of membrane technology in reliability and cost effectiveness have increased the reuse probability and recycling extent of dairy wastewater. However, membrane fouling still remains a major bottleneck in wide application. In order to solve the problem, this paper investigated the possibility and applicability of coagulation-membrane bioreactor (MBR) hybrid system in reclaiming dairy wastewater. A comparative experiment based on the removal efficiencies and the membrane performance was designed to achieve the purpose. The results showed that polyaluminium chloride as the appropriate coagulant in coagulation process was effective for turbidity removal. Coagulation process played a very important role in stabilizing the effluent of MBR and the level of transmembrane pressure. MBR was a crucial process in turbidity and aluminum removal. MBR had the capability to resist shock loading and to maintain the high COD removal. Biological flocs in MBR could improve the fouling level of membrane. The hybrid system reduced 98% COD from the original and COD value of the wastewater came down to 8 mg/L. The combination of coagulation with MBR presents the possibility and applicability to reclaim effluent in dairy industries.  相似文献   

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