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针对垂直线生产可锻铸铁管件出现的较严重的气孔、夹渣、缩松缺陷,分析缺陷产生原因,并通过优化浇注系统、排气方式及增设集渣包等改进措施实施,解决了可锻铸铁管件气孔、夹渣、缩松缺陷。 相似文献
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简述了与高效离心机配套的新型纵摆式接管机的设计方案、工作原理以及设备主要构成.该机结构简单,运动部件少,系统刚度好,可靠性高.该设备的成功开发,满足了本公司铸管生产规模扩大和提升浇注速度的要求;完善了本公司水冷金属型高效离心机生产线设备的开发. 相似文献
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采取外层先离心浇注10号钢,再浇注内层1Cr18Ni9Ti得到离心复合空心管坯,管坯内外表面加工后进行热挤压和冷轧,试制出了47mm×4.5mm的碳钢/不锈钢复合钢管,对不锈钢离心复合管坯生产复合钢管工艺路线进行研究,并对复合管金相组织、性能及结合层质量等方面进行分析。结果表明,复合管内外层冶金结合良好,晶粒明显细化,终轧后晶粒由铸态时3.0~3.5级变为7.0~8.0级,复合管压扁、弯曲及热处理后晶界腐蚀检验合格。 相似文献
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Pouring position as the input heat source has great infl uence on the temperature fi eld evolution. In this study, the Flow3 D simulation software was applied to investigate the infl uence of pouring methods(with fi xed or moving pouring channel) on AZ91 Mg alloy horizontal centrifugal casting(HCC) process. The simulation results show that the moving pouring channel method can effectively increase the cooling rate and formability of casting pipe. The casting experiment shows that an AZ91 Mg alloy casting pipe with homogeneous microstructure and clear contour was obtained by the moving pouring channel method, and the grain size of the casting pipe is signifi cantly decreased. Meanwhile, serious macro-segregation appeared in the AZ91 casting pipe by the fi xed pouring channel HCC process. Compared with the fi xed pouring channel, the moving pouring channel can remarkably improve the ultimate tensile strength and elongation of the AZ91 HCC pipe from 142.2 MPa to 201.5 MPa and 6.2% to 6.7%, respectively. 相似文献
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采用数值模拟和工业试验相结合的方法研究了大高径比铸锭内缩管的分布。利用5.3t钢锭解剖结果,验证了所建立数学模型的准确性。在此基础上,研究了10.5t钢锭内缩管的形成机理,并进一步探讨了不同浇注工艺对铸锭内缩管分布的影响。结果表明,浇注温度、浇注速度和铸模外表面冷却强度的变化对铸锭内缩管分布的影响较小。随着绝热砖长度增加,缩管深度会降低。当绝热砖长度超过500mm后,增大绝热砖长度对铸锭缩管分布影响不大。 相似文献
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采用实验与数值模拟计算相结合的方法,研究了异种金属管道耦接条件下在3.5%NaCl溶液中,其管道内表面电位分布规律。结果表明,在静态3.5%NaCl溶液中,当直径为50 mm的碳钢与黄铜管道耦接时,会发生严重的电偶腐蚀。其中,黄铜管道作为阴极受到保护,其受到保护的长度为800 mm;碳钢管道作为阳极,受到加速腐蚀,其腐蚀段长度为260 mm。不管是阴极的保护段还是阳极的腐蚀段,其长度均受浸泡时间、溶液流速及界面状态 (如腐蚀产物) 的影响。一旦介质流动,碳钢管道腐蚀段长度会降低到240 mm。同时,阴极的保护长度也缩短,且与理论计算结果相差小于5.0%。数值模拟计算与实测结果一致表明,理论公式的计算结果可以用于估算异种金属管道耦合后,电位较负管道腐蚀的长度和电位较正管道受保护的长度。同时,还可以用于管道采用牺牲阳极法进行阴极保护时,确定牺牲阳极保护管道的最大长度。 相似文献
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The corrosion and inhibition of carbon steel in multiphase flow were examined by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Electrochemical Noise (ECN) methods. It is found that the corrosion in slug flow is higher than that in full pipe flow. For the inhibitor tests, the experimental results show that the corrosion inhibitor has a better performance at longer exposure time and higher inhibitor concentration. Comparison with full pipe flow, slug flow degrades the inhibitor performance and increases the corrosion rate. The results from this work show that both EIS and ECN are the practical techniques in monitoring of corrosion and inhibition for pipeline steel in multiphase flow. 相似文献
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采用低温铸造方法制备A356铝合金半固态坯料.在200 t立式油压机上用挤压铸造方法将A356铝合金半固态浆料挤压成件.研究挤压铸造件的微观组织、力学性能,并与液态挤压铸造件进行比较.结果表明,A356铝合金半固态挤压铸造件组织由球形及椭圆形α-Al晶粒和α+Si共晶成分组成,且制件充型完整、无宏观缩孔、组织致密.在比压48.7 MPa,浇注温度575℃,保压时间3s条件下成形的半固态挤压铸造件的抗拉强度、屈服强度、伸长率分别达到278 MPa、225 MPa、13.2%,相比于在比压48.7 MPa,保压时间3s,710℃液态挤压铸造件性能分别提高了8.6%、8.2%、24.5%.A356铝合金半固态挤压铸造成形件具有较高的综合力学性能. 相似文献
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通过对横管两端不对等冲压的工艺分析,提出了管材冲压加工中对于两加工端成形长度不同,受力先后不同,形状不同时如何防止工件纵向(轴向)和横向偏移的解决方案.在其他类似成形加工时可借鉴. 相似文献
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采用ProCAST软件对K4169合金的离心铸造工艺进行了模拟研究。通过分析浇注速度、铸型转速、浇注温度及铸型温度对离心铸管充型及凝固行为的影响,获得了外径56 mm/内径38 mm的K4169合金离心铸管最佳制备工艺参数。在此工艺参数条件下,K4169合金离心铸管可实现连续稳定充型,离心铸管壁厚差为0.2 mm,内表面疏松比例小于3%,且柱状晶平均宽度为1.7 mm。结合模拟结果对K4169合金离心铸管进行试制,所制备的离心铸管显微组织中柱状晶占比80%,且晶粒组织细小,因而离心铸管具有优异的高温塑性。 相似文献
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采用低过热度浇注和弱行波电磁搅拌工艺,成功制备出6061铝合金半固态浆料。研究了浇注温度、搅拌功率和搅拌时间对6061铝合金半固态浆料的影响。结果表明:低过热度浇注和弱行波电磁搅拌技术可获得具有良好球状初生α-Al的6061合金半固态组织。浇注温度接近液相线温度,搅拌功率大于2.5kW,搅拌时间大于10s时,6061铝合金半固态浆料中的初生α-Al细小圆整,尺寸均匀。但是当浇注温度降至液相线温度时,组织中出现少量树枝晶。最佳工艺参数:浇注温度667℃、搅拌功率2.5kW、搅拌时间10s。 相似文献
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