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为了利于成本的测算、分析控制和核算,以及环保排放的监控,设立了单独的能源介质控制系统,用于对全厂能源介质进行计算机实时监控管理.能源介质管理系统设置的目的是为各单元机组的能源介质消耗和废水(酸)的排放量进行监控服务,以便全厂对各机组能源介质成本进行分析考核,为降耗提供突破点,为下级废水或废酸的排放处理提供相关参考资料. 相似文献
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分析了煤气冷凝鼓风系统横管初冷器生产现状和煤气净化过程中所需冷却水供给情况,结合热源和用冷需求情况,对初冷器进行适当改造,将初冷器上段高温循环水作为溴化锂吸收式热水型制冷机组热源,回收生产余热,实现能源的二次开发和利用,具有较好的经济效益和社会环保效益。 相似文献
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《中国有色冶金》2020,(1)
葫芦岛精锌冶炼厂采用竖罐炼锌工艺生产锌,改造前使用的主要燃料为自产煤气,年消耗中块煤约14万t,煤气站工艺落后、煤气质量较差,无法适应环保要求,而且存有重大安全隐患,企业决定实施燃料改造工程。在确保安全的前提下,保持生产系统主体工艺流程不变,实施了天然气替代发生炉煤气的改造,该改造根据各部燃气用量及燃烧特点采用了不同的燃烧方案,对具备条件的系统实施燃烧废气进行余热回收。通过本次改造,生产达到了环保指标要求,每年可节能1 757. 04 t标煤,减排CO_2约4 568. 24 t、SO_2约42. 16 t、NO_x约12. 98 t,并且燃料费用下降1 469. 82万元。该项目实施有助于企业环保节能、降低生产成本,增强自身市场竞争力。 相似文献
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事件焦作万方公告内容:全资子公司焦作万方电力有限公司承建的2×300MW发电机组项目中的第一台机组于2012年12月29日首次并网进行调试,2013年1月22日转入生产试运行。第二台机组计划近期投入试运行,届时公司将及时公告。事件点评2×300MW发电机组投入运营有望大幅降低公司冶炼成本:电解铝冶炼成本结构中,电力成本占到40%以上,氧化 相似文献
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介绍了首钢京唐公司能源与环境管理中心系统的构成、特点及功能,该系统投入运行以来,能够对生产、能源、运输、环保系统集中管理并优化调度,促进了二次能源的回收和利用,提高了能源使用率。 相似文献
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本文首先对国内应用较为广泛的能量回收透平装置进行简单介绍,通过阐述云南文山800kt/a氧化铝工程配套煤气项目中煤气余压回收透平装置的应用,论证了在能源供应日益紧张以及环保要求越来越高的市场经济环境下,能量回收透平装置的应用是一种很好的绿色环保节能措施,可降低企业能源成本,提高企业经济效益。 相似文献
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为回收焦炉荒煤气部分余热,利用超低温热水型溴化锂制冷技术回收初冷器高温段循环水的余热,夏季制冷工况,利用高温段循环水的余热替代蒸汽或煤气制冷;冬季制热工况,回收中温段循环水余热增加采暖供热面积。该技术应用后,机组运行稳定,实现了夏季焦炉煤气的自给式制冷、采暖季进一步回收中温段余热节约蒸汽的目的,年综合效益445万元。 相似文献
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烧结系统是冶金企业的耗能大户,大烟道余热热源丰富,回收热量大,对于节能降耗极为显著.2013年承钢在确保烧结主体生产的前提下,对2#、3#烧结机进行了余热回收改造.安装烧结机大烟道余热锅炉对废气进行余热回收,2台烧结机日均增加发电量9.6万kW·h. 相似文献
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介绍了承钢炼铁厂烧结工序余热利用现状.根据现场实际情况,对360 m^2烧结机进行了环冷机余热利用改造,引进烟道废气余热利用技术,将烟气余热用于蒸汽发电,吨矿可发电14 kW·h,节能效果显著. 相似文献
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介绍了梅钢4号烧结机余热回收系统的工艺流程,依据传热学理论分析了余热锅炉实际蒸汽发生量低的现象。结果表明,产汽量下降的根本原因是余热锅炉热风流速低与受热面积灰严重。提出了相应的解决方案,实践证明方案有效,为其他钢铁企业解决类似问题提供了借鉴。 相似文献
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韶钢炼轧厂康斯迪(Consteel)电炉经过改造后,人炉铁水比例由过去的15%提高到85%,接近转炉人炉铁水比例.与转炉相比由于没有实施煤气回收和烟气余热回收,工序单位能耗远高于转炉.为有效降低韶钢炼轧厂康斯迪(Consteel)电炉工序单位能耗,本文提出了烟气余热回收方案,通过增设一台余热锅炉,将康斯迪(Consteel)电炉冶炼过程所产生的烟气余热回收,转化为蒸汽供公司蒸汽管网使用.通过对烟气余热资源量的估算,可产生约20t/h的蒸汽,每年可回收能源2万tce,降低工序单位能耗18.2kgce/t,投资回收期1.57a,具有很好的节能效益和经济效益,为将来韶钢康斯迪(Consteel)电炉实施烟气余热回收提供借鉴和帮助. 相似文献
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韶关冶炼厂热风炉烟气的余热尚未回收利用,经测定其余热资源总量为1878kW,温度平均280℃,为二类余热资源。如果应用溴化锂吸收式制冷技术,可利用热风炉烟气余热资源制取冷冻水,用于工艺冷却,如鼓风炉空气脱湿。经测算仅降低焦比和增加喷煤量两方面,韶关冶炼厂鼓风炉空气脱湿产生的经济效益每年就可达1500万元左右。 相似文献
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结合首钢迁钢公司能源利用实际要求,配套建设了一台150 MW纯燃高炉煤气的燃气蒸汽联合循环发电机组,在利用副产高炉煤气进行联合循环发电的同时,利用余热锅炉次高压一级过热器引出一路次高压蒸汽外供公司管网,余热锅炉产生的次高压、低压蒸汽经过汽轮机做功拖动发电机发电,产生的乏汽经凝汽器换热部分通过分体式水源热泵空调机为控制楼进行制冷(制热),形成了一套冷热电联产的总能系统,在钢铁厂能源综合梯级利用方面进行了新的尝试. 相似文献