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相似文献
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1.
差动柱塞往复式增压注水泵采用差动柱塞结构使泵的高压吸入工况能够模拟常规柱塞式注水泵的低压吸入工况,模拟过程是一个液力平衡过程。借助于平衡率及平衡常数的概念,可以实现对这类泵型液力平衡效果的定量描述,从而为其进一步优化设计和现场造型提供参考依据。  相似文献   

2.
无液力平衡增压注水泵的结构设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
戴志刚 《石油机械》2004,32(7):26-27
针对常规型液力平衡增压注水泵存在的问题 ,设计了无液力平衡增压注水泵。其结构设计是 :(1)采用水平直通式泵头 ,泵头承压 5 0MPa ,平均寿命超过 5a ;(2 )动力端连杆小头配用滚针轴承 ,用以平衡连杆小头所受到的压力 ,无需考虑进、出口压力变化对平衡率的影响 ,泵的使用范围更广泛 ;(3)去掉平衡管 ,省去其过定位安装 ,减少刺漏 ,从而增强泵的可靠性 ;(4 )新型泵的盘根盒短 ,只需 1组密封装置 ,易损件减少一半 ,拆装盘根更方便。在现场试验中 ,新型泵进口压力 18MPa ,出口压力 4 4MPa ,曲轴箱温度由常规的 74℃降至 5 0℃ ,柱塞寿命比常规泵柱塞提高 ,泵安全运行 70 0 0h无异常。  相似文献   

3.
软密封柱塞防偏磨抽油管柱设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
1.软密封柱塞抽油泵 (1)软密封柱塞抽油泵结构及特点。软密封 柱塞泵包括泵筒、软密封柱塞两部分。柱塞由钢体 骨架、复合有机耐磨软密封环、尼龙辅助密封环、 隔离钢体等组成(见图1)。该泵主要特点是靠软 密封环实现动密封,密封环设计成碗状,与泵筒过 盈配合密封,具有较高的密封性能。该泵具有三方 面技术优势:一是柱塞钢体表面无需做硬化处理, 加工及装配容易,可降低工具加工成本;二是在检  相似文献   

4.
李庆海  李怀文 《钻采工艺》2008,31(5):108-110
针对TPA-600型三缸单作用卧式往复柱塞泵液力端(泵头)柱塞密封盘根结构设计上存在的缺陷.进行了改进.新泵头舍去了原来的可换式盘根底座,将柱塞盘根密封室延长到泵体深处,缩小了原安装盘根座的内孔尺寸,并增设了一个铜环,一个铁环,把柱塞盘根(除润滑油环保留在原位外)整体前移,相应的增加了柱塞的长度;为了保证泵头强度不受影响,还将泵头作相应的加厚。此外柱塞盘根压帽也进行了改进,柱塞盘根润滑油孔和调节盘根用的工具查孔,由六孔改为八孔。改造制作的新泵头,降低了盘根所受压力,利于盘根密封的调整,提高了柱塞盘根密封的可靠性,延长了柱塞密封及泵头的使用寿命。  相似文献   

5.
针对聚四氟乙烯和尼龙材质的软密封环耐磨性不高、耐压强度不够和抗老化性能也受到限制,使得该项研究基本处于停滞状态的问题,对软密封柱塞材质进行了优选,确定用聚醚醚酮制作密封环,并完成了软密封柱塞泵的加工。软密封柱塞泵在原刚体整筒泵柱塞外套上,以有机材质接触面取代钢体柱塞泵的刚体硬性接触面,在软密封柱塞泵工作时,只磨损软密封环,不磨损刚体泵筒,达到检泵作业只更换柱塞即完成检泵作业的目的。该软密封柱塞泵共完成现场试验18口井,平均免修期已达到了363 d,最长检泵周期达到509 d。  相似文献   

6.
孤岛油田应用3DT往复式柱塞泵作为注聚泵。该泵的柱塞在长时间的往复运动过程中,会对柱塞密封填料造成磨损,产生漏失,这就需要更换新的柱塞密封填料。因此,更换新的柱塞密封填料是注入设备管理过程中经常出现的情况。 原来更换3DT往复式柱塞泵柱塞密封填料操作过程如下:①停泵关闭进出口阀门,并放空卸压;②盘车使十字  相似文献   

7.
往复式高压柱塞泵在工业化工生产中的应用非常广泛,但是由于工业化工多应用处理后的污水,导致柱塞泵的工作条件较差。本文对柱塞泵的故障停泵进行了统计分析,发现柱塞密封系统故障是导致停泵的主要原因,针对柱塞密封系统失效的原因,对柱塞密封系统进行了改进,改进后的密封系统,可以在不停泵的情况下加注机油,减少柱塞、盘根的磨损,提高了柱塞泵的运行时率,降低了工作强度和运行费用。  相似文献   

8.
1 改造原因及措施高压增注泵液力端的主要组成部分为泵头和内外密封函体 ,内外密封函体容纳柱塞和密封填料 ,防止高压水内露外泄。在生产实践中 ,液力平衡高压增注泵内外密封函体中的弹簧、弹簧座 ,工作时高压水作用于填料上的自紧力远远大于弹簧对弹簧座作用力 ,弹簧对弹簧座作用在填料压紧力根本不起任何作用 ;弹簧座与柱塞配合间隙较大 ,柱塞在往复运动中 ,要受到水的冲击力 ,产生振动 ,很容易引起柱塞径向偏移 ,从而径向挤压填料 ,使柱塞与填料贴合不紧而漏水 ,并且加速填料磨损 ,致使填料过早失效 ;内外密封函体总成的弹簧、弹簧座位置…  相似文献   

9.
针对油田使用的计量泵大都存在着泄漏严重、耗电多、易损坏的问题, 研制了新型膜驱动变频计量泵。新型泵采用变频调速, 通过调节电动机转速改变柱塞冲次来调节泵的流量; 动力端采用固定冲程柱塞泵的基本结构, 省去了复杂的冲程调节装置; 液力端采用直接驱动式膜片,由柱塞直接推动膜片工作, 不再使用工作液及其补偿装置, 无需密封柱塞。泵的结构简单, 易于维护。室内和现场试验表明, 新型泵运行可靠, 流量调节灵活, 无泄漏。  相似文献   

10.
油田使用的计量泵大都存在着泄漏严重、耗电多和易损坏等问题,针对这一情况,进行了新型泵的设计研究。膜驱动变频计量泵采用变频方式,通过调节电机转速改变柱塞泵的冲次来调节泵的流量;动力端采用固定冲程柱塞泵的基本结构,省去复杂的冲程调节装置;液力端采用直接驱动式膜片,使柱塞直接推动膜片工作。同时不再使用工作液及其补偿装置,无需对柱塞进行密封。因而,其结构简单,可靠性高,维护少,彻底解决了柱塞的密封泄漏问题。1.膜驱动变频计量泵的结构及工作原理膜驱动变频计量泵是由变频控制器、三相异步电机、蜗轮蜗杆减速机构…  相似文献   

11.
陈辉  孙秀芝 《石油机械》2013,41(3):11-14
为了提高低摩阻泵的工作效率,减小摩阻损失,对泵漏失量、柱塞与泵筒的摩擦力进行理论分析计算,并将由缝隙流动理论计算的摩擦力与液压卡紧力引起的摩擦力进行对比,发现缝隙流动理论计算的摩擦力可以忽略不计,要减小摩阻,关键在于增大柱塞与泵筒之间的间隙和减小漏失量。对低摩阻泵和常规柱塞泵的漏失量和摩阻进行试验验证,验证结果表明,在相同条件下,常规柱塞泵的漏失量大于低摩阻泵,且漏失量的差别随泵径的增加而增大;在泵间隙相同时,常规柱塞泵的摩阻大于低摩阻泵。  相似文献   

12.
700型压裂车的3PCF300型三缸单作用卧式柱塞泵存在酸液窜入曲轴箱的现象。为此,对柱塞泵柱塞和密封圈的结构进行了改造,即将密封圈的唇口V形张角由90。增至120,背部尖角形改为半圆形,安装时将由填充聚四氯乙烯和26型氟橡胶制成的密封圈交互排列;将原三位一体的柱塞改为整体柱塞,柱塞表面渗硼调质后再抛光。近2年的使用实践证明,经改造密封圈和柱塞的柱塞泵,未发生柱塞与泵头碰撞和酸液窜入曲轴箱的现象,且柱塞寿命由原来的3-4个月提高到10-12个月,密封圈寿命由500小时提高到1100小时。  相似文献   

13.
液压反馈自封高效节能柱塞泵的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前采用的柱塞泵摩阻大、漏失大、寿命短等问题,提出了一种新型液压反馈高效节能自封柱塞泵(HSP)。该泵的柱塞芯由中部开有若干个径向槽孔的金属管制成,柱塞上装有一个弹性伸缩套,套在中心筛管柱塞芯上,在弹性伸缩套外面套有若干个耐磨的密封环。上行程时柱塞内部的流体压力作用到胶套内表面上使之向外膨胀,使密封环始终压在泵筒内壁上,形成良好的密封;下行程时弹性伸缩套恢复原状,柱塞和泵筒之间产生间隙。通过有限元力学分析,证明该泵克服了常规柱塞泵摩阻大、效率低、寿命短等不足。室内试验表明该泵实现了下行“无”摩阻,上行自封“无”漏失,专用耐磨环实现了长寿命的目的。现场试验表明,在供液条件充足的情况下,该泵泵效达到60%~80%,可高效节能连续工作2 年以上。  相似文献   

14.
双柱塞反馈抽油泵柱塞失效分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
双柱塞反馈式抽油泵是在改进常规抽油泵结构的基础上发展起来的一种适于高粘原油开采的特殊抽油泵。这种泵在使用中柱塞损坏相当严重,极大地影响了油井的正常生产。对失效柱塞进行了金相分析和表面形貌分析,探讨了柱塞的失效机理。指出柱塞失效的原因在于泵结构不合理、柱塞与泵筒配合间隙不合理、柱塞工作时产生偏磨以及柱塞镀铬层易脱落。认为镀铬层处理不合理是柱塞寿命低的主要原因,建议通过改进泵的结构,提高制造工艺水平及选择合理的涂层材料来提高柱塞寿命。  相似文献   

15.
针对河南油田部分稀油井产液量低、 动液面低、 柱塞与泵筒间漏失量大、 泵效低的问题, 研制了软密封柱塞增效抽油泵。采用软硬结合的软密封柱塞与金属泵筒作为密封配合副, 在抽汲过程中, 软密封柱塞与金属泵筒之间为零间隙配合, 具有泵效高、 检泵周期短、 防砂、 节能、 深抽功能。截止到2 0 1 0年1 2月, 该技术在河南油田采油一厂共开展现场应用2 6口井, 工艺成功率1 0 0 %,2 3口可对比井中, 平均单井泵效提高 8 . 1 4个百分点, 累计增产原油24 7 0t  相似文献   

16.
柱塞自旋转装置的计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
在柱塞上端接一根外圆带有螺旋槽的自旋转装置,靠排出液流的螺旋上升流动产生分速度使柱塞在抽汲过程中产生随机自旋转运动,从而消除柱塞的偏磨现象,达到提高抽油泵寿命的目的。这就是旋转柱塞的工作原理。产生多大的旋转力才能克服柱塞与泵筒之间的最大内摩擦阻力而使柱塞旋转,根据已知条件推导出柱塞旋转力、螺旋槽宽度、深度和螺旋角之间的关系式,将计算结果与柱塞和泵筒之间的最大内摩擦阻力进行比较,从而找出合理的螺旋槽宽度、深度和螺旋角。  相似文献   

17.
套装式抽稠油泵的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对普通抽油泵在稠油井中使用时存在抽油杆柱下行困难的问题,提出一种套装式抽稠油泵。这种抽油泵主要由出油阀、进油阀、大泵筒、小柱塞和柱塞泵筒等组成,具有进排油腔和呼吸腔两个腔室,在抽油机下冲程中抽油杆柱下端产生一个方向向下的液压反馈力,帮助抽油杆柱下行,克服了抽油杆柱下行困难的问题,有效提高抽油泵的有效冲程,延长抽油杆柱寿命。该泵还具有自动卸油、一次管柱注采、正反向洗井和冲砂等多种配套功能,方便于稠油井作业,减轻工人劳动强度。  相似文献   

18.
程正全 《石油机械》2011,(7):52-53,7
针对常规抽油泵在深井举升过程中存在系统效率低、泵效低、漏失量大和气体严重影响泵的充满程度等问题,研制了超长冲程杆式抽油泵。该抽油泵采用长柱塞对长泵筒的组合方式,最小密封段达到1.2 m,实现了12 m超长冲程抽油;采用软、硬相结合的密封方式和六爪锁紧装置,提高了抽油泵的密封性和锚定的可靠性。3口井的现场应用表明,该抽油泵应用效果良好,实施成功率100%,与常规抽油泵相比,提高泵效均在12%以上。  相似文献   

19.
抽油泵柱塞减少磨损的方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
祖世强 《石油机械》1998,26(2):37-38
传统的抽油泵柱塞外表面垂直轴向开有矩形防砂槽,容易造成外表面过早磨损、腐蚀剥落、拉伤漏失而失效,因此提出改进抽油泵柱塞外表面密封结构设计的两点设想:(1)在柱塞外表面上、中下设置三道截面为半圆形的螺旋防砂槽,上、下两道为左旋,中间为右旋;(2)在上部螺旋槽底开设导砂孔。采用以上两种设计形式,预计可减少抽油泵柱塞与泵筒的磨损,改善抽油泵的密封和润滑,减少泵工作过程的漏失量,避免出现泵砂卡和抽油杆脱扣,从而延长检泵周期。  相似文献   

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