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目前我国硫酸行业广泛应用阳极保护管壳式酸冷却器或板式酸冷却器 ,干吸系统硫酸循环首选塔—槽—泵—冷却器—塔流程。大多数厂家的循环酸槽选用立式 ,材质为普通碳钢内衬 1层 1 1 3mm厚耐酸砖。在长期生产中发现 ,内衬夹缝耐酸胶泥脱落现象普遍 ,严重时酸从夹缝渗入到壳体 ,造成钢板腐蚀穿孔。内衬夹缝耐酸胶泥脱落原因如下 :干燥塔与酸循环槽有一定的位差 ,酸靠位差从干燥塔流入酸循环槽内 ,对槽壁、槽底产生冲刷 ,造成夹缝胶泥磨损 ;另外下塔酸酸温较高 ,一般 70~ 85℃ ,夹缝胶泥会热胀冷缩 ,系统因故长时间停车时 ,胶泥与砖结合部位… 相似文献
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介绍一种新的硫磺制酸系统干吸流程。干燥塔、二吸塔串接共塔,且与一吸塔共用循环槽、循环泵、即干燥塔的下塔酸直接引入二吸塔。进入干燥塔的空气在干燥的同时对二吸循环酸进行解吸,致使二吸循环酸二氧化硫平衡分压低于二转出口气体中二氧化硫分压,从而可以减少尾气的二氧化硫排放量。同时,对硫磺制酸干吸流程进行了评述,推荐采用新的干吸流程。 相似文献
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陕西锌业公司商洛炼锌厂硫酸冷却塔 (俗称空塔 )塔高 1 2 m,有效内径 2 .1 m。原设计防腐方案为钢壳内衬贴 δ=3mm耐酸石棉板 ;再衬贴厚 1 1 3mm的侧面楔形耐酸瓷砖 ( 2 30× 1 1 3× 45 /65 ) 1层 ,衬贴胶泥为 KP1耐酸胶泥。1 995年下半年 ,冷却塔进气管下部、中部向外漏酸 ,最好的施工使用 9个月开始泄漏 ,最差的不到1个月就开始泄漏。进塔检查发现 :瓷砖腐蚀深度为 1 0~ 2 0 mm,砖缝之间的胶泥大部分被腐蚀穿孔 ,塔中部漏酸处有一直径约 5 0 mm的圆洞。下部进气口、铅套管已全部腐蚀。腐蚀原因如下 :随着原料的变化 ,进塔气体中超标的 … 相似文献
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介绍了某公司300 kt/a锌冶炼烟气制酸系统的生产工艺和主要技术特点,重点介绍了在生产运行过程中出现的问题及改造实践情况。针对净化设备循环管道腐蚀、总转化率偏低、干吸工序主循环酸管道腐蚀泄漏、二吸塔出口SO2浓度高、吸收塔除雾器出现纤维棉层穿孔、脱硫塔双氧水添加量不易控制、尾气脱硫塔纤维除雾器损坏等问题,采取更换循环管道材质、提高催化剂的装填系数及应用含铯催化剂、在干吸工序的主循环酸管道上增加阳极保护装置、新增SO2脱吸塔、二吸塔采用碳纤维除雾器、新建双氧水储槽及配套设施、脱硫塔后新增一级湿式电除雾器、脱硫塔采用折流板捕沫器代替纤维除雾器等措施,实现了制酸系统的长周期安全稳定运行。 相似文献
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刚果(金)卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司新建的240 kt/a硫酸装置干吸塔槽整体采用预防性堵漏处理措施,硫酸系统连续生产3年设备未发生泄漏。干吸塔槽预防性堵漏处理具有以下优点:①新建干吸塔槽未进酸之前进行预防性堵漏处理,由于设备内部没有酸性环境影响,施工备件更为充足,堵漏效果更佳,设备运行寿命更长。 相似文献
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介绍大冶有色金属公司冶炼厂硫酸四系列干吸、转化工序的工艺流程和设备的设计特点。一吸塔采用高温吸收工艺,干吸塔采用低位高效设计,干燥塔循环槽、一吸塔和二吸塔的共用循环槽均为卧式槽设计,一吸塔和二吸塔共用循环槽、循环泵和酸冷却器,转化工序采用“3 1”两转两吸,ⅣⅠ-ⅢⅡ换热流程,转化工序对每台换热器(SO3冷却器除外)均设置了旁路副线,并且增设了一段催化剂层的旁路,系统热稳定性好。试生产中,主体设备均运行正常。 相似文献
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介绍1333t/d铜冶炼烟气制酸装置干吸工序的设计特点,通过提高空气塔气速、增加分酸点和喷淋密度实现干吸塔的高效设计,以节约投资。干吸工序为泵后冷却流程,干吸塔采用低位布置,节省了酸泵能耗。泵槽为卧式,从根本上解决了进口硫酸对泵槽的冲刷腐蚀问题。干燥塔和吸收塔共用一个泵槽,为避免干燥系统的SO2串入吸收系统,干燥酸从一吸塔上酸管串入,整个系统共设置5个控制回路。 相似文献
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介绍了云峰分公司依据300 kt/a硫酸(A系列)装置干吸系统设计、设备质量、工程安装质量、设备运行状况、生产能力、产品质量及环保运行效果的检验数据,对干吸工序采取了一系列技改措施。其中包括用规整填料代替传统的阶梯环、清除玻璃纤维过滤器、清理分酸槽内沉积的酸泥、干吸循环槽和尾吸塔及循环槽,并对生产工艺进行调整。技改后的72 h考核数据说明取得了较好成效。 相似文献
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<正>云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂(以下简称云铜冶炼总厂)硫酸分厂现有2套制酸装置,分别是Ⅲ,Ⅳ硫酸系列。2套装置均采用二转二吸制酸工艺。干吸工序生产的成品酸浓度检测合格并达到一定液位后,自动溢流至地下计量槽计量,再用酸泵送至酸库保存待售。在干吸酸循环槽设有浓度检测装置,硫酸浓度在DCS系统上实时连续显示,但地下计量槽未设浓度检测装置。 相似文献
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论述硫磺制酸各种干吸工艺的特点,介绍江苏福仕特集团化工有限公司200kt/a硫磺制酸装置干吸工段三塔一槽交叉循环流程。该工艺具有占地面积小、无串酸管线、控制点少、投资省等特点。由于采用w(H2SO4)98%硫酸干燥空气,空气中水分含量较低,减少了系统酸雾的生成;由于采用二氧化硫含量较低的干燥塔出塔酸作为二吸塔吸收酸,提高了转化气中二氧化硫在酸中的溶解量,因而提高了总硫利用率。生产运行情况表明,主要技术经济指标达到设计要求,干燥塔出口空气水分含量低于0.05g/m^3,排空SO2含量仅为270mg/m^3左右。 相似文献
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朱智颖 《硫磷设计与粉体工程》2009,(3)
针对硫酸两转两吸生产中第一、二吸收酸循环槽不共槽情况下,对二吸系统是采用加水还是串酸以配置98%H2SO4进行了分析计算,并根据<硫酸干吸工序串酸自控方案的可行性分析与优化>研究结论在已有方案中补上该处合理的自控方式,形成一套完整的干吸工序自动串酸模型. 相似文献