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在一级除盐系统中,阴离子交换器(简称阴床)的前面再串上一级阴床,它就称为前置阴离子交换器(简称前阴)如图1 在运行时,将阳床出水先流经前阴,然后再串联流过阴床的交换层,使水中的有机物和无机阴离子,先被前阴吸附和交换一部分,这样就减轻了阴床除去有机物及无机阴离子的负担。从而提高了阴床的周期制水量和减少了有机物对阴床树脂的污染。再生时,再生剂(NaOH溶液)先逆流通过阴床的 相似文献
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1987.11月,我厂投入一套化学除盐水处理设备,设计制水系统为:生水——阳床——除CO_2器——中间水箱——阴床——混床——除盐水箱——除盐水泵(管道中加氨后)——主厂房.设计最终送出水量为400t/h,目前设计送出水量为230t/h.阳床直径为φ3228×12mm,逆流再生,树脂有效高度为2000mm,树脂型号为001×7.阴床直径为φ3228×12mm,逆流再生,树脂有效高度为2000mm,树脂型号为201×7.混床直径为φ2520×10mm,阳树脂高度为500mm,阴树脂高度为1000mm,其树脂型号分别为001×7和201×7.除CO_2器直径为φ2212×6mm,鼓风机式,内部填料为多面空心球,填料高度为2500mm. 相似文献
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近几年化学水处理发展很快,电力系统新建电厂普遍采用了化学除盐设备,许多老厂也改为化学除盐,从而改善了补给水品质。为防止热力设备的积盐结垢,保证设备安全经济运行,电力部颁发了“火力发电厂水,汽监督规程”。其中第十四条规定:一级化学除盐水电导率控制标准应不大于10微姆/厘米。但有些一级除盐水电导率达不到这个标准,其主要原因之一是阴床中混入少量阳树脂。在以NaOH再生时,这些阳树脂成为Na型。在阴床运行时,受入口水中H~ 离于作用而放出钠离子,导致一级除盐水电导 相似文献
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唐山陡河发电厂化学水处理按设计,于一、二期工程中共安装了三套除盐设备,均采用二级除盐、单元式钠离子失效控制系统。其中两套为无锡锅炉厂制造,每套出力50吨/时;由日本引进一套,出力40吨/时。三套总出力140吨/时。两套国产一级除盐设备系统,原设计为程序控制逆流再生和手动顺流再生,由于设备存 相似文献
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我厂水处理设备是一级除盐。阴阳离子交换器直径为φ2500毫米,进水装置是塑料弧形排管,紧贴上部封头;排水装置为石英砂垫层,罐内空间充满树脂。正向运行,逆向再生。在垫层上部200毫米处装有体内取样装置,用以控制运行水质。系统中采用150F—35型H~ 水泵,再生系统用水力喷射泵,再生流量30吨/时左右。此系统于1978年6月投入运行,阴床经常出现不正常现象,主要表现是: 相似文献
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以长江水为水源的大型水处理系统的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
文章结合工程实例对以长江水为水源的大型锅炉补给水处理系统的几种常见方案进行了详细的技术经济比较,着重从定量的角度对几种方案的投资费用和年费用进行了阐述。提出了对于大型水处理系统应首先考虑采用浮动床方案,而不宜考虑逆流再生床方案和带反渗透(RO)预除盐的水处理系统方案。当酸、碱供应困难或环保要求严格时,大型水处理系统可采用带反渗透预除盐加混床的水处理系统方案。 相似文献
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分析定型产品逆流再生离子交换设备中间排水装置(简称中排装置)存在的问题,提出了逆流再生离子交换设备中排装置改造的具体方案。根据一级除盐设备入口水质及再生情况,计算了逆流再生离子交换设备中排装置改造前一级除盐设备的周期过水量,统计了逆流再生离子交换设备中排装置改造后一级除盐设备实际周期过水量,对逆流再生离子交换设备中排装置改造前后经济效益进行了比较。 相似文献
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以逆流再生一级除盐加混床为例,详细说明了二级除盐再生过程中2种不同设计方式由于选择水源的不同对实现程序控制的影响。对于应用反渗透技术的锅炉补给水处理系统,适宜采用自用水泵除盐水作为再生过程全部水源的方式,具有自动化程度高、控制方便的优点。 相似文献
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一、前言涉县电厂第一期工程有“哈锅厂”产HG—220/110—4型锅炉、“上汽厂”产N50—90 型汽轮机及“上电机厂”产QFS 型双水内冷发电机各两台。化学水处理设备是“无锡锅炉厂”试制生产的固定床二级化学除盐设备,共二套。每套一级除盐为(?)1.5米阴阳离子交换器各二台,设计出力为50吨/时。二级除盐为(?)1.0米阴阳离子混合床二台,每台设计出 相似文献
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一级除盐系统重复再生原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析沙角发电C厂化学水处理一级除盐系统经常出现重复再生才能投入运行的情况,认为阳床的阳离子交换树脂再生时受到再生剂中铁的污染,经更换阳树脂和采用优质的再生剂后问题得以解决。 相似文献
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一、概况华厂地处渠县临巴镇,电厂生活污水排水口在电厂取水口上游,取水源为渠江。渠江枯水期流量较小(仅为25m~3/s),流速低,有机物含量较大,原水耗氧量一般在3~4mg/L,个别情况超过10mg/L。华厂水处理系统为一级除盐,二期增设了一台双流混床,运行中,阴树脂有机污染较为严重,常需复苏处理。同时华厂所用烧碱含盐也大,碱耗一般在110~140g/克当量,最高达160/克当量,再生后排水虽经两台 相似文献
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一五○发电厂始建于 1970年 ,原水处理系统设计为 3× 4 0t/h的一级除盐加混床。近几年来 ,水源水质严重恶化 ,含盐量由原来的 2 76mg/l增加到现在的 5 85mg/l,远远超过原水处理除盐系统的设计参数。除盐系统投产初期运行周期达 2 0h左右 ,目前仅为 6h左右。运行周期的缩短 ,再生频繁 ,酸、碱耗升高 ,工作量大大增加 ,再加上机组老化而引发的补水率上升 ,原水处理系统已难以满足一五○发电厂补给水的需要。反渗透作为一种先进的膜处理技术逐渐成熟 ,在国内多家电厂应用效果良好。目前 ,水处理系统中采用反渗透作为前置预除盐方式… 相似文献
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1前言巨化热电厂水处理车间是一个设计能力为360t/h的除政水制水车间.其年平均制水量为285t/h左右,预处理设备采用PAC混凝法去除胶体和悬浮物,除盐设备采用阳阴离子交换法脱盐。至1998年,我厂水处理车间的主要制7k对么柳前m丰1_表11998年巨化热电厂水处理设备现范2问题的发现随着供热发电机组的不断扩建,我厂对外供汽供水量逐年递增,为了满足生产高峰期制水供水的要求,我厂水处理车间的制水设备经常超负荷运行。而顺流床改造成逆流床须在原设备筒体内增加中排装置。图1中排装宜压变损坏示图自1984年以后,我厂的阳离子交换器中… 相似文献
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化学除盐系统固定逆流再生技术,已在国内外水处理工艺上得到广泛应用。它具有再生比耗低、出水品质好等优点。但一般逆流再生式离子交换器,在再生时都必须使用压缩空气或压力水进行顶压,以防止交换层搅动、影响再生效果,因而使离子交换器在结构和运行操作上复杂化。江油发电厂1976 相似文献
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热电站除发电外还有供应大量蒸汽的任务。这样的电站对补给水的需要量是比较大的,美国爱迪生公司曾设计了一种高流速逆流运行的除盐系统——浮动床设备,以供热电站选用,其出力为953吨/时。因为热电站供出的蒸汽不再进行凝结回收,同时是在12小时内制备出24小时的供水量,所以要由高流速的除盐设备来完成。浮动床设备的特点是台数少而占地面积小。如按通常选用流速条件考虑,那就需要很多台的离子交换器,而且要有数台同时处于再生状态。 相似文献