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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 102 毫秒
1.
针对选煤厂存在的原生细煤泥含量大,精煤灰分高、回收率低等问题,在借鉴XJM-S型浮选机结构的基础上,开发了一种带有中矿箱、阶梯形布置的XJM-S28(3+2)型浮选机。介绍了XJMS28(3+2)型浮选机的结构特点和工作原理,以开滦集团钱家营矿业分公司选煤厂为例,对比分析了两台设备不同工艺(粗选—精选和一次浮选)的工业应用情况。结果表明:两台浮选机入料灰分相近,采用精选工艺时,602/3浮选机精煤灰分为11.19%,可燃体回收率为67.47%;采用一次浮选时,602/2浮选机精煤灰分为12.65%,可燃体回收率为76.86%;两台浮选机综合浮选精煤灰分为12.35%,满足生产指标要求。精选工艺可有效排除高灰细泥,降低灰分,提高精煤产率。XJM-S28(3+2)型浮选机既能实现入浮煤泥的一次浮选,最大程度回收精煤,也能实现浮选精煤的二次浮选,降低精煤灰分,达到产品结构的优化。  相似文献   

2.
范各庄选煤厂针对浮选系统入料粒度大、浮选设备老化、尾煤处理能力不足等问题,通过技术改造,在浮选入料前增加水力分级旋流器组截粗,保证浮选入料粒度,同时采用XJM-S20型机械搅拌式浮选机替换原浮选机,提高浮选精煤产率,增加2台尾煤压滤机,提高了对浮选尾煤的处理能力,取得了很好的经济效益。  相似文献   

3.
介绍了Jameson浮选槽和XJM-KS20浮选机的结构特点及工作原理;针对高阳选煤厂原采用Jameson浮选槽存在粗粒精煤损失的问题,增加了2台XJM-KS20浮选机对浮选尾矿进行再选,有效提高了浮选精煤产率,提高了尾矿灰分,增加了经济效益。  相似文献   

4.
邢台选煤厂浮选精煤灰分偏高,通过分析入浮煤泥的粒度和密度,采用分步释放浮选、常规浮选和浮选柱进行分选试验;结果表明,浮选柱的分选效果优于小浮选机的分选效果,当精煤产率>60%时,灰分可以降到10%以下,达到了用户的要求。  相似文献   

5.
介绍了旋流微泡浮选柱的结构与工作原理、技术特点,在盘江矿区选煤厂的应用表明,相同条件下,微泡浮选柱所选精煤灰分比浮选机精煤灰分低约2%,浮选精煤产率提高3.33%,企业取得了较好的经济效益。  相似文献   

6.
通过分析泉店选煤厂原浮选系统工艺流程,提出了选煤厂主要存在浮选尾煤灰分低,浮选药耗高,浮选系统处理能力偏低,浮选床效率低,浮选精矿池泡沫量大等问题。针对选煤厂存在的问题,提出2种改造方案,并最终确定采用新建浮选车间并安装2台浮选机替换原有浮选床的改造方案。改造完成后,泉店选煤厂浮选尾煤灰分、精煤产率和可燃体回收率分别提高了55.61%,43.86%和44.51%,精煤灰分降低了0.29%,药剂用量减少了0.22 kg/t;浮选精矿池泡沫量明显降低,加压过滤机上料情况明显好转,处理量增大,且减少了1台空压机的使用;选煤厂每年增加精煤收益,节省电费和药剂费用总计12770.74万元。  相似文献   

7.
XJM-KS20浮选机在介休选煤厂的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了汾西矿业集团介休选煤厂浮选工艺流程及XJM-KS20浮选机的特点和工作原理,分析了浮选入料及产品的粒度、浮沉组成,生产实践表明,应用XJM-KS20浮选机可使选煤厂总精煤产率提高0.22%,经济效益显著。  相似文献   

8.
应用射流浮选柱分选微细煤泥的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了细粒煤分选技术的发展现状和射流浮选柱具有的浮选速度快、分选精度高、综合性能显著优于传统机械搅拌式浮选机的特点。试验表明 ,在精煤灰分相近的情况下 ,射流浮选柱浮选微细煤泥的精煤产率明显高于机械搅拌式浮选机 ;在精煤产率相近的情况下 ,前者的精煤灰分比后者的低 2 0 %~ 3 0 %。  相似文献   

9.
针对常规混合浮选过程中存在精煤灰分过高的问题,对入浮煤泥中的粗粒级和细粒级采用不同设备进行了浮选试验;结果分析表明,粗粒级采用浮选机分选、细粒级采用浮选柱分选的分级浮选工艺,可以减轻细泥污染、改善分选效果、提高精煤质量和产率、增加选煤厂经济效益。  相似文献   

10.
旋流微泡浮选柱在涡北选煤厂的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了涡北选煤厂煤泥粒度组成,发现煤样矸石存在泥化现象,高灰细泥含量较高,对浮选不利。进行了浮选机的单因素浮选试验、两因素三水平正交试验以及最优药剂条件下的分步释放试验,同时进行了浮选柱的煤泥浮选试验。结果表明,当煤泥矿浆质量浓度为45 g/L,复合药剂为1.10 kg/t时,精煤灰分为10.97%,精煤产率为72.62%,浮选完善指标最高为53.43%,浮选机煤泥浮选效果最好;浮选柱可以分选出各种质量的精煤,精煤灰分可调性大,可以适应市场变化。最后进行了浮选机和浮选柱的综合对比试验,在精煤灰分相近的情况下,浮选柱不同程度地提高了精煤回收率和浮选完善指标,具有明显优势。  相似文献   

11.
分析了某选煤厂浮选尾煤的性质,在磨机中将尾煤中的粗颗粒煤超细粉碎后,利用絮团浮选法进行分选,可得到灰分为8.58%~9.04%的精煤,产率为70.44%~73.53%;通过成本核算,发现将粗颗粒煤泥深加工后的经济效益远远高于尾煤直接出售。  相似文献   

12.
煤泥可浮性曲线的绘制及应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了依据煤炭H-R可选性曲线的基本形式绘制煤泥可浮性曲线的步骤:根据煤泥分步释放浮选试验结果,分别绘制出精煤曲线β、尾煤曲线θ、灰分特性曲线λ、产率曲线γ和精煤灰分±0.5%含量曲线ε;在A选煤厂的应用实践表明,该曲线可较好的预测煤泥浮选效果。  相似文献   

13.
分析了某矿小于0.5 mm粒级煤样的粒度和密度组成;分别采用单一浮选工艺流程和"TBS+浮选"的工艺进行对比实验;结果表明,单一浮选实验精煤产率只有41.74%,而窄粒级的粗煤泥在TBS中能够得到较好的分选,与浮选的综合精煤产率高达64.91%。  相似文献   

14.
The medium coking coal fines of − 0.5 mm from Jharia coal field were taken for this investigation. The release analysis of the composite coal reveals that yield is very low at 10.0% ash, about 25% at 14% ash and 50% at 17% ash level. The low yield is caused by the presence of high ash finer fraction. The size-wise ash analysis of − 0.5 mm coal indicated that − 0.5 + 0.15 mm fraction contains less ash than − 0.15 mm fraction. Thus, the composite feed was split into − 0.5 + 0.15 mm and − 0.15 mm fractions and subjected to flotation separately. The low ash bearing fraction (− 0.5 + 0.15 mm) was subjected to two stages collectorless flotation to achieve the concentrate with 10% ash. The cleaner concentrate (18.9%) with 10% ash was recovered which has an application in metallurgical industries. The concentrate of 30.2% yield with 12.5% ash could be achieved in one stage collectorless flotation which is suitable for use in coke making as sweetener. As the − 0.15 mm fraction contains relatively high ash, collector aided flotation using sodium silicate was performed to get a concentrate of 23.6% yield with about 17% ash. The blending of this product with cleaner tail obtained from − 0.5 + 0.15 mm produces about 35.0% yield with 17% ash and that can be utilized for coke making. The reject from the two fractions can be used for conventional thermal power plant or cement industries using a 23.5% ash after one stage collector aided flotation and the final tailings produced content ash of 61.6% can be used for fluidization combustion bed (FBC). This eventually leads to complete utilization of coal.  相似文献   

15.
华恒矿业公司选煤厂为充分回收煤炭资源,优化选煤工艺,增设了煤泥浮选工艺系统,并根据粒度分析及分步释放浮选试验,确定采用旋流微泡浮选柱进行二次浮选;同时通过有效的改造措施解决了浮选系统运行初期出现的问题,选煤厂精煤产率提高,获得了较好的经济效益。  相似文献   

16.
结合古交某炼焦煤原煤煤质化验资料,提出对原煤进行初次低密度分选,分选完成后对低密度中煤进行超细磨矿,使煤与矸石充分解离,然后再采用絮团浮选的方式对其进行分选。在原有精煤灰分要求不变的情况下,将初次分选精煤与浮选精煤进行配比而得到最大精煤产量,达到提高精煤产率的目的。  相似文献   

17.
超声波预处理时间对煤泥浮选结果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了太西煤样的粒度、密度组成情况,采用超声波对煤泥进行不同时间的预处理后,再做浮选试验;试验结果表明,超声波预处理一定时间后,煤泥浮选效果明显改善,继续延长时间,改善效果不太明显;试验分选出了灰分低于1%的超纯煤,最高精煤产率达27.85%。  相似文献   

18.
《云南化工》2019,(12):125-127
研究磷石膏浮选脱硅工艺技术,通过预先分级与浮选脱出磷石膏中的二氧化硅。研究表明,磷石膏细度大于0.025mm (>500目);捕收剂为G609用量为260g/t,作用时间2min;Na_2CO_3用量为2kg/t,作用时间2min;可以得到最终产品的二水硫酸钙含量98%~99%,其他杂质含量1~2%,浮选精矿产率最高可达80%左右,综合产率60%以上。  相似文献   

19.
淮北选煤厂涡北分厂浮选系统存在煤泥量大、设备腐蚀和磨损严重、处理能力不足等问题,通过分析浮选柱在细粒、高灰煤泥分选方面的适用性,提出采用FCMC-4000型微泡浮选柱代替传统的机械搅拌式浮选机的方案,改造后将提高浮选精煤产率,降低电耗。  相似文献   

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