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《烧结球团》2021,(4)
攀钢钒钛烧结矿由于TiO_2质量分数高,导致低温还原粉化率(RDI)较差,生产现场一直通过向烧结矿表面喷洒CaCl_2溶液来改善这一情况,但随着氯元素的循环富集,煤气管网腐蚀加剧。为解决该问题,特进行氯元素减量化试验研究,研究结果表明:通过降低溶液CaCl_2质量分数或用硼酸替代CaCl_2溶液后,钒钛烧结矿的RDI_(+3.15 mm)有所下降,但均达到普通烧结矿(未喷洒CaCl_2溶液)RDI的入炉水平;在工业生产中降低溶液CaCl_2质量分数10%和用硼酸完全替代CaCl_2溶液后,烧结矿的RDI_(+3.15 mm)略有下降,高炉主要技术指标无明显变化,炉况稳定顺行,且有利于延长煤气管网的使用寿命。 相似文献
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通过试验室试验和工业试验,得知在梅山原料条件下,采用喷洒CaCl2技术,可有效地抑制烧结矿低温还原粉化,改善冶金性能。工业试验结果表明,配加浓度为4%、喷洒量为4.2kg/t—s的CaCl2溶液,烧结矿RDI 3.15提高5.63%。高炉使用该矿后,炉况顺行,生产率提高,能耗降低,为高炉带来较大经济效益。 相似文献
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本文研究烧结矿经卤化钙水溶液或悬浮液浸泡后再干燥处理对其还原粉化指数(RDI)及相对还原率(RI)的影响。烧结矿的浸泡处理是在室温下、空气和真空中进行的。卤化钙水溶液或悬浮液的浓度变化范围为1.0~10.0(wt)%。烧结矿在CaCl_2和CaBr_2水溶液中浸泡后,其RI值保持不变,而RDI值降低,也就是说,在还原过程中的粉化现象得到了改善,用CaBr_2作为浸泡液时尤其如此。另一方面,当烧结矿在CaF_2悬浮液中浸泡后,几乎测不到其RI和RDI值的变化。 相似文献
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学习国内外用卤化物处理烧结矿的成功经验,进行了烧结矿喷洒CaCl2溶液的试验室试验和工业性试验,成功地降低和控制了烧结矿低温还原粉化率(RDI),改善了高炉料柱透气性,促进了高炉稳定顺行,提高了煤气利用率,降低了焦比,取得了显著的经济效益。 相似文献
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讨论了FeO含量对烧结矿冷强度和烧结矿低温还原粉化率RDI+3.15的影响。降低烧结矿中的FeO含量有利于提高烧结矿还原性,但是过低的FeO含量会降低RDI+3.15。本文以济钢400m2烧结机为例,研究了影响烧结矿FeO含量的因素。研究发现,降低料层厚度和混合料水分、提高配碳量和焦粉粒度均能提高烧结矿中FeO含量;另外,降低碱度,提高SiO2含量也可以提高FeO含量。 相似文献
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为研究新疆地区低品位复杂矿对烧结矿质量的影响,利用60 kg烧结杯开展低品位复杂矿烧结配矿优化研究工作,探讨不同碱度、不同配碳量以及不同燃料粒级配比对烧结矿性能的影响。试验结果表明:碱度在1.65~1.75时,转鼓强度下降5个百分点,低温还原粉化指数最低,烧结矿的自然粉化较为严重。碱度在1.75~2.0时,转鼓强度随着碱度上升而增强;配碳量的增加,烧结矿强度和低温还原粉化(RDI)指数有所改善;而随着小于1 mm燃料粒度所占比例的增加,烧结矿的强度和RDI_(+3.15)指数都有变差的趋势,小于1 mm燃料粒度比例占30%的时候,烧结矿的质量最好。 相似文献
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配加蛇纹石和白云石的试验研究表明:采用蛇纹石调整烧结矿的MgO含量,当MgO由0.64%提高到2.5%时,烧结矿TFe从59.10%降到55.00%,转鼓指数有升高趋势,从64-42%提高到67.37%;添加适量蛇纹石可以提高转鼓指数。采用白云石调整烧结矿的MgO含量,随着白云石用量提高,烧结矿的铁品位及转鼓指数明显降低。冶金性能研究表明:添加蛇纹石或白云石时,烧结矿的低温还原粉化指标RDI+315mm、900℃还原粉化指标以及熔滴性能指标均良好。 相似文献
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