共查询到15条相似文献,搜索用时 453 毫秒
1.
2.
3.
4.
聚酯端羧基控制的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
从酯化和缩聚2个阶段分析了聚酯端羧基产生的原因。确定了工艺调整方案,通过提高酯化液位延长酯化停留时间来提高酯化率,降低缩聚反应温度尤其是终缩聚的温度减缓热降解反应,对降低产品端羧基值有一定效果。 相似文献
5.
对端羧基产生的原因及其对纺丝性能的影响进行了讨论 ,发现聚酯的端羧基值在 3 0mol t左右时 ,长丝生产线的断头有明显的减少 ,并运用正交实验法对影响端羧基值的条件进行了优选 ,采用优选条件控制聚酯的端羧基值在 3 0mol t左右。 相似文献
6.
7.
端羧基和二甘醇的含量是衡量聚酯产品质量标准的2个重要指标.就国内大多数所采用的五釜聚酯生产流程,2段酯化反应决定了产品中的端羧基和二甘醇的含量.针对酯化反应过程中端羧基和二甘醇互相矛盾的控制,调整酯化反应的关键参数,使产品中的端羧基和二甘醇指标达到要求. 相似文献
8.
高负荷生产条件下PET端羧基的控制 总被引:2,自引:2,他引:0
分析了高负荷生产条件下,PET端羧基超标的原因。通过正交试验,优化酯化和预缩聚工艺条件,使高负荷生产条件下PET端羧基控制在优等品范围内,同时生产能力由180t/d提高到210t/d,超过设计能力167%。 相似文献
9.
探讨了影响连续固相增粘产品活性的因素,提出了控制主反应器的温度、氮气流量、基础切片的端羧基、氮气露点等主要因素,实现生产的平稳控制,从而保证产品黏度的稳定。 相似文献
10.
PET端羧基含量对可纺性能的影响及控制 总被引:1,自引:0,他引:1
对端羰基产生的原因和对纺丝性能的影响进行了讨论,发现聚酯的端羧基含量在30-35mmol/t之间时,长丝生产线的断头现象明显减少,并运用正交实验法对影响端羧基含量的条件进行了优选,采用优选控制条件将聚酯的端羧基含量控制在30mmol/t左右。 相似文献
11.
从生产实际出发,对酯化循环、工艺温度、反应液位、浆料密度、负荷变化、PTA品质等影响PET熔体中端羧基值的因素进行了系统分析和论述,并找出了PET熔体中端羧基值的预判方法和稳定控制的关键措施。 相似文献
12.
从PTA品质、配料量比、液位变化、温度、压力等方面,对PET切片端羧基值影响因素进行研究,采用正交设计和优化计算的方法,找出适合低负荷生产时的控制参数,达到控制切片中端羧基值的目的。 相似文献
13.
吸湿排汗用共聚酯切片的工业化开发 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了吸湿排汗用共聚酯的合成方法,并利用现有三釜流程连续聚合工艺技术,工业化试生产了吸湿排汗用共聚酯。结果表明:以聚乙二醇(PEG)作为改性剂,在较低的反应釜温度下,用三釜流程国产化生产线连续化生产吸湿排汗用共聚酯是可行的。所生产的产品与常规PET相比,特性黏度和b值较高,端羧基值较低。 相似文献
14.
根据聚酯装置的生产实际,分析了在高负荷(≥150t/d)下切片中端羧基值上升的原因,通过对浆料工序和酯化工序工艺参数的调整达到了控制切片中端羧基含量的目的。 相似文献