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管式炉蒸氨工艺的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
焦化厂常用的蒸氨工艺是用直接蒸汽将原料氨水中的氨蒸出,使处理后的氨水符合生物脱酚装置的要求,同时得到较高浓度的氨汽。由于直接蒸汽蒸氨工艺简单,得到世界各国的广泛采用。但是对于水资源匮乏地区的鸿基焦化,如果采用直接蒸氨工艺蒸氨.需直接蒸汽量10t/h、软水87600t/a,这是很大的水资源消耗。而且蒸汽量的93%成为蒸氨废水,增加了蒸氨废水量,所以还需要扩大锅炉房及生物脱酚装置的规模。采用管式炉循环加热蒸氨废水进行蒸氨,不仅节省水资源而且节省锅炉房的建设投资.降低了生物脱酚装置的生产负荷。 相似文献
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简要介绍了焦炉烟道气蒸氨工艺,并且采用实例说明了烟道气蒸氨在焦化厂应用的效益分析情况,通过分析得知:烟道气蒸氨较蒸汽蒸氨可节省蒸汽约0.2t/t剩余氨水,减排废水约0.2t/t剩余氨水,并且具有较好的经济效益、环保效益和市场推广价值。 相似文献
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介绍了焦化废水的来源和危害.分析了直接蒸汽蒸氨工艺、导热油蒸氨工艺、管式炉蒸氨工艺的优缺点,比较了2种蒸氨工艺的运行费用.最后提出了选择蒸氨工艺的建议. 相似文献
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系统总结了Snam氨汽提法尿素装置节能环保技术改造的方案、措施和效果:①改造中压惰气洗涤器,中压放空气的氨含量由15%降至5%;②改造解吸塔,解吸废水中尿素和氨的含量最低可降至1×10-6;③新增2台氨水槽,完善了密闭排放系统;④改造CO2压缩机组工艺冷凝液回收系统,避免了工艺冷凝就地排放,实现了水资源回收再利用;⑤改造尿素装置界区排放口,保证了外排废水稳定达标排放。 相似文献
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导热油加热技术在蒸氨系统中的应用 总被引:4,自引:1,他引:3
介绍了导热油技术在蒸氨系统中的应用情况,实践表明,用导热油代替蒸汽作蒸氨热源后,不仅可大幅度降低生产成本、节省能耗和减少外排废水量,而且具有较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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尿素装置停车实现"零"排放过程分析 总被引:2,自引:0,他引:2
大型尿素装置的生产过程中会产生大量的废水,在正常生产时都较容易回收利用,但在停车过程中将产生大量含氨的废水和废气,因为气相氨较难保存,所以停车时往往会有部分的氨排向空中而造成大气污染和氨的损失.通过对现有装置和停车方法进行改进将气相氨转变为氨水,待再次开车后回收利用,从而使装置停车实现"零"排放. 相似文献
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为处理化肥生产中产生的氨氮废水,投资建成处理能力为1 800 t/d的生化处理装置。介绍了生化反应的原理和装置工艺流程,分析了氨氮废水的基础数据和影响生化脱氮的因素。装置投用后,每年可削减COD 800 t,BOD 400 t,NH3N 2 000 t,实现了污水零排放。 相似文献
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针对传统焦化蒸氨废水工艺余热未全面回收利用的问题,设计开发了蒸氨废水余热回收利用新技术。通过蒸汽、热水两用型制冷、采暖双工况吸收式热泵机组,可夏季回收蒸氨废水余热制取热水,作为制冷机驱动热源制取工艺冷却水,满足煤气净化回收系统冷却需要,冬季回收蒸氨废水余热并辅以蒸汽为热源生产取暖水,实现了蒸氨废水余热的综合利用,降低了工序能耗,具有较好的经济效益和社会效益。 相似文献
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介绍了针对合成氨、尿素装置进行的造气污水治理、节水减排改造、废油回收改造和废气回收再利用综合治理;对改造效果进行了综合评价,结果表明,改造后排放废水水质保持在COD≤60 mg/L,w(NH3-N)≤5 mg/L,废油回收100 t/a,吨尿素氨耗降低到586 kg/t。 相似文献