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1 引言 长期以来,武钢未对购进动力煤的质量进行检验,均以供货方提供的质量数据为依据,因此进厂原燃料采购成本高,质量差。在钢铁企业中,炼铁成本占生产总成本的50%以上,是原燃料购进、运输、烧结、焦化、炼铁等成本的综合体现,降低原燃料采购成本和高炉能耗就必须对进厂原燃料的质量进行严格把关。为此,质检中心于1997年5月起对部分进厂动力煤进行质量抽查,1998年8月 相似文献
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针对济钢进厂大宗原燃料管理的特点、现状及存在问题从为进厂大宗原燃料管理应采取进一步规范采购招标制度,提高检测效率,强化现代化管理制度以及重视各部门协调等措施,以便保证生铁、钢坯等产品质量,降低消耗,提高效益。 相似文献
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近几年来,承钢炼铁厂通过加强进厂原燃料质量把关、规范料场管理、加强库存管理,使原燃料质量稳步提高,库存量变化更加明确,从而使承钢炼铁厂的整体效益得到了明显提高,因此对炼铁原燃料管理是很重要的。 相似文献
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随着钢铁行业生产规模急剧扩张,导致原燃料资源日趋紧张,质量波动加大。原料既是企业成本战略与质量追求的关键节点,也是不法商贩和企业内部个别人员内外勾结谋取暴利的"绿荫地",为了更有效地把好关口,避免漏洞,济钢集团科技部通过完善管理制度,推行精细化管理,使进厂物资检验工作在公开、透明的环境中进行,保障了检验数据的科学性、准确性,最大限度的维护了公司经济利益。 相似文献
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针对邯钢进厂原燃料号吨问题,开发_r原燃料亏吨管理控制系统,通过供方数据预录、数据异常报警、供需方数据对比等功能模块,实现了对进厂原燃料亏吨数据的管理和控制,亏吨率明显降低。 相似文献
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永通铸铁管公司通过对自动配料、生石灰消化、造球、布料等系统的改造和烧结过程的优化,烧结矿碱度稳定率得到提高。通过采取改善原燃料质量、优化原料结构、引进新型烧结增效剂、加强工序操作和管理等措施,烧结矿质量明显提高,同时降低了烧结成本。 相似文献
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济钢围绕降低原料成本、对原燃料进厂管理、职工住房项目建设、进口矿石管理立项开展实施效能监察,经济矿原料成本下降了120元/t.提高了企业管理水平,保证了职丁住房项目建设的顺利进行,挽回和避免了企业的经济损失2.28亿元。 相似文献
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马钢港务原料总厂自投产以来,通过持续不断地技术改造、技术攻关和强化管理.不仅降低了生产成本,而且提高了混匀矿的产量和质量,在设计能力不配套的情况下,满足了烧结产能充分释放时对原料的质与量的需求。 相似文献
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内审是管理体系持续改进的有效工具。但是,真正把内审工作开展的扎实有效也不是一件容易的事。酒钢除了质量主管部门的系统审核、专项审核外,为了深化了各工序满足内部顾客的意识,开展了下工序对上工序或服务提供单位的内部审核,酒钢称这种内审为质量管理体系内部评审,通过这种评审,有效促进了质量管理体系的持续改进和产品实物质量的提高。 相似文献
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唐钢炼铁厂通过对原料系统改造、规范料场管理、优化混匀配矿结构,使原料质量稳步提高,为烧结、高炉生产创造了良好条件。 相似文献
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加强原辅料质量管理提高产品质量 总被引:1,自引:0,他引:1
宣守蓉 《冶金标准化与质量》2001,39(6):34-36
介绍了原辅料质量管理与产品质量的关系及重要性.着重介绍了梅山加强原辅料质量管理的方法、手段及取得的效果.原辅料的质量管理,首先应建立建企业标准,然后对供货方进行质量保证能力的评价和选择,严格把好原辅料入厂各环节的质量管理,降低生产成本,提高产品的质量. 相似文献
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湖北新冶钢二炼铁厂从降低生铁成本出发,生产低硅生铁。采取了提高原料和烧结矿质量,严格控制并稳定炉缸温度,富氧、喷煤、大风量、大料批(每批14.1t)、正分装、抑制边缘、发展中心的操作方针,使顶压升高,一氧化碳压力增大,一氧化碳利用率提高,燃料比和生铁硅含量降低。生铁含硅量逐步降到0.3%左右,高炉主要技术经济指标明显改善。 相似文献
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振兴焦化公司以提高焦炭质量为核心,对配煤系统进行技术改造,将原煤配煤改为精煤配煤,改进配煤技术,加强配煤管理,从而优化了配煤工艺条件,实现了经济配煤。 相似文献
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结合首钢近年来烧结含铁原料结构发生的变化及近年采取的密封技术改造、混合料红外线水分测控系统的投入使用等所打下的设备基础,2006年8月炼铁厂在一烧结作业区4台烧结机上完成了700mm厚料层烧结技术改造,达到了烧结矿产量略有增加、质量提高和燃耗降低的预期目的。 相似文献
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炼焦煤资源结构和特点是选择炼焦工艺方式的重要基础。面对目前炼焦煤资源结构与煤质特点,以及优质炼焦煤资源日益短缺的状况,发展捣固炼焦工艺是解决该问题的重要发展途径。基于煤岩学观点,捣固炼焦可以灵活调整配煤结构,扩大炼焦煤种使用范围;特别是采用预粉碎工艺或分组粉碎工艺及煤改质处理可以提高焦炭的内在质量;同时,通过高炉配焦操作可以降低钢铁企业终端原料的生产成本,对企业的可持续发展具有十分重要的意义。 相似文献