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正加热炉是钢铁企业轧钢厂重要组成部分,其安全经济运行是轧线正常生产的基础。棒一线加热炉为蓄热式推钢加热炉,支撑加热钢坯炉筋管材质为20#钢,经冷却的软水通过炉筋管上升管汽包及下降管组成自然循环回路回收余热,余热锅炉主要技术参数:蒸发量1.68~9 t/h,汽化冷却设计工作压力1.3 MPa,实际运行压力0.6~0.8 MPa,出口温度为饱和温度,燃料为混合煤气。1事故情况简介炉筋管所用材料为20#,规格为Φ127×20mm, 相似文献
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攀钢轨梁厂推钢式加热炉炉底纵水管经常出现鼓包、漏水问题,通过对2^#加热炉汽化冷却循环系统运行参数的测定,建立了过程数学模型,提出了改造措施。改造后汽化冷却系统的运行周期得到延长。 相似文献
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洛阳钢厂二轧分厂加热炉自启动全炉汽化冷却装置,汽包正常水位与最低炉底管中心标高差仅为2.57m。占用空间少,系统结构简单,非常有利于旧炉改造。一年多的运行实践证明,该装置操作简单、维护方便、安全可靠、年节约新水100余万t。 相似文献
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新疆八钢线材厂加热炉汽化冷却的管路、阀型、控制方式经改造后,汽化冷却控制由现场手动调节改为远程电控,汽化冷却系统运行可靠,与加热炉系统实现并行监控。 相似文献
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本钢热连轧厂4号大型步进梁式加热炉在设计中采用了先进的汽化冷却系统,该技术填补了我国自行设计、制造、施工安装的空白。该炉于2000年7月份投产以来,使用效果很好。它的应用,为我国大型步进梁式加热炉新建或改造汽化冷却系统提供了可靠的先进经验,值得借鉴。 相似文献
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以推钢式连续加热炉为对象,建立了炉底纵水管自然循环汽化冷却系统的流动及传热数学模型,并根据该模型计算出汽包压力对系统工作指标的影响. 相似文献
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利用加热炉项目改造机会将支撑梁水冷却循环改为汽化冷却循环,并配置安装1套蒸汽余热发电机组,将汽化冷却循环产生的余热蒸汽有效循环利用,并对系统改造前后进行了详细的成本及效益分析。 相似文献
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介绍了加热炉汽化冷却技术在南京钢铁股份有限公司中板厂的应用,回收蒸汽的利用情况及取得的经济和环境效益,并提出了加热炉汽化冷却系统蒸汽回收利用实践中应注意的问题。 相似文献
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1概述
步进梁式加热炉是120t转炉/炉卷轧机生产线的关键设备,而热水循环系统是加热炉汽化冷却系统中最重要的一个冷却系统,主要用于步进梁式加热炉炉内固定水梁、活动水梁等部位的汽化冷却。热水循环系统一旦出现故障,必将严重威胁着步进梁式加热炉的安全、稳定运行以及炉卷生产线的正常顺行,严重时甚至会造成炉内固定水梁和活动水梁全部塌卧的重大设备事故,如重新砌炉,最少需要4—5个月的时间,这就意味着炉卷生产线将被迫停产4—5个月。但自2005—09—30投产以来,由于热水循环系统原设计存在很多不合理因素,致使系统中设备故障频繁,且不具备在线检修的条件, 相似文献
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1 1#加热炉改造前状况 南钢中板分厂1#加热炉于1975年建成,1986年投产,原设计采用50年代传统的三段式炉型。炉底有效尺寸为25.52m × 3.596m,设计加热能力为30t/h。炉顶采用60°砖砌拱顶,烧嘴型式为高压喷射式烧嘴,燃料采用高焦炉混合煤气,空气和煤气均不预热, 相似文献
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上海新沪钢铁厂在轧钢加热炉上提高汽化冷却的蒸汽压力至8个绝对大气压炉后,今年又在一座小时产量为14吨的连续式加热炉上设计安装了一台自然循环汽化 相似文献
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推钢式轧钢加热炉汽化冷却的应用目前并不普遍,尤其是较为新颖先进的低汽包自然循环全汽化的应用为数还更少。为了提高轧材的质量,以及从节约能源的意义考虑,本文结合无锡钢厂在这方面的应用和改造情况介绍如下:1.汽化冷却的产生和发展推钢式轧钢加热炉,主要用来加热被加工的钢锭。炉内支承钢锭的构架必须具备在高温下(一般炉温在1200℃左右)有足够的承载能力。早期的加热炉是一实心体,钢锭放在炉底加热。这样一方面容易粘钢,另一方面钢锭加热不均。后来人们就用炉筋管把它架起来加热,管内通水冷却,冷却水直接排放。这样既需用大量的冷却水,又带走了 相似文献