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相似文献
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1.
姚春林 《水泥》2002,(10):56-56
我公司MPS3150立式生料磨,设计产量150t/h,几年来运行情况良好,但喂料系统中的三道闸门存在一些问题,为此对其做了改进。1存在问题1.1控制系统故障DSK1400三道闸门是根据德国技术资料国内制造,采用GE控制器实现对三道闸门的控制,其工作流程如下:该控制器振动大,安装现场粉尘多,加之冬季气温最低可达-30℃,运行中经常出现三道闸门不动作或工作循环紊乱,造成下料堵塞,平均每月堵料6~8次,每次处理至少1h,生产难以稳定运行。1.2闸门的耐磨性在使用中发现原闸门材质为20g钢板,耐磨性不好,使用周…  相似文献   

2.
许致纲  张全雷  赵昂 《水泥》2015,(1):31-32
<正>我公司煤磨采用的是ZGM113G-I型立磨,设计产能45t/h。自生产以来,最高喂料量只有37t/h,一直未达到其设计值;同时受台时产量影响,煤粉细度控制指标不能达到筛余≤12%,较粗,影响煤粉燃烧;并且一直存在吐渣严重的问题,最多时吐渣量超过6t/h,大量增加岗位人员的工作量,严重影响生产和环境。针对以上问题,我们进行了认真分析和总结,对其进行了改造,使问题得到了有效解决。  相似文献   

3.
THM25辊式磨,是目前我国自己设计的第一台大型辊磨,磨机设计产量75t/h。由天津水泥工业设计研究院设计,为新乡水泥厂扩建1000t/d熟料预分解线原料粉磨而配套。该磨机1992年4月投产以来,设备运转正常,台时产量稳定在78~82t/h。1993年4月由河南省建筑材料设计研究院监测  相似文献   

4.
1 简介 我厂为2000t/d熟料预分解窑生产线,原料粉磨采用沈阳重型机械厂MPS3150立式磨。主减速机为德国进口,工艺流程见图1,主机设备见表1。自投产以来运行情况良好,曾创下了国内调试时间最短的记录。  相似文献   

5.
卢盛茂 《水泥》2003,(5):29-29
我公司2000t/d熟料干法回转窑生产线,生料系统采用MPS3150立式磨,台时产量150t/h,在运行过程中吐渣次数较多,影响产量,严重时导致停车。1吐渣原因1.1工艺原因1)混合料仓物料离析严重当仓料位低时,大块物料集中落下,物料研磨时间不够,粗粉从出渣口溢出。2)系统漏风主要由于立磨本体密封不严和三道阀漏风,造成系统出磨温度低,压差过小。3)石灰石粒度过大要求石灰石入磨粒度≤80mm,而入堆场石灰石的粒度有时100~200mm之间的占30%左右,产生块料。4)热风管道积灰当热风管道积灰超过2/3时…  相似文献   

6.
生料立磨吐渣料是颗粒料和粉料的混合体,普通翻板阀锁风故障频繁,吐渣料皮带输送扬尘大。本文利用电磁振动输送机进行吐渣料的密闭输送,用多层柔性锁风替代普通翻板阀进行锁风,达到立磨吐渣输送无扬尘、吐渣漏风减小等目的。改造后实现了密封输送,整个过程无物料溢出也无扬尘。  相似文献   

7.
为了满足回转窑用煤量的增长,提高煤磨台时产量的同时,吐渣量也会显著增加,由于吐渣量大,还夹杂少量好煤,若外排势必造成部分原煤的浪费。为此,采用外循环系统,将煤立磨吐渣100%回磨再利用,解决了生产线长期存在的瓶颈问题。同时吨熟料煤耗可下降2.5 kg,降低生产成本。  相似文献   

8.
余生 《水泥》2002,(8):43-44
我公司一线生料磨为FLS公司生产的 ATOX R-50型立磨,生产能力320t/h,所配主电动机功率3500kW。立磨运行中有时产生的吐渣料大于送走的成品量,从卸料口堆积到立磨刮板腔里,阻碍立磨刮料板运行,造成磨机运行阻力增大、主电动机功率异常  相似文献   

9.
张亮 《水泥》2019,(12):65
当前水泥企业面临的节能减排形势越来越严峻,尤其是为满足环保要求不断增加收尘等用电设备,导致难以满足水泥单位产品能源消耗限额要求。为此,本文分析了生料粉磨系统漏风问题,并进行密封改造。旨在减少漏风,降低循环风机电耗。  相似文献   

10.
张亮 《水泥》2012,(12):65
当前水泥企业面临的节能减排形势越来越严峻,尤其是为满足环保要求不断增加收尘等用电设备,导致难以满足水泥单位产品能源消耗限额要求。为此,本文分析了生料粉磨系统漏风问题,并进行密封改造。旨在减少漏风,降低循环风机电耗。  相似文献   

11.
我公司2000t/d新型干法水泥生产线的生料制备系统采用了MPS3150立式磨。自2003年4月1日以来立磨吐渣逐渐增多,从每班的少许到每班的十几吨,增加了工人劳动强度,导致立磨产量逐渐降低,生料库料位逐渐减少,均化效果变差,影响了回转窑热工制度的稳定。针对这种情况我们对立磨吐渣逐渐增多的原因加以分析并采取了解决措施。  相似文献   

12.
我公司MPF2116型煤磨在今年年初吐渣比较严重,吐渣量在300kg/h左右。吐渣量的增大.首先增大了工人的劳动强度:其次是导致立磨台时降低.粉磨电耗相应增加,进而导致生产成本上升;另外也使得磨机周围环境恶化,不利于设备的保养维护。为尽快减少磨机的吐渣量,我们通过现场排查和中控操作参数分析,找到了吐渣量大的原因,并提出了解决措施进行改进,本文就此作一介绍。  相似文献   

13.
1 引言 我公司2000t/d熟料新型干法生产线,生料制备采用ATOX37.5立磨(引进FLS公司)。在投产初期,该磨经常发生因振动值超过正常设定范围(振动值一般控制在1~4mm/s),大于6mm/s时中控室报警,大于10mm/s延时5s时生料系统自动联锁断电停机)而导致生料系统联锁停机。本文结合生产实践,就磨机振动原因及解决措施谈一点看法,供参考。 2 立磨振动产生原因 ATOX37.5立磨受力分析见图1。  相似文献   

14.
我公司5?000t/d熟料生产线回转窑规格为Φ4.8m×72m,于2009年3月点火投产,生料制备系统选用MLS4531A立磨,生料磨入磨给料配套Φ2?000mm回转锁风下料器,由于该部位负压较大(约-6?000Pa),运转过程中,回转下料器转子间隙漏风严重,通过窑尾烟筒废气氧含量检测数据对比可以看出,在生料磨开机运行期间,废气氧含量在7.5%~8.0%左右,生料磨停机时间段,窑尾烟筒外排废气氧含量在4%~4.5%左右,说明生料磨系统漏风严重,而生料磨漏风又主要集中在入磨喂料系统和磨辊张紧拉杆部位。系统漏风造成生料磨台时产量降低,为稳定磨内风量被迫提高循环风机转速,风机运行功率升高,生料单位电耗居高不下。  相似文献   

15.
1 导言 我厂原料粉磨采用MPS3150型辊式磨,具有产量大、效率高、电耗低、体形小等优点,但对物料的适应性差,特别是铁质物混入物料中时对其正常运转影响很大。为将铁质物剔除,安装了一台国标除铁器。由于料层厚、吸力小,除物不净,导致磨辊和磨盘磨损严重,不能正常运转。为此,我们换用一台RCY-C80T1型永磁自卸式超强磁除铁器,同时对为辊式磨喂料的胶带输送机也进行了一些改  相似文献   

16.
冯元亮  杨磊  李娟 《水泥工程》2021,34(4):60-60
1存在的问题 生料磨喂料系统漏风严重一直是我公司治理跑冒滴漏的的难点.我集团立磨喂料原设计流程是熟料生产用的各种原材料根据各组分物料量,通过调速皮带秤计量后由配料皮带送至磨口,再经回转下料器喂人生料磨内粉磨.主要存在以下问题: 系统漏风,主要原因一是由于物料入磨速度高,使回转下料器分格轮叶片边缘部分磨损速度较快,立磨入...  相似文献   

17.
1改造的背景 中材湘潭水泥有限责任公司拥有一条5000 t/d水泥熟料生产线,于2009年9月建成投产.其生料制备为一台艾法史密斯ATOX50立磨,原料配料主要有石灰石、砂岩、煤矸石、工业废渣(湿粉煤灰、硫酸渣、铅锌渣),其喂料及外循环系统工艺布置情况见图1.在生产过程出现入磨回转锁风阀频繁卡死或压死致立磨频繁联锁跳停...  相似文献   

18.
20世纪中叶,丹麦史密斯公司设计了ATOX立式辊磨.历经不断的发展和完善,ATOX磨已成为许多水泥厂的首选设备。从立磨的工作原理可知,磨辊、磨盘及轴承的受力是否均衡和衬板的磨损是否均匀是改进其工作性能的重要方面。对此,史密斯公司设计出了平面磨盘,圆柱状磨辊与磨盘垂直正交布置的全新ATOX磨。  相似文献   

19.
水泥立磨终粉磨已经被实践证明了是工艺系统简单、电耗低、水泥质量稳定以及操作方便等诸多优点.越来越多地得到水泥行业的认可.本文详细介绍了天津水泥工业设计研究院有限公司研制的首台国产大型水泥立磨TRMK4541粉磨水泥的运行情况.在不使用助磨剂,没有磨内喷水的情况下.产量达到设计值,系统电耗比圈流球磨降低30%,水泥成品的颗粒分布和标准稠度需水量与球磨系统相当.混凝土的工作性能优良,立磨及系统运行十分稳定,具有十分广阔的推广应用前景.  相似文献   

20.
<正>1系统流程和吐渣状况我公司MPF2116型煤磨在2009年年初吐渣比较严重,吐渣量在300kg/h左右。吐渣量的增大,导致了煤磨台时降低,电耗增加,使得生产成本上升;且磨机周围环境恶化,不利于设备的维护。为尽  相似文献   

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