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分析了环己酮生产环己烷皂化废碱液焚烧排放烟气时有臭味及蒸发器列管严重结垢的原因和机理.对皂化废碱液蒸发浓缩技术进行了改进:将外加热式管内沸腾升膜蒸发器改造为外加热式管外沸腾强制循环蒸发器,并在皂化废碱液中添加蒸发助剂.实施后明显抑制了蒸发器列管结垢趋势,焚烧炉烟气臭气消除,运行周期达到1个月以上;清洗蒸发器时,只需用稀碱液和水循环清洗,避免了频繁打开蒸发器机械清洗. 相似文献
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陶沙 《化学工业与工程技术》2010,31(5):58-60
介绍了环己烷液相氧化法生产环己酮过程中皂化废碱液的资源化利用及处理方法,该方法的工艺步骤为:向皂化废碱液中通入足量的二氧化碳气体进行碳酸化反应,固液分离后提取碳酸氢钠,经煅烧后获取碳酸钠;蒸发分离残液,脱出其中50%的水分,脱出的水经生化处理达标排放;在蒸发残液中加入硫酸进行亲电取代反应,固液分离后提取硫酸钠和皂化油,同时处理反应过程中产生的废气;将皂化油在蒸馏釜内进行蒸馏,提取一元有机酸和清洁燃料油。 相似文献
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以10万t/a环己酮生产装置操作数据为基础,结合化工模拟软件计算,开发出高效的双效皂化废碱液蒸发工艺。与单效皂化废碱液蒸发工艺相比,采用双效蒸发工艺处理皂化废碱液,扣除初期建设投资费用,每年可节省费用855.6万元。 相似文献
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废碱液的分离是环己烷氧化法制备环己酮的关键处理环节,若分离不彻底,将直接导致烷蒸馏塔再沸器结垢,造成物料消耗增加及装置运行周期大幅度缩短;因此如何高效降低环己烷氧化分解液中废碱含量一直是各个企业所面临的难题。本文对环己烷氧化分解液碱水分离技术进展进行了综述,分析了重力沉降+斜板分离工艺、重力沉降+聚结分离工艺、重力沉降+旋流分离+聚结分离工艺、斜板分离+旋流分离+聚结分离工艺技术的原理、特点及其应用效果。随着深度分离技术的升级,进入烷蒸馏塔物料中Na+含量从50~100mg/kg降至0.2mg/kg以下,环己酮装置开车周期从2~3个月延长到24个月以上。从工业应用效果来看,重力沉降+旋流分离+聚结分离工艺碱水分离效率最高、工业应用效果最好,值得大力推广应用。此外,斜板分离+旋流分离+聚结分离工艺作为新型组合分离技术,其分离效果有待进一步工业验证。 相似文献
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介绍了鹰山石化厂己内酰胺引进装置工艺的消化吸收 ,特别是近几年装置达标、技术创新和“五改七”扩能改造的特点和经验 相似文献
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废碱液作为脱硫剂已成功应用于烟气脱硫领域,由于废碱液是一种工业废弃物,杂质较多,部分成分阻碍亚硫酸钙的氧化,使得脱硫浆液难以氧化。因此,在废碱液-石膏法脱硫工艺中采用独特的塔外氧化技术,取得了明显的吸收和氧化效果。 相似文献
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根据鹰山石油化工厂冷却水处理存在的问题,研制了一种代号为YS-2的复合水处理配方,该配方主要由HEDP,低磷聚合物,磺酸多聚物及Zn^2 组成,现场实际应用表明,该配方具有优异的缓蚀阻垢性能. 相似文献
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针对巨化集团公司锦纶厂及其周围环境,选定特征污染物为苯、环己酮、环己醇、环己烷及己内酰胺等进行监测,并定量评估这些污染物在空气中的实际浓度。 相似文献
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程亚非 《化学工业与工程技术》2008,29(6):58-60
主要介绍了预中和工艺在环己烷氧化制取环己酮工艺上的应用。在环己基过氧化氢(CHHP)分解反应前应用预中和工艺,环己酮生产运行中离子膜液碱消耗量大幅下降(达30%以上),同时CHHP分解生成环己酮和环己醇的收率上升超过2%。 相似文献