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针对曲轴箱上挺杆孔直径小、位置深、尺寸精度高,各孔加工精度相同等特点,设计了工序比较集中的三工位钻扩铰组合机床,利用三工位转塔头实现钻、扩、铰三工步的转换,节约生产成本,避免定位误差;利用一套夹具装置对工件实行一次快速定位夹紧,避免了工件的重复定位误差;采用悬挂式活动钻模板,解决了细长刀杆刚度不足问题和刀具的定位、导向问题。利用该机床可实现工件快速装卸和可靠定位夹紧,可自动完成三个工位的工作循环,劳动强度低,生产效率高。 相似文献
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文章通过分析发动机缸体挺杆孔的结构特点和技术指标,介绍了现在汽车企业所使用的多种加工工艺方法。论述了传统加工工艺方法存在的加工精度低、排屑和散热差、夹具复杂等方面的不足。结合目前汽车企业大批量生产的实际情况,提出了高效率、高精度的枪钻—枪铰加工方法及加工条件,并给出了具有实用价值的工艺参数。同时对其他缸体孔加工有一定的参考价值。 相似文献
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为满足石油井下工况的要求 ,三牙轮铣齿钻头齿面要堆焊一层硬质合金颗粒 ,目前主要用氧乙炔火焰堆焊 ,工艺有两种 :一种用管装碳化钨焊条 ;另一种是“胶焊法” ,即先将碳化钨颗粒用氧化铜和水玻璃粘附在待焊表面 ,然后加热 ,使钢基体熔化后碳化钨颗粒沉积在齿面上。就生产现场情况看 ,气焊的主要不足是 :①变形较大 ,影响牙轮轴承孔加工精度 ,甚至出现钻头组装后牙轮互相干涉 ;②管装焊条堆焊层中碳化钨密度低 ,影响抗磨性能 ;③容易产生气孔 ;④焊层厚度不均匀。用“胶焊法”也经常因碳化钨颗粒粘附不牢被气体火焰吹失。为了避免气焊时因热… 相似文献
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作者以492Q发动机气缸盖为例,介绍了浸渗工艺流程及试验方法,指出只要铸件气孔,缩松缺陷不大于φ0.3mm、壁厚不小于5mm,通过浸渗处理铸件合格率均能达到85%以上. 相似文献
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应用粉末技术使Fe-V-Nb合金+石墨反应体系在真空状态下进行碳化反应和烧结致密化,应用XRD和SEM分析了原位合成(V,Nb)C颗粒增强铁基复合材料的微观组织. 相似文献
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介绍自行设计的4100电控四气门甲醇发动机与汽油机的结构特点,以及采用的先进技术.该机是为适应我国的国防安全和国民经济持续发展的需要设计的非石油燃料高效低污染发动机,动力性和经济性达到国内先进水平,排放指标可达欧Ⅱ标准. 相似文献
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采用高频堆焊方法在碳素钢基体上堆焊一层耐磨覆层材料, 用正交试验方法研究了焊料成分对高频堆焊性能的影响.结果表明,加入适量的焊剂350、硼酐、萤石,高频堆焊工艺性能良好,这是影响高频堆焊工艺性能的主要因素;焊料中的一些合金粉对堆焊层组织和性能起着决定性的作用.高频堆焊铁基Cr13Ni2B2Si3合金,能得到良好的冶金结合层,平均硬度达到57 HRC,耐磨性能良好. 相似文献
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高频堆焊耐磨覆层工艺及结合机理研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用高频堆焊方法在低碳钢基体上熔敷一层耐磨覆层材料。研究了这种获得覆层材料的工艺;分析了熔剂、粉块厚度、粉块组成和粉末粒度等对覆层质量的影响;测定了主要合金元素的过渡系数。对覆层与基体的结合机理进行了分析,通过界面分析表明:覆层与基体达到了较好的冶金结合。 相似文献
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周仁淦 《组合机床与自动化加工技术》1999,(12):35-38
介绍了设计的柴油机机体气门挺杆孔加工组合机床的工艺方案、结构特点、工作循环与控制。该机床加工质量稳定、生产率高、操作方便,效果较好 相似文献
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铁路机车的柴油机配件挺杆套管一向是手工电弧焊焊接的,焊接质量没有保证.通过调查和分析,确定采用摩擦焊方法,计算机闭环控制,自动完成焊接,简化了生产工艺过程,提高了产品质量和生产效率. 相似文献
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在构建自动化粉末等离子堆焊再制造系统的基础上,选择Ni15合金粉末为堆焊材料,通过发动机缸体止推面再制造堆焊试验对再制造系统进行了验证,并对堆焊组织进行了金相及能谱分析,表明堆焊层组织没有任何气孔、裂纹等冶金缺陷.底部能谱分析表明,底部组织由Ni、Fe中固溶Cr形成的奥氏体基体和基体上弥散分布的碳化物硬质相及其共晶组织组成,平面晶区域有明显的溶碳现象.硬度测试表明,堆焊层除熔合区因溶碳硬度较高,达200 HV,其余区域硬度值与基体相当,达130 HV.每再制造一个发动机缸体止推面,约消耗合金粉末40 g,材料成本不到20元,具有显著的节材及经济效益. 相似文献