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介绍了我公司转炉钢连铸小方坯的生产工艺及其主要参数,减少表面、皮下、内部缺陷技术及提高连铸坯质量的途径。 相似文献
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本文针对首钢第二炼钢厂2号方坯铸机经高效化改造后的生产、工艺条件,给出了浇注Q235和20MnSi钢的合理过热度及温度控制,在此温度范围内可获昝低倍质量较好和中心等轴晶率较高的铸坯,并对当前条件下Q235钢和20MnSi钢的低倍质量进行了对比。 相似文献
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首钢第二炼钢厂通过铸机高效化改造及相应的炼钢、连铸标准化作业制度调整,炼钢出钢温度降低41℃,铸机每户钢水浇钢时间缩短18.8min,结晶器铜管使用寿命提高16.42%,铸坯质量得到明显改善。 相似文献
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为解决连铸水方坯的脱方问题分析了小方坯铸坯产生脱方缺陷的原因,提出采用改进结晶器倒锥度,调节二冷水流量及压力,加强二冷喷淋系统设备的维护等措施,基本消除了铸坯的脱方缺陷。 相似文献
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对中冶连铸公司(CCTEC)总承包的1台4流合金钢圆坯连铸机作了简要介绍,并着重介绍了圆坯连铸机的设计特点及在生产实践中得到的一些体会。生产20号钢,断面为Ф210mm,拉速控制在1.5~1.8m/min,中包钢水过热度控制在20~30℃,二冷比水量为0.4~0.5L/kg,生产的铸坯满足国标要求,可推广应用于相类似圆坯连铸机的设计。 相似文献
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为了改善连铸机铸坯质量,提高自动化生产作业率,中冶赛迪电气技术有限公司自主研发了基于滑动水口机构的圆方坯连铸机中间包与结晶器钢水液位控制系统。系统通过对滑板开度的调节,达到稳定中间包和结晶器钢水液位的目的。本文在介绍系统设备构成的基础上,分析了西门子S5系列PLC升级为S7系统后的软件控制原理。升级改造后,双闭环调节的结晶器液位控制精度与国外专业公司相当。目前国内连铸机特别是小方坯和和圆坯连铸机暂无自主研发的基于滑动水口机构的液位控制系统,本文中相关原理分析对国内同类连铸机滑动水口系统升级改造有借鉴意义。 相似文献
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针对4#小扁坯铸机不配精炼炉的实际情况,制定相应的钢水脱氧制度、温度制度以及时序的控制和用包制度.保证了4#小扁坯铸机的生产顺行. 相似文献
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矩形坯连铸机二次冷却的在线控制 总被引:3,自引:0,他引:3
以上钢三厂1#连铸机二次冷却系统改造为研究对象,应用连铸工艺理论和自动控制技术,研制了三种配水方案,建立了二冷水控制模型。其中配水模型的确定、配水参数的处理和二冷水在线控制系统的组成充分体现出工程化的思想。生产实践表明,系统运行是可靠的,并产生了良好的经济效益。 相似文献
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昆钢二炼钢方坯连铸机采用InterBus现场总线控制系统,控制稳定,抗干扰能力强,通信快速、稳定,满足了生产需要。 相似文献