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基本原理改良A.D.A法与氨水液相催化法、改良(?)碱法一样都是氧化法脱硫。它们的主要特点是可以使脱硫后的气体中硫化氢的残余含量达到1ppm左右。在国外,氨水液相催化法多用于焦炉气的脱硫。国内在完成了一系列试验研究工作之后将氨水液相催化法用于小型合成氨 相似文献
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关于液相催化法脱硫中氧化—还原电位的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
一、液相催化法脱硫的基本原理: 氧化法脱硫是以有机催化剂或无机催化剂作为载氧体,从而进行脱硫过程,如氨水催化法,蒽醌法、萘醌法、砷碱法及改良砷碱法等。现以醌类法为例,其催化反应可表示为: 相似文献
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我厂半水煤气脱硫设计采用氨水液相催化法。考虑到氨水脱硫有氨耗大、效率低、不稳定及腐蚀等缺陷,开车时改用了 A.D.A 法(流程见图1)。投产十年来先后对溶液再生系统和硫回收进行了改进。 相似文献
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广西化工研究所开发的新型脱硫剂——K.C.A.它在小氮肥厂使用时仍以氨水为脱硫吸收介质。K.C.A.法在玉林化肥厂进行了一年多的工业性应用试验;迄今,全国已有十三个省(区)四十多家小氮肥厂由使用对苯二酚、MQ、MSQ、FeSO_4·7H_2O及栲胶等氨水液相催化法改用K.C.A.法,只要脱硫设备合理且使用得法,大都获得较满意的效果。 相似文献
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固体燃料气化所得的半水煤气均含有一定量的硫化氢,必须通过脱硫工序将其脱除到一定的程度才能进入合成氨生产过程中的一氧化碳变换炉。去年六月以前,我厂一直用剧毒的改良砷碱脱硫法。后来常压系统改为无毒的改良ADA法。此法所用的原料是纯碱、五氧化二钒、蒽醌二磺酸钠(ADA)和酒石酸钾钠等。由于原料比改良砷碱法费十多倍,所以去年下半年以吨氨计,我厂脱硫的成本费增加了7.2元。虽然改用ADA法后,对工厂环 相似文献
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我厂铜洗再生气回收至压缩机一段进口,连同半水煤气经过压缩机一段二段压缩后送往脱硫工序。结果对改良A.D.A.法脱硫产生了有利的影响。 1.由于少量的氨随同再生气带入原料气中,提高了A.D.A0脱硫液的总碱度。碱耗从1.5公斤/吨氨降低到0.13公斤/吨氨。 相似文献
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杭一飞 《化工自动化及仪表》1980,(11)
我厂采用氨水、对苯二酚液相催化脱硫法来脱去半水煤气中的硫。为了检测出脱硫塔气体的含硫量和出变换工段原料气中的含硫量,从前用碘量法进行人工分析,手续繁琐,分析次数有限,不能及时反映出脱硫效率和原料气中的含硫量。为此,我们采用了 SF—A 型“定电位库仑滴定法”微量硫化氢分 相似文献
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我厂是1970年投产,设计能力为4.5万吨氨/年的中型合成氨厂。以焦作炔煤为主要原料,采用氨水液相催化法脱除原料气中的H_2S。由于原料煤中含硫量逐年增加(由0.41%增加到1.18%),为满足脱硫的要求,从1978年开始改为改良A.D.A法脱硫。改良A.D.A法脱除煤气中H_2S已被国内几十家中型合成氨厂所采用。但此法析硫速度快,循环液中始终存在着悬浮硫。这些悬浮硫易沉积和粘附在脱硫塔木格填料层。这些沉积物大多是硫和灰黑钒盐渣的交替层所组成。并 相似文献
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我厂采用氨水液相催化氧化法脱硫、自吸空气喷射再生工电。使用的催化剂是 MSQ,氨水滴度、温度、气液比均在指标范围以内,催化剂用量用法是按照生产厂家使用说明投放。系统补充氨水来源是铜洗的回收氨水和碳化工段综合塔回收段氨水。1988年11月至1989年6月,我厂半水煤气中 H_2S 含量为1.8克/标米~3,有时高达5克/标米~3以上。经脱硫后半水煤气的 H_2S 含量0.3~0.8克/标米~3,脱硫后硫化氢 相似文献
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栲胶法脱硫在化肥厂应用的概述 总被引:11,自引:1,他引:11
我国自创的栲胶法脱硫工艺经长期的生产应用实践证明,与改良ADA法相比较,其原料价廉易得,尤其可以防止堵塔。该法与氨水液相催化法相比,也具有明显的优越性。笔者就栲胶法脱硫技术的有关问题进行了探讨。 相似文献
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高浓度硫化氢废气回收硫磺 总被引:1,自引:0,他引:1
在农药乐果、马拉硫磷、稻丰散、灭蚜磷、亚胺硫磷、3911、乙硫磷、保棉丰、芬硫磷、丰丙磷等的生产过程中,都要用到0,0-二烷基二硫代磷酸(简称硫化物)。硫化物由五硫化二磷与醇(甲醇、乙醇、异丙醇)反应而得。同时副产硫化氢废气。氨水液相催化法已在小化肥厂用于脱硫, 相似文献