共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
1.炉身砖衬脱落情况铜陵市钢铁厂3号高炉(120m~3)于1988年元月投产。炉身中下部采用喷水冷却。同年7月休风检查发现在斜桥侧5号风口上方炉喉钢砖以下2.5m处开始,炉身砖衬约有0.5m~2脱落。由于未作及时处理,该处脱落面积逐渐扩大至14m~2,炉壳产生横向折绉变形、开裂。经研究决定采用降料线焖炉冷喷涂方法修补炉衬。2.焖炉工序 相似文献
2.
南钢4号高炉炉喉钢砖严重破损变形,极大地制约了高炉生产。我们对炉喉钢砖的结构进行了技术改进,并采用“侧装法”对炉喉钢砖进行更换,取得了较好的效果。 相似文献
3.
南钢4号高炉炉喉钢砖严重破损变形,极大地制约了高炉生产.我们对炉喉钢砖的结构进行了技术改进,并采用"侧装法”对炉喉钢砖进行更换,取得了较好的效果. 相似文献
4.
高炉设备系统是保证高炉正常生产的必要条件,炉喉钢砖是高炉重要的本体设备,钢砖在炉喉所形成的内型尺寸决定高炉炉喉直径。炉喉钢砖对规整炉顶布料有重要意义,钢砖变形及脱落易造成炉料分布不均和炉料偏析,从而破坏高炉边缘煤气流的正常分布,影响炉况的稳定性。 相似文献
5.
高炉的条式炉喉钢砖,下端部变形、开裂并向炉内方向凸出的问题,已为人们所重视.炉喉钢砖凸起后,它所构成的炉喉内型很不规则,直接影响炉料在炉喉的起始分布状态.而起始状态的炉料分布在很大程度上决定着高炉煤气流分布状况.这一点已被日本君津3号高炉所证实.图1示出了该高炉更换了凸向炉内的炉喉钢砖后,炉身至炉腰圆周方向各层的砖衬温度提高并趋向均匀,表明钢砖凸起后,对煤气分布和利用有显著影响. 当合理的炉料分布因炉喉钢砖凸起而遭 相似文献
6.
7.
8.
9.
重钢4号高炉由于炉喉钢砖严重变形,对高炉生产带来很不利的影响.为此采用莫来石自流浇注料快速修复钢砖,取得了很好的效果. 相似文献
10.
为消除炉喉钢砖脱落对高炉生产带来的影响,石横特钢安排2#高炉休风,在不清除喷补反弹料的情况下,对脱落的炉喉钢砖及下部砖衬进行了喷补造衬,高炉炉型得到明显改善,实现了安全快速的炉况恢复目标。 相似文献
11.
3号炉第2炉役系采用半稳定性烧成镁质白云石油浸砖炉衬。1986年从5月31日开新炉吹炼至7月13日停炉止,历时44天,炉龄达到1001炉。共产钢约29.8万吨,耐材单耗为2.29kg/t,其中砖耗1.88kg/t,喷补料单耗0.41kg/t。提前五个月突破原设计炉龄1000 相似文献
12.
薛树红 《冶金设备管理与维修》1998,(2):25-26
介绍了南炉炉喉钢砖烧损后,实施热态手工喷补造材修复的全过程及造材后的生产实践,说明它是一项短工期空料线,热态修补炉喉风衬,确保高炉稳定顺行高产行之有效的新技术。 相似文献
13.
本文对重钢四高炉炉喉钢砖破损原因进行了分析,并较详细地介绍了对炉喉钢砖的修复情况及修复后的使用效果。 相似文献
14.
15.
由于塌料形成管道,因处理不及时,最终导致炉凉事故;顶温高达850~900℃,悬料;高顶温造成炉喉钢砖结厚、粘料,炉料顶住溜槽,造成溜槽不能正常旋转和倾动。休风处理上部及炉喉钢砖结厚后,开风,堵风口,小矿批、轻负荷逐步恢复炉况。第3天利用系数达3.167(t/m^3·d),第4天达3.769(t/m^3·d),炉况恢复正常。 相似文献
16.
利用数值模拟的方法研究了边缘煤气流过分发展对炉喉钢砖的影响。建立了水冷式炉喉钢砖模型,计算了其在不同煤气温度下热面的温度分布和应力差异以及水管和内部耐材表面的最高温度和最大应力。结果发现,煤气温度从500℃升高至1100℃,钢砖的热面最高温度上升约500℃,热面高温区域应力迅速增大,导致钢砖破损加剧,因此需借助布料等上部调节手段,控制边缘煤气流过分发展,防止形成边缘“管道”,确保钢砖正常、稳定地工作。 相似文献
17.
安钢1号高炉(350m^3)1999年5月27日大修后点火开炉,已生产7年。进入炉役后期后,个剐部位老化。斜桥变形和热风围管下垂,炉喉钢砖变形弯曲,炉皮多处变形开裂,部分冷却壁工作失常,造成炉型不规则,操作难度加大。通过采取强化管理、加强高炉操作、进行炉体维护等一系列措施,实现了高炉的连续稳定生产,防止了重大事故的发生,取得了较好的经济技术指标。 相似文献
18.
重钢620米^3高炉炉喉原采用小块钢砖结构,使用寿命3-4年。60年代末70年代初,各种条式钢砖相继在国内问世。由于各要工钢砖结构不同,使用效果也各异,作者收集了国内各种条式钢砖设计及其使用情况,并进行了分析和比较,于70年代末,为重钢3号高炉设计了一套条式钢砖,并于1981年初,安装在三号主炉上,1987年初,三号高炉第四次大修,检查炉喉钢砖结构十分完好,放未进行更换和作任何处理,继续保留使用, 相似文献
19.