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1 概况辽阳石油化学纤维公司化工一厂的乙烯装置是1973年由法国 TECHNIP 公司设计,并成套引进的装置,原设计的生产能力为7.28万吨/年乙烯。1985年,辽化公司依靠TECHNIP 公司,对该装置进行了一次改造。改造后,以大庆石脑油为原料,裂解炉在“4+1”运行时,装置生产能力可提高到9万吨/年乙烯。但改造完成时,裂解原料却由原设计的大庆石脑油变为以辽河石脑油为主,大庆石脑油为辅。因此,乙烯的单程裂解收率从29%下降到24%,乙烯产量也从9万吨/年,跌落到7万吨/年。 相似文献
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一、消化国外技术抓好技术攻关 1.装置简介大庆30万吨乙烯装置中的裂解装置为美国SW专利,日本JGC承包设计,是我国第一套以轻烃、液化天然气为主要原料、石脑油(轻柴油)为辅助原料的石油化工装置, 相似文献
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1 原料优化的设想 抚顺乙烯装置原设计裂解原料中轻烃、拔头油占85.5%,石脑油仅占14.5%。而实际生产中,原料的结构有重大变化,1994年上半年石脑油占90%,轻烃仅占10%,乙烯收率只有29.78%。主要的原因是,所用原料为炼厂的焦化加氢石脑油,单程乙烯收率仅 相似文献
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3)油田轻烃/凝析油(NGL)。 油田轻烃一直是我国乙烯工业关注的裂解原料。大庆300kt/a乙烯装置建设时,曾提出全部用大庆油田轻烃作原料(690kt/a)的方案。但后来油田只能保证供280kt/a的轻烃,不能全部满足。油田轻烃分离工程的投资较大,大庆油田轻烃工程建设投资超过10亿元。因此,国内有人一直认为 相似文献
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由于原料变化,乙烯装置生产能力下降,为此,盘锦乙烯工业公司对乙烯装置进行改造,。使之适应石脑油加轻烃的生产,且达到并超过原设计生产能力。 相似文献
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乙烯深冷分离过程需要冷剂为分离过程提供不同等级的冷量,可以把乙烯深冷分离过程作为一个冷阱;LNG气化过程中,需要加热,可以作为冷源.考虑到冷阱冷源的相互匹配,提出通过将LNG经过轻烃分离,为乙烯深冷分离提供冷量,降低了制冷公用工程消耗,同时LNG气化装置降低了加热公用工程消耗,且LNG分离出的轻烃直接供给乙烯装置作为裂解原料使用,优化乙烯装置裂解原料.以300万吨/年的LNG装置和64万吨/年的乙烯装置为例进行模拟计算得到,LNG轻烃分离装置可为乙烯冷分提供冷量41464 kW,降低乙烯冷分三元冷剂消耗75%,为乙烯装置提供优质裂解原料约65万吨/年. 相似文献
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乙烯车间由乙烯裂解分离装置和汽油加氢装置组成。我厂这两套装置均是从日本三菱油化株式会社引进的。裂解分离装置用于煤柴油原料(包括乙烷)的裂解和分离,以生产聚合级乙烯,化学级丙烯及副产品 H_2,燃料气,C_3液化石油气,C_4馏分,裂解汽油和燃料油。设计生产能力为年产乙烯11.5万吨。汽油加氢装置以裂解分离装置生产的裂解汽 相似文献
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大庆30万吨/年乙烯装置采用美国SW公司专利技术,由日本JGC公司承包设计。1986年6月投产,1990年9月国家正式验收。它是我国第一套以油田轻烃为主要原料的大型乙烯装置,主要产品乙烯、丙烯产量逐年 相似文献
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1 概述 辽化化工一厂蒸汽裂解装置是1973年从法国成套引进的。原设计以大庆石脑油为原料,正常生产时开四台石脑油裂解炉和一台乙烷裂解炉(4 1运行),生产乙烯7.28万吨/年。鉴于该装置引进得较早,装置能耗高,丙烯收率低,该厂于1986~1987年与原 相似文献
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国家发改委最近批准中国石油大庆石化的120万t乙烯改扩建项目。该项目是在大庆石化原60万t乙烯的基础上,以石脑油、轻烃为原料,并线建设60万t乙烯装置,配套建设下游深加工装置。该项目将提高大庆地区乙烯等石化产品生产能力和原油加工深度,延伸产业链,对大庆地区可持续发展和振兴东北老工业基地具有重要意义。 相似文献