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为了保证气隙的均匀度,YCT系列电机机座两端的止口有较高的同心度要求.我们原来的加工工艺是:加工完一端端面和止口,再用止口胎定位,调头加工另一端面和止口.由于调头分两次加工,使两端止口的同心度无法保证,严重影响了产品质量。后经反复研究,我们作了如下改进:工序1,车准一端端面,粗车两端止口φ,然后.加工四个螺纹孔及2-φ10工艺孔(见图1)工序2,调头用“一面两销”定位,四个螺栓将工件拉紧,将端面及两止口φ处一次车准(见图2)。 相似文献
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在对小型电机铸铁机座卧车车削工艺优化过程中,设计了一套全新的车削夹具.新夹具有效地减小了止口变形,提高了两端止口与机座铁心的同轴度以及两端止口平面的平行度,该工装操作简单方便,可靠性高,大幅降低了劳动强度,提高了工作效率. 相似文献
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中小型电机机座加工工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在原有机座加工工艺的基础上,通过调整加工顺序,将定子铁心压入机座后以铁心内圆为基准找正后精车机座两端止口。此方法可减少机座装夹变形,提高机座止口圆度及同轴度的加工精度,消除机座加工、铁心制造时产生的误差对整机性能的影响。 相似文献
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通常风电系列和其它大型电机机座两端端面、止口及铁心加工在立式车床上进行。将机座端面及内圆粗车后留一定余量,以精车止口胎定位精车至图纸尺寸,然后在铣床上以止口胎定位铣、钻底脚等。其加工工艺过程为:粗车—精车—铣、钻底脚—刨键槽—钻孔。如果风电系列和其它大型电机机座采用上述加工方法,由于止口胎定位精度较差,容易造成定位精度不准。另外机座外形及重量较大,尤其是总长太长,机座竖立状态下装夹困难,稳定性较差,容易导致车削应力分布不均。因此机座整体尺寸精度及跳动精度不易满足产品图纸要求。另外,铣、钻底脚时易出现机座前、后底脚面倾斜现象。 相似文献
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机座精度 ,特别是铁芯档对机座两端止口的同轴度是影响电机振动、噪声的主要因素之一 ,提高机座加工精度是各电机制造厂家追求的目标 ,按电机的设计要求 ,普通电机机座同轴度公差要求为 8级 ,见表 1。图 1 电机机座主要尺寸及精度要求表 1 普通电机机座同轴度公差要求公称尺寸D >5 0~ 12 0 >12 0~ 2 5 0 >2 5 0~ 5 0 0 >5 0 0~ 80 0同轴度T 0 .0 4 0 0 .0 5 0 0 .0 6 0 0 .0 80图 1为某规格电机机座主要尺寸及精度要求 ,其加工工艺原采用“调头车”工艺 (见图 2 ) ,主要工艺过程为 :1.找止 ,精车一端止口 1、2、3面。2 .调头 ,以粗… 相似文献
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我厂以往生产 Y80~132电机机座的车削工艺流程是,在机座一端(A 端)内圆用三杆支承后,在普通车床上用三爪卡盘夹紧,粗、精车另一端(B 端)止口及端面。以 B 端止口与端面定位,在镗床上轴向压紧,粗镗铁心档内圆。用钻模钻攻 B 端面螺孔。最后在普通车床上将 B 端止口安装在止口胎上,用螺钉吊紧,精车铁心档内圆、A 端止口及端面。这种加工方法,定位固定麻烦,影响两端止口 相似文献
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Z4直流电机机座加工工艺初探 总被引:1,自引:0,他引:1
Z4直流电机机座的加工质量,对保证电机整机装配质量、提高电机运行性能和使用寿命等具有重要影响.本文以Z4-250-1机座为例,介绍其加工工艺与过程.机座长度为494.5 mm,两端止口尺寸为Ф480 H80+0.097 mm,两端止口对磁轭片主极槽口位置中心线基准A的跳动公差为0.012 mm,两端面对基准A的跳动公差为0.05 mm. 相似文献
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Z4直流电机机座的加工质量,对保证电机整机装配质量、提高电机运行性能和使用寿命等具有重要影响。本文以Z4-250-1机座为例,介绍其加工工艺与过程。机座长度为494.5mm,两端止口尺寸为Φ480H80^0.097mm,两端止口对磁轭片主极槽口位置中心线基准A的跳动公差为0.012mm,两端面对基准A的跳动公差为0.05mm。 相似文献
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1引言中小型电动机为保证定转子气隙均匀度.避免转子扫膛的发生,在其机壳的尺寸设计中与瑞盖配合的两端内止口,对内膛直径有同轴度要求,一般在φ0.05~φ0.10范围内。因此,如何保证机壳加工工艺的合理性,是众多电机厂家需要解决的一个实际工艺问题。机壳在实际的加工中,内胜加工的定位是靠车床三爪卡盘夹持其外圆的三条筋实现的。而在同一工序中,机壳其中一端的止日是可以与内膛同一完成加工的,因而其同轴度可以靠车床主轴自身的精度来保证。而在加工另外一端止口时,由于机壳必须调头装夹,如沿用三爪卡盘夹持定位,必然破坏了… 相似文献
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小型电机机座的加工,一般都先加工完机座止口和铁心档内圆,再以止口定位刨削底脚平面。由于我厂使用的装备简陋,操作时需要根据经验校正悬臂支撑和机座底脚左右定位,很不方便,加工后经常发现底脚两 相似文献
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Y系列电机底脚平面的平面度要求较高,采用我厂原来的刨削夹具,难于保证电机机座底平面的位置度要求。经改进,制成了一种较为理想的刨削夹具(见图),制作方便,效果良好,兹介绍如下。本夹具可加工Y80~Y100三种机座的底平面,其结构特点是在机座的右边装有1只角铁,在左边螺母(连接螺杆用)上、下两边安置了2块定位板,该夹具操作原理介绍如下:装机座:装上待加工的机座后,将左边的角铁B向右推,使止口与机座止口密合,然后装上螺杆5,再用两端的螺母名旅紧螺杆,最后拧紧螺母9,即可刨加工(我厂分二刀加工).机座夹紧前,用划… 相似文献
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我厂小型发电机机座底脚乱加工,均采用90°角铁形钻模。该钻模以机座止日端面做定位基准,钻模板固定在与定位端面成90°的平面上,以螺杆使机座轴向锁紧,为了便于装央调整,钻模板与机座底脚平面问留有一定的间隙,如图1所示:机座装夹过程中,由于安装时水平误差的存在,将使加工后的机座底脚孔尺寸产生误差.以下忽略钻模制造的误差,以A/2、A及K值所产生的尺寸和位置误差分别予以分析.(1)对A/2及A尺寸的影响机座在钻模中的安装误差,即几、久不相等,使机座轴心线OO。与理想位置OOl偏转一个角度。。实际装夹中,机座轴心线的… 相似文献
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一九七八年,我厂试制JS_2—355中型异步电动机采用“两不光”工艺,基本上取得成功。现将“两不光”工艺的探讨和实践介绍如下。众所周知,所谓“两不光”加工工艺,即电机定子铁芯内圆或外圆叠压后不再加工和定子铁芯压入机座后,机座两端止口不再加工的工艺。“两不光”的加工工艺,不仅具有减少 相似文献
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目前一部分型号电机机座是在机座加工线上完成加工的,而其中的三台镇床分别完成机座止口的粗、半精加工和铁心的粗、精加工工序。由于后续加工工序均以机座止口为基准定位,因而篷床加工质量的好坏直接影响到后续工序的加工质量。以往每台蓬床工作前的对刀过程采取试切方法,既浪费机座和时间,又不准确,尤其当我们采用机夹刀具后,用此方法对刀愈发影响生产和加工质量的要求。为此,我们自制一种专用对刀器,解决了对刀难的问题,也提高了生产效率。如图1所示,对刀器由磁性底座】和深度尺2两部分组成,深度尺用螺钉3固定在磁性底座上,… 相似文献