共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
正1.状态说明(1)金杆农装公司的大型拖拉机用CCTB甩刀,工件的热处理状态为锻造后调质处理,材质为65Mn弹簧钢。调质处理工艺:采用箱式多用护加热保温淬火,加热温度820℃,加热时间2h。淬火冷却介质为等温淬火油,出淬火油后立即进低温箱式回火炉,进行回火处理,回火温度为380℃,回火时间3h。 相似文献
2.
张志清 《机械工人(热加工)》1994,(7):21-21
淬火弯曲的高速钢工件,校直最佳时机一般认为,在奥氏体状态或300℃左右为好,也有的认为,下贝氏体等温淬火后冷态校直好。而多年的实践经验表明,在相变时校直可取得最佳效果。 1.淬火冷却过程中热压校直的时机 批量淬火时.常因人员和校直设备有限,使各工件在硝盐槽中冷却的时间差超过1h,因此工件在校直前的内部组织是不相同的。W18Cr4V钢随冷却时 相似文献
3.
杨俭 《机械工人(热加工)》1982,(11)
工件回火后是否达到技术要求,性能怎样,主要看回火过程是否得当,而这就要看回火规范确定得如何。回火规范包括正确的加热温度、合理的保温时间、恰当的冷却方式。 相似文献
4.
5.
余长兴 《机械工人(热加工)》1980,(7)
调质件都是在淬火后空冷一段时间,再放入炉中进行高温回火。我厂只有一台箱式电阻炉,因此,需将淬火后的炉温降至高温回火温度后,再装入调质件保温。这样,炉子的一大部分热量散入空气中。后来,我们采取工件从淬火介质中拿出后,根据季节的冷暖来确定在空气中停留的时间,或根据工件出淬火介质时的温度来确定,一般 相似文献
6.
为解决因离子束刻蚀基片的温度效应,采用冷却液和氦气冷却相结合的冷却方式,对离子束刻蚀的基片进行冷却,解决了一般冷却液冷却不充分导致基片升温过高的问题,且根据该冷却系统原理设计出工件台和控温系统,装载至M431-12/UM型离子束刻蚀设备上。通过试验验证,结果证明无论是八英寸硅片还是铝制基片盘,在冷却液和氦气冷却相结合的冷却方式下,冷却效果良好,表面温度均未超过50℃,而铝制基片盘表面温度仅为38℃;同时,若将冷却液换成换热类液体,可实现工件台温度控制,其可用于离子束沉积系统等薄膜生长设备的基片温度控制。 相似文献
7.
王陆军 《机械工人(热加工)》2014,(3)
正1.热处理冷却曲线热处理工艺一般包括加热、保温、冷却三个过程,其中加热是为了让珠光体向奥氏体转变,保温是完全奥氏体化,冷却方法因工艺不同而不同,主要是控制冷却速度,因冷却速度不同而分别转变为珠光体、贝氏体、马氏体或混合组织。通常淬火时希望得到马氏体,回火时根据回火温度的不同分别得到回火马氏体(低温)、托氏体(中温)、索氏体(高温)。共析钢奥氏体等温转变图如图1所示,基本反映了共析钢在不同温度下转变需要的孕 相似文献
8.
9.
张逢钊 《机械工人(热加工)》1978,(9)
我厂筛网条自动机上模(见图)材料为T12A,原来采用780~800℃加热4分钟水淬硝盐冷却(硝盐温度140~80℃),低温回火,硬度HRC59~60,常因掌握不好变形很大。后改为900~920℃快速加热,时间40秒到1分钟,水淬或水淬硝盐冷却(温度140~180℃),低温回火后硬度HRC 62~64,变形小,效果良好。 相似文献
10.
11.
采用力学性能测试和显微组织分析等方法研究了化学成分和淬火温度、回火温度、淬火冷却速率及回火冷却速率等热处理工艺参数对1Cr10Mo1NiWVNbN转子钢力学性能的影响。结果表明:为获得最佳的综合力学性能,钢中碳、氮含量宜控制在中下限,钒、铌含量宜控制在中上限,镍、锰含量宜控制在上限,铬含量宜控制在下限;随淬火温度的提高,试验钢强度不断增加,韧性下降;随二次回火温度的提高,强度下降,塑性略有增加,冲击功增加,但为满足技术条件的要求,二次回火温度需高于690℃;随淬火冷却速率的降低,强度、塑性、韧性均降低;随回火冷却速率的降低,强度略有增加,韧性略有下降。 相似文献
12.
13.
4.回火脆性多年前,人们已经认识了回火脆性现象。这是一种当某些合金钢在371~593℃温度范围内保温或缓慢冷却时引起的脆性。当回火脆性出现时,韧性-脆性断裂能和断口形状的转变向较高的温度位移。韧性-脆性转变温度向上偏移量是评定回火脆性严重程度的尺度。转变温度的提高可能达到华氏几百度。冲击的上平台能量一般不受影响,屈服强度也不会受回火脆性的影响。当钢中存在象Sb、P、Sn和As之类杂质元素时就会出现脆性。在Ni-Cr钢中,Bi、Se、Ge和Te等元素也会导致脆性。合金元素影响到钢的回火脆性。例如锰含 相似文献
14.
15.
韓声韻 《机械工人(热加工)》1957,(8)
我厂过去对高速鋼車刀、長刃鑽头等長形工件,是在淬火、回火冷却过程中来校直变形的。具体方法是这样的: 工件的热处理在鹽浴爐中进行,整个过程如图1所示。在550℃等温处理5~10分鐘后,把工件取出,擦去表面上沾附的鹽浴和少量的氧化皮,放 相似文献
16.
17.
由于热处理零件生产规模及生产投入等方面的原因,采用普通箱式电阻炉加热后选用盐水(包括一定浓度的淬火液)或N32号全损耗系统用油冷却仍是现场生产中常用的方法。但在工件用料、使用设备及冷却介质等条件有限的前提下,通过控制工件加热温度及工件人、出水温度是防止齿轮淬火开裂的有效方法。 相似文献
18.
金林奎 《机械工人(热加工)》2014,(17)
正1.状态说明试压塞体件用于石油管道及阀门性能测验,材料本身应具有较高的强度和韧性。该产品的材质为42CrMo中碳低合金调质钢,工件内孔直径900mm,外圆直径1800mm,重量达850kg,热加工要求调质处理。对于这种大型工件,当时采用的调质工艺是:箱式多用炉低温入炉,缓慢加热至850℃温度保温5h,然后出高温炉膛入前室预冷淬火,淬火冷却介质采用的是等温淬火油;淬火后在200℃ 相似文献
19.
《机械工人(热加工)》1978,(12)
冷绕弹簧后一般都要经定型回火,然后发蓝,我们将定型回火与发蓝合并成一步完成。方法是:将固体苛性钠(工业用)放在铁槽中加热熔化,再加入亚硝酸钠(工业用)10%(重量比),待全部熔化后用水银温度计侧温,当温度符合回火温度(我们用350℃),即将经过清洗、烘干的弹簧置于铁丝筐内,沉入液中,几分钟后工件表面就依次出现淡黄→金黄→蓝→黑色氧化 相似文献
20.
《机械工人(热加工)》1957,(12)
[問]高速鋼淬火回火后,硬度不足,产生反修报廢,这是什么原因?怎样解决? (葛相楼) [答]高速鋼淬火回火后,硬度不足,可能有下列几个原因: 1.原材料含碳量过低,可将工件退火后分析一下成分。 2.由于測量仪表失灵或使用不当,使淬火温度控制不准确,低于一般标准淬火温度(厶18:1270~1280℃,厶9:1220~1240℃)。如果是測温仪表有毛病,可以用廢品制成試片,进行不同温度的淬火和正确的回火,然后用 相似文献