首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
针对传统下垂控制不能稳定微网频率的缺陷,在有功-频率(P-f)下垂方程中引入Sigmoid函数,使微网的频率能自主限制在一定范围内,保证微网的频率稳定性。在多微源并联微网系统中,由于线路阻抗差异引起的无功功率分配问题,采用修正无功-电压(QV)下垂系数来补偿线路阻抗的压降,从而提高功率分配精度,并限定了电压的范围,使负荷点电压得到了保证。在PSCAD仿真软件中搭建了模型,仿真结果验证了引入Sigmoid函数和修正系数法的下垂控制,能使微网频率和负荷点电压自动保持在一定的范围内。改进的下垂控制策略适用于多微源微网在孤岛模式下的控制系统,可以提高微网运行的稳定性。  相似文献   

2.
该文设计了一个包含两个DR(分布式电源)的微网系统,系统采用主从控制策略,当微网处于孤岛运行模式时,其中一个DR或储能装置采取V/f控制,用于向微网中其它DR提供一定的电压和频率参考,而其它DR则可采取PQ控制。在并网运行时微网中所有的DR均采用PQ控制。建立了基于单相逆变电源的微电网控制系统MATLAB仿真模型,并通过仿真实验对其进行验证分析。  相似文献   

3.
在低压微网中,针对并联运行的三相电压下逆变器,分析了无功功率和线路阻抗的关系,在添加虚拟阻抗使得逆变器等效输出阻抗为感性的基础上,根据电压/无功下垂特性与负荷侧电压的关系,提出将负载侧电压作为参考量引入下垂控制的电压控制环的控制方法,该方法能够在线路阻抗有较大范围变化情况下,仍然能够保证较好的无功分配结果。理论分析和仿真的结果验证了该方法的有效性。  相似文献   

4.
以光伏微网逆变器的输出电压为控制信号,输出电流为输出信号,并考虑线路等效电阻,先对单相光伏微网逆变器电路进行简化并分析其工作原理,然后根据电压回路方程,建立单相光伏微网逆变器的微分方程,接着建立求解方程的四阶龙格-库塔法的迭代模型,再从微分方程的解析解中进行简化和离散化后,利用线性预测控制方法得到逆变器输出控制信号表达式,最后进行数值模拟和分析。通过数值模拟,对逆变器的输出电压、电流的时域波形和频域波形进行分析,并对输出电流的误差信号进行测量,结果表明:所建立的单相光伏微网逆变器模型及求解迭代模型是有效的,在耦合电感为1mH、开关频率为10KHz条件下,逆变器输出电流、电压总谐波失真度分别为1.76%、3.99%,逆变器输出电压的纹波峰值达50V,但其输出信号总谐波失真度满足国家并网的标准(≤5%)。  相似文献   

5.
研究在变速恒频风力发电系统中的功率变换器必须具有功率双向流动的能力.为满足上述要求采,用矩阵式变换器能同时提供正弦的输入电流和输出电压,输入电流可调节为超前、滞后或同相于输入电压,输出电压可实现幅值、频率和网侧功率因数的独立控制.从等效交-直-交变换器的空间矢量调制方法出发,按照交-交直接变换控制方式实现了对矩阵式变换器建模和运行控制规律研究.仿真结果表明矩阵式变换器具有优良的输入输出特性,证明了仿真模型的正确性和可行性,为今后的实用化莫定了基础.  相似文献   

6.
为了更高效地利用能源,文章提出一种能够独立运行的区域性能源互联微网结构,其针对微网内交流线路阻抗不一致导致的微源输出电压偏差问题,采用分布式平均电压一致性算法提高无功功率分配精度;通过对并网逆变器下垂控制电压给定值进行二次调节,使各微源无功功率按容量比例分配且输出电压趋向一致.相比于集中式控制,分布式控制不使用中央控制...  相似文献   

7.
构网型变流器的控制方式按照是否存在电压电流控制双环可以分为只含有功率控制环的单环控制和含有功率控制环和电压电流控制双环的多环控制。两种控制方式并网运行特性在不同频段有较大区别。该文首先建立考虑电压电流解耦控制双环的构网型变流器多环控制序阻抗模型,对比分析两种控制方式对变流器输出阻抗的影响;其次针对加入电压电流控制双环造成的低频相位裕度不足问题,提出引入虚拟阻抗方法提高变流器并网稳定性;最后利用仿真与实验验证了稳定性分析的准确性。  相似文献   

8.
针对电网故障下对双馈风力发电机网侧变换器的影响,本文采用滑模变结构控制方法,提出了采用增加瞬时功率前馈补偿的高阶滑模变结构控制策略,为此首先简要的分析了双馈风力发电机中双脉宽调制(PWM)型变换器的结构和控制原理,然后根据网侧变换器的数学模型,提出对网侧变换器采用电网电压定向欠量控制,以实现交流侧单位功率因数和直流环节电压控制.提出的方法提高了系统响应速度,克服参数变化和外电压波动的影响.仿真结果表明了该策略的有效性.  相似文献   

9.
将多Agent技术引入微电网的电压无功控制中,并给出了基于多Agent的三级电压无功控制系统结构,重点分析了微网级(二级)电压无功控制。受电气距离思想的启发,提出了以操作优劣距离最短来确定最优操作动作的控制策略。以IEEE—39系统为基础的仿真说明了多Agent电压无功控制对微电网系统的电压无功能起到良好的调节控制作用。  相似文献   

10.
提出了一种应用于微电网中基于恒定频率调节的逆变器的下垂控制方法.针对微电网中逆变器的传统下垂控制方法,会引起电压幅值和频率的偏移,造成微电网与主电网之间电压相位差增加,导致微电网重并网困难的情况,对下垂控制的P-f环节在传统控制的基础上采用微分调节,使微电网与主电网的相位差维持在一恒定较小的角度,解决了传统下垂控制并网时电压过冲的问题.通过与传统下垂控制方法的仿真对比,验证了所提出方法在微网应用中的优越性.  相似文献   

11.
提出了一种分布式控制并联方案实现多台逆变电源并联控制系统,分析了逆变电源并联运行控制过程中的电压和电流特性。试验运行结果表明,各模块均流效果好,控制策略可行,达到比较理想的并联运行控制效果。  相似文献   

12.
介绍了变频器应用于CPE(氯化聚乙烯)生产过程中的控制方案,系统构成,并与传统控制方式进行了比较,分析说明了系统优点。以西门子MM440系列通用变频器为例,从控制原理、系统配置、变频器参数设置、系统工作特点及调试等方面论述变频器的实际应用。对变频器的功能及其应用进行了研究。对使用中的关键问题进行了研究和分析,给出了行之有效的方法。  相似文献   

13.
VSC-HVDC通过利用全控期间的电压源型换流器,在一定程度上,克服了传统直流输电的不足之处,同时实现了有功功率和无功功率的独立控制。本文通过在仿真软件PSCAD/EMTDC中搭建了基于电压源型换流器的三端直流输电系统,并设计采用了改进型PID控制算法与功率支援模块用以快速改变直流线路传输功率,通过动态电流限幅环节抑制交流侧故障过电流,针对逆变器交流侧的几种常见故障和直流线路故障时系统的运行状况进行了仿真分析,并对不同的故障设计了不同的运行方案,仿真结果表明该系统在多种故障情况下均能够有效的保持系统频率与电压的稳定。  相似文献   

14.
针对传统提升机系统在经济与安全方面存在的问题,提出了一种基于变频调速的提升机控制系统的设计方案,分别介绍了系统的构成、硬件设计及软件实现流程。系统以PLC为核心控制平台,为了完成复杂的软件控制功能,采用程序结构化编程方式。通过不同模块化程序的组合,实现基于变频器的提升机的操作,满足了正常运行的各种指标。  相似文献   

15.
在工业应用中,变频器在不同的时间运行不同的速度来实现对交流电机的多段速控制.利用LabVIEW产生特定的多段速度控制曲线,通过Modbus串行通信协议实现变频器和上位机的通信,控制变频器按照上位机中设定的多段曲线运行.对变频器和上位机LabVIEW之间的参数设置、多段速控制程序详细分析.对该控制方法进行空载测试试验,试验测试曲线表明,该控制方法不仅能够根据不同需要灵活控制变频器,实现不同分段的多段速度运行,而且输出测试曲线能够与设定控制曲线完美匹配.克服了变频器自身在进行多段速度控制时分段数受限的缺点.  相似文献   

16.
常见的拉丝机包括直进式、活套式、滑轮式和水箱式几种,在以前通常都采用直流电机或发电机-电动机组(F-D系统)来实现,现在随着工艺技术的进步和变频器的大量普及,变频控制开始在各式拉丝机中大量使用,并可通过PLC来实现拉拔品种设定、操作自动化、生产过程控制、实时闭环控制、自动计米等功能。  相似文献   

17.
李方园 《自动化博览》2009,26(11):52-56
现代工业生产中,多台电动机的交流调速系统应用日益广泛,多台电动机控制系统性能的好坏直接影响生产能否正常进行和产品质量能否符合要求,为此对多台电动机的交流调速系统进行研究具有重要意义。本文将主要阐述了多传动系统中的速度同步、主从控制和负荷分配问题。  相似文献   

18.
介绍了唐山钢铁(集团)有限责任公司电炉炼钢厂5号矿热炉除尘器变频调速控制系统的硬件构成及软件设计思想,同时还介绍了系统的功能,现场应用效果及经济效益。  相似文献   

19.
针对造纸、纺织和印染机械传统多电机拖动系统,因数量众多的松紧架同步控制装置而造成故障率高,使用维护不方便和维修工作量大,严重影响生产的问题,研究了变频调速同步原理和方法,研究和设计了采用计算机通过RS-485控制总线控制变频器实现的新型多电机同步调速方案.该方案不用松紧架或张力等传感器,极大地简化了同步拖动控制系统结构,大大地降低了设备成本并极大地提高了系统可靠性和控制管理水平,而且还能节能降耗,提高产品的产量、质量和设备运行的经济效益.  相似文献   

20.
矿井提升机是建立在矿井地面与矿下之间,进行人员、物资运输的设备,其安全、可靠运行是保证地下矿山开采生产安全和工人生命安全的基础。针对传统提升机的停车和调速精准度差,过卷、松绳、超速故障率高,使用效率低等问题,设计了一种基于可编程逻辑器和矢量变频器的数字化提升机控制系统。该系统采用PLC控制器作为主控设备,通过控制矢量变频器改变电源电压与频率的方式实现电机的调速。同时搭载温度传感器、红外定位传感器等测量元件,严控井下温度,确保停车位置精准度。该系统改变了传统的电机有级调速方式,位置控制精度达到±30 mm,稳速精度可达±0.5%,能有效降低提升机故障率,且提高工作效率。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号