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韶钢焦化厂硫铵工序采用喷淋式饱和器,处理能力34000m3/h。2003年投产初期,饱和器阻力增大及硫铵出料时飞料等影响了硫铵的生产和煤气风机的正常运行。饱和器阻力大时被迫打开煤气交通阀,煤气含氨量增加,循环油乳化,导致粗苯回收率下降。通过对硫铵工艺的改进,降低了硫铵系统阻力,解决了硫铵出料时的飞料问题,延长了饱和器的运行周期,提高了硫铵产量及质量。1存在的问题1.1母液满流管易堵塞满流管控制饱和器喷淋室下部的液面,促使煤气在环形室内流动,通过母液喷洒吸收煤气中的氨。母液能否稳定满流直接影响饱和器的正常运行。生产中满流管常… 相似文献
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硫铵工序为保持饱和器的水平衡,将蒸氨塔来的含水氨汽送入饱和器,另外还需补充软水,补充水由出饱和器的煤气所带走,出硫铵工序的煤气由终冷工序将煤气温度冷却至25℃左右,以满足后续洗苯-脱苯工序的要求,终冷工序分离出的煤气冷凝液送入剩余氨水系统中。 相似文献
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1 存在问题我厂硫铵工段采用饱和器法生产硫铵, 由于硫铵母液带焦油, 致使硫铵颜色不好, 颗粒小 , 常因离心机发生震颤、下料不均匀和管道堵塞而被迫停产。另外, 由于蒸氨操作不好, 蒸 氨废水的含氨量高, 严重影响废水的生化处理, 再加上氨汽分缩器腐蚀泄漏严重, 检修频繁 , 难以使硫铵工段长期稳定生产。2 原因分析通过对上述问题的分析表明, 由于从蒸氨塔到饱和器的管道太长和分缩器腐蚀泄漏较为严 重, 致使由蒸氨塔进入饱和器的氨汽中带有大量氨水, 造成硫铵母液呈碱性, 部分焦油溶解 而使母液颜色变黑。另外, 由于氨汽分缩器严重泄漏, … 相似文献
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介绍喷淋式饱和器生产硫铵的工艺流程及其生产运行中存在的问题,总结了喷淋式饱和器的运行控制经验,与鼓泡式饱和器进行了比较。 相似文献
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邯宝焦化厂现有2×2×42孔JNX70—2型复热式焦炉.生产能力220万t/a,配套煤气净化车间处理能力105600m3/h,采用喷淋式饱和器生产硫铵。脱除煤气中氨时,将蒸氨塔分缩器后的氨汽引入饱和器来提高硫铵收率。自2008年4月投产,因杂质影响。母液为深蓝色。导致硫铵产品为浅蓝色或浅绿色.未达GB535--1995要求。 相似文献
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在焦化流程、配煤比、煤种相对稳定的情况下,对硫铵产率与剩余氨水蒸氨尾气是否进入饱和器、煤气脱硫位置、煤气初冷方式、配煤水分、煤气集合温度等因素之间的关系进行了定性分析,并得出了以上各种因素对硫铵产率的影响程度的结论 ,以便科学合理地安排硫铵的生产计划。 相似文献
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以硫浆为原料,采用浆液流态化进料的脱硫废液焚烧制酸工艺具有安全、环保、运行稳定、自动化水平高等突出优点;控制副产稀硫酸生成量的关键在于严格控制进入焚烧炉的原料硫浆浓度;当煤气脱氨采用硫铵工艺时,副产稀硫酸送入硫铵单元饱和器,稀硫酸可完全回收利用。 相似文献
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我公司的JN28-89型焦炉,年产全焦20万t,焦炉煤气供民用。用饱和器法生产硫铵,自1992年投产以来,对设备和操作几经改进后,取得了较好的效果。1降低饱和器后煤气含氨量1998年5月以前,饱和器后煤气含氨高达500mg/m3,且一直居高不下。究其原因,除缺乏生产经验和煤气量不稳定等原因外,饱和器设备本身也存在不少问题,主要是液封高度不足和泡沸伞质量差。饱和器停产时的实测结果表明,液封高度仅为300mm,故在生产操作时,饱和器的阻力仅为3~5kPa;原设计的泡沸伞是右旋型,而实际则是左旋型,且… 相似文献
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太钢集团临钢焦化厂二化产车间硫铵工段采用喷淋式饱和器生产工艺:来自脱硫工段的煤气经预热器进入饱和器,在饱和器上段分两股进入环形室,被循环母液喷洒后,煤气合成一股进入后室被母液喷淋,再进入饱和器内除酸器,分离煤气所夹带的酸雾,最后送终冷洗苯工段. 相似文献
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1存在问题 我厂于2003年11月新投产了2座5.5m焦炉,配套的硫铵工段采用了喷淋式饱和器和流化床硫铵干燥器。硫铵干燥器排出的热废气经旋风除尘器捕集细粒硫铵后,用排风机抽送至雾膜水浴除尘系统进行湿式除尘,最后排入大气。洗涤液送至硫铵母液大槽。但雾膜水浴除尘系统投产后,除尘效果不太理想, 相似文献
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我厂的焦炉煤气净化装置采用的是饱和器生产硫铵系统,饱和器后50-55℃的煤气在横管式终冷塔中冷却除萘, 管终冷塔分二段冷却,第一段用32℃的循却水冷却,第二段则用18℃的低温水将煤气冷却到23-25℃,同时用轻质焦油喷洒除萘,终冷塔后的煤气再依次进入洗苯塔和脱硫塔,净煤气供焦炉加热和其他用户。 相似文献
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我厂硫铵工段原使用3台泡沸伞式饱和器,经长期使用后均不同程度地存在腐蚀和泄漏等问题,为维持正常生产,不仅饱和器的维修工作量大,而且费用高。又因泡沸伞式硫铵饱和器的阻力高达5~6kPa,相应增加了鼓风机的耗电量。另外,产品硫铵的颗粒小,粉末多,外观颜色差。为此,我们在1997年7月组织有关人员,考察了鞍钢化工总 相似文献
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上海宝钢化工梅山分公司煤气精制系统的硫铵装置采用DW-DTB结晶器以后,暴露出一些运行问题:煤气酸洗主线运行和硫铵产品质量不稳定.经过对DW-DTB结晶器及其附属设备的分析与技术改造,优化了结晶器生产工艺,降低了设备运行的能源消耗,改善了煤气主干线的吸收液质量,硫铵月度产量增加了10%以上,产品优级品率比技术改造前有大幅度提升,彻底解决了因结晶系统不稳引发煤气主线生产异常的问题. 相似文献
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介绍喷淋式饱和器生产硫铵的工艺流程及生产操作数据,与鼓泡式饱和器相比,体现了喷淋式饱和器在设备投资、能源消耗和硫铵质量等方面的优越性。 相似文献