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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
王强  关怡娟  黄文明 《机械》2011,(Z1):144-144
起重机啃轨影响生产的正常运行,分析原因。轨道安装质量,车轮装配精度,桥架变形,传动系统不同步,是导致起重机啃轨的主要因素。通过校正起重机两个主动轮转速,使其保持同步,消除了起重机运行过程中的扭摆现象,从而解决了起重机啃轨问题。  相似文献   

2.
刘爱国 《机电技术》2014,(3):119-121
起重机中的“啃轨”,即起重机大车运行机构或小车运行机构在运动过程中,车轮轮缘与轨道侧面接触,产生水平侧向推力,引起轮缘与轨道的摩擦及磨损。啃轨问题越严重,起重机轮缘与轨道侧面的磨损痕迹越大,损伤越快,也越容易导致运行中安全事故的发生。文章结合实际工作经验,从起重机检验中啃轨的定义和造成的危害出发,并着重就其产生原因及相应的处理措施进行分析与阐述。  相似文献   

3.
桥式起重机大车啃轨的原因与解决方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
桥式起重机大车啃轨主要是指起重机在运行过程中,由于种种原因造成起重机走偏,使车轮轮缘与轨道侧面摩擦,产生水平侧向力,形成磨损。轻微啃轨使轮缘及轨道侧面有明显的磨损痕迹,严重啃轨会造成轮缘和轨道的侧面金属剥落,影响起重机的使用寿命。笔者对啃轨的原因进行了较详细地分析,并提出了相应的解决方法和对策。  相似文献   

4.
牛洁  陶元芳 《山西机械》2012,(1):115-117
啃轨现象是桥门式起重机运行过程中常见的一种现象,啃轨的原因复杂多样。主要研究运行机构的跨度与基距之间的比值对机构自锁产生的影响,以及起重机桥架制造加工超标、车轮加工超标、轨道和车轮安装误差过大等因素对啃轨现象的影响。  相似文献   

5.
起重机运行机构啃轨是一项较难治理的缺陷,由于啃轨的原因多种多样,多数情况是几种因素共同作用的结果。因此,尽管采取了多种措施,但治理效果并不理想,为了彻底改变这种局面,我们引用了起重机行走自动纠偏控制器,有效地消除了啃轨现象。起重机行走自动纠偏控制器是根据车轮轮缘与道轨侧面的距离变动,  相似文献   

6.
曹德威 《中国机械》2014,(9):133-133
起重机在运行过程中,因为多种原因可能会出现啃轨现象,啃轨可能造成轨道磨损、脱轨等不良后果,降低了起重机的使用寿命,因此在检验工作中,要认真分析,找出产生啃轨的原因,采取相应措施,解决工作过程中的啃轨问题。  相似文献   

7.
桥式起重机是造船企业最主要的设备之一,在造船工况条件下,使用多年后,大车在工作过程中势必发生啃轨现象,存在设备安全隐患,影响造船企业生产。现从桥式起重机啃轨现象及啃轨危害出发,对桥式起重机啃轨现象进行原因分析,提出解决方法,以期改善起重机运行状态,延长起重机使用寿命。  相似文献   

8.
本文介绍龙门起重机运行啃轨对设备造成的影响,以及啃轨的原因、检查与修复。  相似文献   

9.
本文介绍龙门起重机运行啃轨对设备造成的影响,以及啃轨的原因、检查与修复.  相似文献   

10.
杜再勇 《机电信息》2012,(21):92-93
详细分析了桥式起重机在运行过程中产生啃轨现象的原因,通过对10t起重机的相关测量,从实用的角度分析了起重机啃轨的处理方法,对缓解起重机啃轨现象具有良好的效果。  相似文献   

11.
为解决有轨起重机在转弯时出现的啃轨、卡轨问题,提出了基于贝塞尔曲线的起重机非圆曲线轨道方案。方案选用四次贝塞尔曲线作为转弯内轨曲线,针对起重机单轮和多轮情况,通过起重机大车行走机构的几何关系计算出外侧前后点的轨迹。以外侧前后点最小偏差量为优化目标函数,利用多始点启发式全局优化算法搜寻最优的贝塞尔曲线参数,并通过Hermite插值法拟合出外轨轨迹。计算结果表明,与传统圆弧转弯轨道相比,以非圆贝塞尔曲线作转弯轨道时在起重机转弯过程中出现的外侧前后点最大偏差量大幅减小。此外还分析得出,偏差量会随着基距和轨距的增大而增大,随着圆弧内轨半径和直轨道夹角的增大而减小。另外,通过计算比较非圆四次贝塞尔曲线轨道曲率半径与圆弧轨道情况下单轮和2轮台车卡轨时极限曲率半径,验证了起重机大车转弯的实际通过性,最后利用ADAMS进行动态仿真实验论证。  相似文献   

12.
田军 《现代机械》2003,(2):34-35
随着我国工业生产的迅速发展 ,桥式起重机已成为现代工业的重要工具 ,为了减少桥式起重机因啃轨而造成的自身损害和事故的发生 ,现对桥式起重机的啃轨及检查进行探讨  相似文献   

13.
本文介绍了货轮左右舷侧龙门吊轨道角焊缝连接处出现大量裂纹,从U71Mn材质轨道钢的焊接性能入手,对其化学成分及机械性能进行了分析,提出了甲板轨道安装的改进方案,即采用两边加夹板的形式固定轨道的横向移动,供同行参考。  相似文献   

14.
对电磁桥式起重机断裂的车轮内侧轮缘进行理化分析,发现其理化性能均未达到相关标准要求。结合力学分析,认为啃轨是造成起重机车轮失效的直接原因。  相似文献   

15.
对于双梁桥架式起重机,特别是在高温和特殊场合使用的情况,起重机金属结构容易发生塑性变形,造成主梁下挠,大小车啃轨。传统的检验手段是定期检验,采用水准仪和塔尺组合或拉钢丝绳法,费时费力又无法实时监控;本文采用激光测距和虚拟机通过GPRS网络来实现起重机主梁变形量和大车小车轨距偏差的监测和记录,既增加设备安全性能又节省检验人力物力。  相似文献   

16.
采用西门子PLC作为控制器,实现了双梁轮胎门式起重机的走行、起重、转向、辅助支撑等功能。依靠安装在走行轮两侧的超声波测距传感器,检测双梁轮胎门式起重机与高架桥两侧防撞墙的距离。在保证安全距离的前提下,实现了双梁轮胎门式起重机的自动转向,达到防撞的目的,确保了施工安全。  相似文献   

17.
起重机车轮与轨道间有时会发生“啃道”现象,双点接触圆顶轨道是彻底消除“啃道”现象的结构形式。它能承受侧向力,不需要车轮缘,免除了轮缘与轨道的摩擦,阻力减小,寿命延长,并使车轮承载能力增大2.5-4.5倍。  相似文献   

18.
桥式起重机运行时存在的啃轨现象极大地影响了桥式起重机的安全性和工作效率,造成巨大的经济损失,制约了起重机自动化程度的进一步提高。本文在对目前治理啃轨问题的纠偏方法进行比较和分析之后,详细地研究了桥式起重机在纠偏时两侧驱动电动机转速不同的运动状态,得到了在此运动状态下的数学模型,并以此为基础提出了一种可同时纠正桥式起重机位置偏差和方向偏差的变频调速控制策略,最后通过MATLAB下的仿真试验验证了该策略的有效性。  相似文献   

19.
INTELLIGENTCADOFCRANETRAVELLINGMECHANISMSINTELLIGENTCADOFCRANETRAVELLINGMECHANISMSZhangGuorui;DingYi;LaiJiahong(ShanghaiJiaot...  相似文献   

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