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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
换热器管焊接开裂分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
换热器管子在焊接过程中产生开裂。对开裂管的化学成分、力学性能、断口及金相组织进行了检验与分析。结果表明,换热器管开裂是由管子存在原始裂纹所引起的。  相似文献   

2.
某输电线路钢管塔筒体发生开裂,采用宏观观察、化学成分分析、力学性能测试、金相检验、扫描电镜和能谱分析等方法对其开裂原因进行分析。结果表明:筒体材料的化学成分不满足标准要求;筒体材料的显微组织异常是筒体开裂的主要原因。  相似文献   

3.
采用化学成分分析、宏观和微观组织检验以及力学性能测定等方法对在使用过程中发生开裂的包胶辊进行了分析。结果表明,由于错误地将平衡重焊在了辊筒内壁,由此造成辊筒的显微组织和力学性能以及受力状况发生了变化。在承受频繁的弯曲应力作用后,在其焊接热影响区萌生了裂纹源进而发生疲劳开裂。  相似文献   

4.
通过宏观分析、化学成分、显微组织、常温和高温力学性能、扫描电镜分析等试验手段对某电厂超临界锅炉高温过热器出口T91钢管爆裂的原因进行了分析。结果表明:由于管材组织严重老化、力学性能下降,以及短期过热等因素共同影响,钢管在超温过热环境下运行导致管壁承受的应力超过了其屈服极限,从而在相对薄弱的向火面处发生开裂。  相似文献   

5.
某换热器管子与管板之间发生焊缝开裂.通过对管板和管子的焊缝渗透检测、化学成分分析、拉伸试验、硬度测试、金相组织检查和用扫描电镜对断口进行观察和能谱的成分测定.结果表明,换热器焊缝开裂的原因是由于在湿硫化氢环境中和焊接残余应力的共同作用下,产生了应力腐蚀开裂.  相似文献   

6.
通过宏观检查、金相检验、化学成分及能谱分析等方法对锅炉水冷却管爆裂原因进行了分析。结果表明:爆裂处管子局部受热,导致显微组织发生变化,使钢管金属材料的力学性能下降,受热面变形,管子慢慢胀粗导致管壁减薄,引起管子鼓包、穿孔直至开裂,造成爆管。  相似文献   

7.
从材质、力学性能、显微组织及水质等方面分析了炉管破裂的原因,结果表明:锅炉给水水质不合要求,造成氢腐蚀开裂。  相似文献   

8.
通过化学成分分析、力学性能测试、显微组织分析等手段对某断裂失效的S135钻杆进行了材质理化检验;采用SEM和EDS分别对断口形貌及表面腐蚀产物成分进行了分析。结果表明:该钻杆的材料性能符合APISpecSD规范要求,钻杆断裂的主要原因是硫化氢应力腐蚀开裂,并伴有一定程度的二氧化碳腐蚀。  相似文献   

9.
某工厂生产的军用H62黄铜罐在水压试验后入库存放,一段时间后出现开裂现象。通过化学成分分析、金相检验、硬度测试、扫描电镜分析和能谱分析等方法,结合生产工艺和现场工况,对该黄铜罐的开裂原因进行了分析。结果表明:黄铜罐在机械打孔及焊接后未进行退火处理,导致焊缝部位产生应力集中,之后的水压试验提供了潮湿环境,引起显微组织中的β相脱锌,导致黄铜力学性能下降,最终发生应力腐蚀开裂。  相似文献   

10.
T91钢管手工氩弧焊接头的显微组织   总被引:1,自引:0,他引:1  
对60.3mm×8mm的T91钢管的母材及手工氩弧焊接头进行了化学成分、力学性能和显微组织的测定。结果表明,T91钢管的化学成分、力学性能和显微组织均满足GB 5310-1995的要求,焊接接头的组织为正常组织。  相似文献   

11.
某燃料气换热器在运行过程中发现其换热管束出现多处鼓包开裂现象,为查明鼓包开裂原因,对换热管束进行了宏观和微观检验、化学成分分析、金相检验和扫描电镜分析。结果表明:换热管内存在压力波动、换热管壁厚不均匀、壳程介质H2S含量较高以及换热管材料中存在,夹杂物都是导致其鼓包开裂的原因;换热管壁厚较薄处容易形成应力集中,使该处硫化氢腐蚀严重,壁厚进一步减薄,当壁厚减薄达到一定值时,在管内压力波动作用下形成鼓包,随着腐蚀的加剧和压力波动的继续作用,最终导致换热管于鼓包处产生裂纹,进而发生泄漏。  相似文献   

12.
The cracking failure of a new heat exchanger during first start-up operation has been analyzed. Through the investigation of the operating history of the equipment, analysis of the chemical compositions of tube material and corrosion products, metallographic test of specimens with cracks, the cracking mode can be described as the Stress Corrosion Cracking (SCC) of austenitic stainless steel. This kind of cracking was induced by the chloride in high temperature steam and tensile stress. The residual tensile stress due to seal expansion has been proved by numerical calculation. The pre-heating steam which was polluted by the catalyst with chloride is the main reason for the tube cracking in this case.  相似文献   

13.
对热高分气与混氢换热器断裂管束进行了失效原因分析。结果表明,氯化物应力腐蚀开裂是管束失效的主要原因,氢的存在及管板与管束在溶液环境组成的腐蚀电池加快了该腐蚀的速度。针对腐蚀原因采取了优化设计和制造、安装和操作等腐蚀防护措施,效果良好。  相似文献   

14.
空调用翅片管式换热器长期使用会受到一定程度的腐蚀,影响换热器的换热性能,导致整个空调系统的能效降低.本文介绍了翅片管式换热器3种主要的腐蚀机理:蚁巢腐蚀、点蚀和间隙腐蚀,从形貌、压降及传热特性3个方面分析了腐蚀对翅片管式换热器性能的影响,结果表明:翅片管式换热器腐蚀后,传热系数和换热量均减小,空气侧压降受影响较小,在5...  相似文献   

15.
在检修雏护换热器汽包时发现汽包封头泄漏,在汽包封头的阀盖角焊缝处出现裂纹,裂纹平行于焊缝。采用宏观形貌分析、化学成分分析、金相检验、显微硬度测定、能谱分析以及应力分析等方法对泄漏处进行了分析。结果表明,汽包中水质含有较高浓度的碱性元素和氧、硫、氧等强腐蚀性元素,又在焊接残余应力的作用下发生应力腐蚀开裂,最后导致汽包封头产生泄漏。  相似文献   

16.
对某石化厂合成氨废热锅炉换热管开裂进行失效分析,结果表明:换热管材料在该使用工况条件下产生高温氢腐蚀,进而引起沿晶开裂,此为锅炉换热管开裂的失效主要原因。并相应提出了防止产生类似失效情况的预防措施。  相似文献   

17.
综述了舰船冷凝器用B30铜合金传热管标准的国内外现状,在对比分析B30铜合金传热管的化学成分、室温拉伸性能、工艺性能、无损检测等主要技术内容的基础上,结合舰船冷凝器用B30传热管的腐蚀泄漏问题,提出了B30传热管标准技术内容的增加建议。   相似文献   

18.
The investigation was performed to examine the probable cause of failure of a heat exchanger tube at a fertilizer plant. Detailed metallographic analysis, chemical analysis, and microbiological culture tests were carried out to ascertain the cause/causes of failure. A detailed scanning electron microscopic analysis was a necessary supplement to this investigation. The results obtained indicate that pitting and fouling in a heat exchanger tube occurred due to microbiological-influenced corrosion.  相似文献   

19.
The failure of E230 heat‐exchanger in the production of epichlorophydrin (ECH) form dichloropropanol (DCP) was analyzed and material solutions are recommended. The analysis indicates that the combined effect of stress corrosion cracking (SCC) and dissolution of HCl and HClO in the DCP mixture solution in the E230 heat‐exchanger chamber to the tube surface and chamber wall contributes to the failure of heat‐exchanger tubes and the perforation of E230 heat‐exchanger chamber. It is recommended to reduce the content of Clin the DCP mixture solution and to increase its pH. Titanium, Type 316L stainless steel (SS), and electroless Ni‐P coating can be considered as the candidate materials. Also, the process can be divided into two series step with one step heating the temperature from 30°C to 60°C, and the other step heating the temperature from 60°C to 90°C. For the lower temperature step, the Type 316L SS or electroless Ni‐P coating can be used. For the higher temperature step, Titanium can be applied. Periodic cleaning of the tube surface and chamber inner surface deposit is necessary. Intensifying the in‐service inspection and monitoring is also required.  相似文献   

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