共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文对本体法聚丙烯粉料的共混改性进行了研究,生产出改性的本体法聚丙烯粒料。这对未采用脱氯装置的本体法聚丙烯装置解决脱氯问题,提供了经验。本体法聚丙烯粉料经改性后,可以不经造粒直接生产聚丙烯撕裂薄膜,其质量可以和溶剂法聚丙烯粒料相媲美。 相似文献
2.
Cs-1型聚丙烯高效载体催化剂在液相本体聚丙烯装置上的工业应用试验结果表明:催化剂活性高(29kg PP/g Cat或1270kg PP/g Ti),定向能力强(产品等规度在98%以上),产品氯含量低(小于50ppm),产品质量明显优于络合Ⅱ型催化剂生产的产品。该催化剂适应性强,现有液相本体装置,原料丙烯不作深度精制、聚合釜撤热系统基本不作改造即可直接应用。 相似文献
3.
4.
聚丙烯的出路及后加工发展策略 总被引:2,自引:0,他引:2
1液相本体法聚丙烯的发展概况1.1国外发展概况液相本体法聚合生产工艺是聚丙烯工业化的中后期发展起来的新工艺。美国Dart公司Rexall分公司在聚丙烯实现工业化7年后的1964年,首先采用TiCl3-AlCl3(第1代催化剂)和釜式反应器,开创了本体法聚丙烯工艺的先河。20世纪70年代日本宇部兴产、三井东压、三井油化、昭和电工、德山曹达、美国Elpaso及Phillips等公司也都实现了液相本体法聚丙烯的工业化。实际上,液相本体法聚丙烯的工业化的兴起与催化剂的发展有着直接的关系。20世纪60年代末,… 相似文献
5.
6.
介绍氯醇化法生产环氧丙烷的提纯工艺,其特征是将粗环氧丙烷依次通过二级精馏塔进行提纯,即分为预镏塔和精制塔;本工艺是通过改进二级精馏工艺,通过合理控制这两级塔的工艺参数,将精馏塔内的釜液进行合理分离处理,有效分离存在于副产品和水相中的环氧丙烷,提高产品收率,降低消耗.同时提高环氧丙烷的产品质量,降低环氧丙烷的水分和醛值。 相似文献
7.
液相本体法聚丙烯粉料用适量的助剂改性后,可不经造粒直接用国内定型撕裂膜挤出机组生产撕裂薄膜,其质量可以和溶剂法聚丙烯粒料生产的撕裂薄膜产品相媲美。本文研究了用液相本体法聚丙烯粉料生产撕裂薄膜的配方和工艺控制条件。 相似文献
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.辽河石化总厂 2万 t/a聚丙烯装置日前建设成功 该装置是国内第一套国产化连续聚丙烯装置。采用的工艺技术是国内自主开发的丙烯液相本体与卧式釜气相本体组合连续聚合工艺。该装置开气成功 ,决定着聚丙烯连续聚合工艺的国产化进程。2 .超高分子量聚丙烯酰胺试车成功 山西太原重工祁县聚合物有限公司投资 4 40 0万元 ,兴建年产万吨级超高分子量聚丙烯酰胺项目日前一次试车成功。超高分子量聚丙烯酰胺广泛用于石油开采、水处理、纺织、造纸等领域。3.江苏氯代正丁烷项目试车成功 江苏宜兴市昌吉化工厂投资 960万元 ,年产 1 2 0 0 t高纯氯… 相似文献
14.
王迎 《中国石油和化工标准与质量》2014,(23)
为了在液相小本体法聚丙烯聚合釜的生产过程中取得更好的生产效果,降低生产中的动力消耗,提升生产过程的安全度,本文对液相小本法聚丙烯聚合釜的生产过程做了分析,针对可以改进的环节做了简单阐述,希望能在实践应用中取得切实的成效。 相似文献
15.
<正>[中国石化新闻网]岳阳兴长聚丙烯厂采用间歇式液相本体法制聚丙烯工艺,该工艺生产的粉料聚丙烯经闪蒸后,通过包装岗位包装出厂。由于聚丙烯粉料颗粒很小,粉尘大、落地多、易损耗,给包装岗位和包装工人带来很大困扰,并对环境卫生造成污染。为彻底解决粉尘飞扬难题,经过多次技术讨论,先后在三台闪蒸釜包料区域,进行设备改造和试验:通过在出入口加装折留板分散气流,加装帆布袋多次粉尘过滤,再进行水 相似文献
16.
采用间歇式液相本体聚合法生产聚丙烯,聚合釜是工艺流程中的最关键设备,也可以说是聚丙烯装置的心脏。聚合釜能否长周期正常运行,不仅关系到整套装置的生产能力,而且还关系到产品质量和装置的其它各项经济指标。因此,加强聚合釜的维护与周期检修工作,对于聚丙烯整套装置生产都是一个十分突出的问题。 相似文献
17.
18.
降低间歇本体法PP装置丙烯单耗的工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
分析了造成间歇本体法聚丙烯(PP)生产过程中丙烯单耗高的原因,提出了用变压吸附工艺回收不凝气,用连续氮气汽提置换闪蒸釜的工艺设想,初步研究和实践证明,采用连续汽提置换工艺可将闪蒸釜氮气置换过程排出的气体全部排入气柜回收处理,变压吸附工艺处理后的净化氮气中丙烯体积分数约1%,该技术预计可使间歇本体法PP装置每吨PP的丙烯... 相似文献
19.
20.
随着丙烯和聚丙烯生产工艺的多元化、大型化、一体化,间歇式小本体聚丙烯聚合装置生存空间越来越小。本文分析了小本体聚丙烯工艺和SPG(丙烯“液相本体聚合+卧式釜气相聚合”组合)聚丙烯工艺在丙烯单耗、能耗、人工成本等方面的差距,并阐述了变压吸附技术、不同催化剂、自动化控制、外循环撤热、停用溴化锂制冷等措施的应用效果,来降低小本体装置生产成本。 相似文献