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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
回转窑筒体的超长环向裂纹是指窑筒体发生长度超过筒体周长一半的裂纹。裂纹产生的原因主要是焊接应力、疲劳、蠕变等。回转窑一旦发生超长环向裂纹,就会产生轴向开裂和径向错位,严重影响回转窑的正常运转。与修复回转窑一般的短裂纹相比,超长环向裂纹的处理显得要复杂一些。下面以直径为Φ3.6m的回转窑为例,对回转窑筒体超长环向裂纹的修复做以简介。1裂纹出现的部位及产生的原因裂纹发生在回转窑烧成带筒体,约两档轮带之间的断节焊缝处。发现裂缝时回转窑还在运行当中,由于回转窑长期运行,在筒体外表面附有较厚的灰垢,因此通…  相似文献   

2.
从窑筒体直线性偏差引起的裂纹,焊缝焊接裂纹以及径向变形引起的疲劳裂纹三方面对回转窑筒体出现裂纹的原因进行了分析讨论,在此基础上,提出了相应的改进措施。  相似文献   

3.
以江苏巨龙水泥集团有限公司!5.8m×97m回转窑筒体为例,进行了回转窑筒体的力学分析、相关模型建立和计算公式的推导。同时,对回转窑筒壁应力,包括弯曲应力、温度应力、焊接温度应力和拘束应力进行了分析研究和公式推导。在此基础上,进行了回转窑筒体安全评定和疲劳寿命的初步估算;其计算结果与现场长时间的统计数据分析结果基本一致。  相似文献   

4.
以江苏巨龙水泥集团有限公司φ5.8m×97m回转窑筒体为例,进行了回转窑筒体的力学分析、相关模型建立和计算公式的推导.同时,对回转窑筒壁应力,包括弯曲应力、温度应力、焊接温度应力和拘束应力进行了分析研究和公式推导.在此基础上,进行了回转窑筒体安全评定和疲劳寿命的初步估算;其计算结果与现场长时间的统计数据分析结果基本一致.  相似文献   

5.
由于设计、制造、安装、维护、配料等方面的原因,很多回转窑投运不久便出现了筒体裂纹,给企业造成了不小的损失,为此,笔者根据自己的经验,分析了回转窑筒体产生裂纹的主要原因,提出了预防裂纹的具体措施,望能对水泥设备管理者起到借鉴作用。  相似文献   

6.
应用ANSYS软件分析大型回转窑筒体应力分布状况。重点以Ф5.6m×87m日产8000t熟料回转窑为例,进行了筒体各段节的应力分析,在此基础上提出了大型回转窑各筒体段节的优化设计方案,另外通过对Ф5.6m×87m日产5000t熟料的成熟回转窑的分析及比较,提出了简化筒体设计的理论依据。  相似文献   

7.
回转窑是水泥厂的关键设备,筒体又是回转窑的关键部件,筒体开裂的原因很复杂,且受多方面因素影响。文章通过分析筒体开裂原因,制定和实施修复方案,并采取一定的措施,确保修复后的筒体焊缝质量,防止裂纹扩展,保证回转窑的正常运行。  相似文献   

8.
应用ANSYS软件分析大型回转窑筒体应力分布状况。重点以Ф5.6m×87m日产8000t熟料回转窑为例,进行了筒体各段节的应力分析,在此基础上提出了大型回转窑各筒体段节的优化设计方案,另外通过对Ф5.6m×87m日产5000t熟料的成熟回转窑的分析及比较,提出了简化筒体设计的理论依据。  相似文献   

9.
水泥回转窑筒体是由钢板卷制面成,生产时窑内温度高达1600℃。为保护筒体并减少热损失,筒体内壁砌有耐火砖。在实际使用过程中,如果耐火砖磨蚀过薄,会出现筒体受热而产生裂纹,或造成窑头短节烧成喇叭口,这时就必须更换损伤部分的筒体.我公司部有多次更换筒体的实践,如1988年更换^#1线回转窑窑口短节,1995年更换^#1回转窑Ⅱ、Ⅲ档之间筒体段节,2000年1月份又更换^#1线回转窑窑口短节,2001年1月份更换^#2线回转窑窑口短节等。本文就更换回转窑筒体的经验和一介绍,供参考。  相似文献   

10.
回转窑筒体直线度关系到回转窑的长期安全运转。筒体直线度存在偏差,会使支撑处筒体和耐火衬体受到的轴向交变应力大大增加;还会增加回转窑的运转阻力,从而增加筒体和耐火衬体的剪切力。在交变应力和剪切力的作用下,耐火衬体的稳定性受到威胁,严重时会造成耐火砖的挤碎、剪断、扭曲甚至掉砖。应对措施:监控轮带间隙;保持筒体温度在圆周方向上的均匀分布;定期对回转窑筒体中心线和椭圆度进行检测和调整;定期对回转窑筒体厚度进行测量;加强对耐火砖砌筑的监控;确保中控操作的稳定性。  相似文献   

11.
水泥回转窑筒体直线度是保证回转窑长期运转的一个关键。但是由于窑体长、支点多,要保持中心线准直却比较困难。造成窑体中心线不直的原因很多,如水泥回转窑在安装或调整时,托轮位置不正确,各筒体段节的接口没有对正;由于在使用中,轮带、托轮的不均匀磨损, 基础的不均匀下沉,工艺操作不当等都会造成回转窑筒体直线度不正。水泥回转窑筒体直线度偏差会造成支撑处筒体形成弯矩和交变应力,使支撑处耐火衬体受到纵向的交变应力;此外,回转窑筒体直线度偏差,会增加回转窑的运转阻力,从而增加筒体和耐火衬体的剪切力。在交变应力和剪切力的作用下,耐火衬体的稳定性受到威胁,严重时会造成耐火砖的挤碎、剪断、扭曲甚至掉砖。随着窑龄的增长,回转窑准直度对窑内耐火衬体的损坏现象日益突出。本文介绍水泥回转窑筒体直线度对耐火衬体的损坏机理和对应的措施。  相似文献   

12.
回转窑筒体开裂原因分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
周永安 《中国水泥》2002,(12):22-24
1回转窑筒体开裂情况回转窑是水泥厂的核心设备,它的运转状况和运转率直接影响全厂的生产成本和经济效益,原淮海水泥厂(现江苏巨龙集团)1978年由罗马尼亚引进一台回转窑,规格为Φ5.8m×97m。有关参数如下:筒体回转转速:n=0.7~2.0r/min驱动电机功率:N=2×500kW回转窑生产能力:Q=145t/h筒体材料:根据光谱分析报告确定为15MnVR.筒体结构示于图1。回转窑筒体长期在高温、重负荷下运行,1994年在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ挡轮带的垫板与筒体相连的角焊缝处产生裂纹,特别在Ⅳ挡处开裂严重,严重危及到回…  相似文献   

13.
水泥回转窑是水泥生产工艺的关键设备,由于回转窑长期受腐蚀介质、高温及应力作用,因此回转窑筒体经常发生开裂,导致生产事故,给企业带来巨大损失。因此,研究水泥回转窑筒体开裂机理,并提出可行的预防措施十分重要。采用壁厚测定、磁粉、超声、硬度、金相检测和物料分析等手段,分析了水泥回转窑的筒体结构,探析了筒体的薄弱部位,判断回转窑存在的潜在缺陷,推断回转窑筒体开裂机理,最终提出针对性的预防与改善措施。  相似文献   

14.
2018年大检修期间,停窑拆除耐火砖,硅莫砖部位筒体吸潮"冒汗"现象严重,窑筒体形成栅格状有大量的腐蚀层,37.8 m处挡砖圈阶梯靠窑头侧有20~30 mm宽的环向凹槽,欲更换的34.7~37.5 m处宽2.8 m筒体冷却后在短时间内由3道裂纹增至数十条对称裂纹。为了防止更换窑砖与筒体后再次发生腐蚀、产生裂纹,通过筒体探伤、测厚、腐蚀层及筒体检测等对回转窑筒体裂纹及腐蚀机理进行研究分析,得出结论:应力与腐蚀是筒体裂纹产生的主要原因。腐蚀主要原因是高温氧化、硫化腐蚀、氯化腐蚀。针对裂纹与腐蚀采取有效的处理方法,并提出防范措施。  相似文献   

15.
介绍了Φ4.8m×72m的协同处置固废水泥熟料生产线回转窑筒体的腐蚀跟踪情况,防腐采取的措施,腐蚀性裂纹临时处理措施,对腐蚀严重的部分筒体更换方案,确保回转窑的安全运行。  相似文献   

16.
热态下回转窑筒体温度应力、机械应力的研究(一)沈阳水泥机械厂刘起昌王伟周希杰吴抵1.力学模型的建立和计算结果分析回转窑筒体是在高温条件下连续工作的回转构件,筒体上工作温度不断发生变化,温度场比较复杂,为了便于计算,将筒体的温度载荷简化为恒定载荷温度,...  相似文献   

17.
吴敬  王军 《四川水泥》2011,(4):94-95
1000t/d生产线回转窑为三档支撑,从2005年开始中档支撑轮带下筒体段节出现裂纹,后裂纹不断增加和扩大。对此采取了筒体焊接、筒体内加衬圈的处理措施,取得了较好效果。  相似文献   

18.
介绍了PSA提氢装置吸附塔筒壁焊缝处裂纹概况,裂纹成因是由于筒壁焊缝处存在残余应力,在长期交变载荷下焊缝处形成表面裂纹,进而延伸至筒体本体形成贯穿裂纹。经过对裂纹进行了打磨补焊处理,消除了设备隐患,保证了装置安全生产。  相似文献   

19.
回转窑托轮调整参数的优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
丁智平  刘义伦 《水泥》2002,(2):38-41
从转窑筒体,轮带,托轮之间的几何关系出发,分析了影响回转窑筒体中心线偏差的主要因素,推导出了回转窑筒体中心线偏差的计算公式,建立了回转窑托轮调整的优化模型,并通过计算机仿真进行了验证。  相似文献   

20.
吕文成 《水泥》2018,(8):40
我厂回转窑三档冷风罩下面筒体曾烧穿100 mm见方的洞,修补后在大修期间焊缝开裂,需重新修补,同时窑口浇注料窑筒体有8道不规则贯穿裂纹,贯穿裂纹最长400 mm,也需要焊接修复  相似文献   

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