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彭明跃 《金属材料与冶金工程》1996,(6):14-18
针对涟钢一炼钢厂LF钢包精炼炉投产以来,70t精炼包寿命比LF钢包炉投产前有较大幅度下降的情况,结合该厂电炉粗炼-LF钢包炉精炼-连铸的工艺,对影响精炼包寿命的因素进行了分析,并对提高其使用寿命的有效措施进行了探讨。 相似文献
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LF钢包炉精炼终点钢水温度的预报模型 总被引:1,自引:0,他引:1
采用多元回归分析方法建立了宝钢一炼钢厂LF钢包炉精炼终点钢水温度的预报模型,应用该模型对LF精炼终点钢水温度进行预测,对预测结果进行了统计分析,结果表示该模型对LF钢包炉精炼终点温度的预测误差在+10℃时的命中率达到95%。 相似文献
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介绍了涟钢一炼钢厂为探索电弧炉─钢包炉─连铸最佳工艺制度所进行的现场试验情况。通过对试验样的分析及研究,总结出了适合生产实际的电弧炉初炼,钢包炉精炼的工艺制度。 相似文献
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介绍了炉外精炼的形式,探讨了提高精炼钢包寿命需要解决的问题,分析了炉外精炼钢包内衬用耐火材料的现状,提出了今后钢包用系列耐材的研制应用及发展方向。 相似文献
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涟钢一炼钢厂EAF(EBT)—LF—CC三位一体最佳工艺探索试验 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了为探索涟钢一炼钢厂电弧炉-钢包炉-连铸三位一体最佳工艺制度而进行的现场试验情况。通过跟踪试验及对试样的检验、分析与研究,总结出适合我厂生产实际的电弧炉初炼、钢包炉精炼的工艺制度。 相似文献
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摘要:为实现炼钢厂钢包使用数量的进一步优化控制,提出了离线烘烤钢包数量计算模型。以L炼钢厂为研究对象,解析钢包周转过程,根据实际运行情况,采用Plant Simulation仿真软件建立了钢包运行仿真模型。通过仿真实验分析了钢包寿命、离线烘烤周期、连铸浇注周期、浇次间隔时间、连浇炉数对离线烘烤钢包数量的影响,并将这些影响因素量化,用于离线烘烤钢包数量计算模型的建立。研究表明,使用离线烘烤钢包数量计算模型后,L炼钢厂每72h离线烘烤钢包数量由16个下降至7个,对炼钢厂优化生产运行具有重要的借鉴作用和参考价值。 相似文献
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济钢第三炼钢厂1^#LF钢包精炼炉电极调节器为LF炉外精炼核心控制系统,该系统基于PLC硬件、软件,以电弧阻抗为控制变量,实现钢水炉外温度及成份控制。 相似文献
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叙述了湘潭钢铁公司第二炼钢厂80t钢包精炉埋弧渣的成渣过程,并对应用埋弧渣的工艺条件和钢包精炼的电气特性进行了分析。 相似文献
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济钢第三炼钢厂1号LF钢包精炼炉电极调节器为LF炉外精炼核心控制系统,该系统基于PLC硬件、软件,以电弧阻抗为控制变量,实现钢水炉外温度度成分的精确、有效控制。 相似文献
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提高LF精炼钢包寿命的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
精炼温度高造成渣线侵蚀严重以及炉渣对耐火材料的侵蚀,是影响精炼钢包寿命的主要原因。石横特钢厂采取稳定精炼初始温度;加强中间包烘烤;采用埋弧渣技术,制定合理的分钢种精炼温度等措施,使精炼钢包的平均使用寿命比48炉次提高到53炉次,耐火砖消耗降低了0.79kg/t钢。 相似文献
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自从 1 995年 1 0月 1 8日电炉热调试以来 ,炼钢厂的钢包包龄始终停留在较低的水平上 ,钢包耐火材料成本居高不下 ,而且 ,发生了多起钢包穿漏事故 ,轻者穿渣线 ,被迫倒包 ,重者穿透气砖、透气座砖、穿滑板、穿包底 ,造成整炉钢水损失 ,设备损坏 ,被迫停产 ,给安全生产带来极大的威胁。通过分析钢包穿漏的原因 ,采取针对性措施 ,以达到消除事故 ,提高包龄、降低成本的目的。1 精炼钢包使用条件及主要参数电炉炼钢厂的工艺流程为 :直流电弧炉 (初炼 )→钢包精炼 (精炼 )→真空炉→板坯连铸机电炉出钢温度 :1 60 0~ 1 640℃精炼炉精炼温度 :1… 相似文献
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目前莱钢炼钢厂非精炼钢使用全浇注料钢包,精炼钢使用全镁碳砖砌筑钢包,两种钢包在使用寿命、温降、成本等方面有明显差异,给转炉操作及生产节奏和成本控制带来很大困难。通过研究,研制开发了适合炼钢厂生产条件的综合砌筑钢包,达到了稳定生产、降低成本的目的。 相似文献