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目前,一些汽轮机采用T形叶根结构,在叶轮轮缘上开有相应的倒T形叶根槽,槽口的外缘留有6×4.5或8×4.5毫米的小脚。近年来发现一些机组由于轴向振动频率不合格或装配质量不良,在叶根和轮缘小脚处出现了严重的开裂现象,例如N125-135型汽轮机的第14压力级、N75-90型汽轮机的第20级的叶轮,均有数台机组出现类似的裂纹。 相似文献
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黄台电厂7号机组是东方汽轮机厂生产的 N300-165/535/535型高温高压30万 KW 机组。自1987年底投运以来,该机组第11级叶轮在1988年5月由于叶片断裂使第60片叶片处的轮缘产生了1条深8mm、长25mm 的裂纹,在对其进行焊补修复后,又对该处进行了着色探伤,未发现缺陷。在1989年3月的大修中提出要在不拆叶片的情况下,对轮缘焊补区进行超声波探伤,过去对2.5万 KW、5万 KW 等小机组轮缘的超声波探伤,因其轮缘厚度较薄,可以用遮挡法进行判断裂纹是否存在。但随着装机容量的增大,叶轮轮缘厚度也相应增厚,该机轮缘厚度为22mm,小脚为4mm×9mm(如图1所示),为使主声束切过 C 点,折射角β为23°,由公式 sinα/sinβ=C _有/C _钢可知, 相似文献
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N75-90-1型5万kM汽轮机,第20级、21级叶轮大多是倒梯形的,并有很多叶轮是无销的,这些无销轮缘小脚裂纹,严重地影响了安全生产。超声波斜向扫查法,能十分准确,简便地探测出裂纹。 1.裂纹及其特征裂纹主要是沿轮周向的,裂纹先从轮缘沿小脚表面向轮里裂,然后沿周向发展;同 相似文献
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前言霍县发电厂2号机第廿八级叶轮进汽侧轮缘处发生了开裂,对其开裂小块进行了全面的宏观、断口、显微组织、分支裂纹走向及显微硬度测定等试验。试验结果认为,该叶轮轮缘处的局部开裂属于应力腐蚀开裂。在对应力、介质条件及材料敏感性等进行综合分析后认为,在引起应力腐蚀开裂的诸因素中,因叶轮与隔板间发生严重磨损所产生的附加应力(包括热应力和组织应力),乃是造成该级叶轮轮缘应力腐蚀开裂的主要因素。 相似文献
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中电国华神木发电股份有限公司两台锅炉所配置的四台排粉机为沈阳鼓风机厂生产的型号为M6-31No20.5D煤粉通风机,从投产以来该风机耗能大、运行效率低.公司在2004年4月份1号机组B级检修时对所配两台排粉机实施了叶片切割改造,并且决定在9月份2号机组C级检修期间对所另外两台排粉机也实施叶片切割改造.风机节能改造方法有几种,但采用切割叶轮改造投资少,费用低,收效快;而且从切割工艺观点看,径向直叶片的排粉机叶轮切割工艺最简单,而后机翼叶片的风机叶轮在切割加工中要求相对较高、难度偏大,如果切割不当,会引起风机振动等问题. 相似文献
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对略阳电厂3号汽轮机169 mm叶片断裂原因进行了分析,在无备品的情况下,采用东方汽轮机厂生产的200MW机组通流改造后退役的第23级叶轮的修复方案,大修后机组启动一次成功,轴系振动达到优秀水平. 相似文献
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对略阳发电厂4号机第15级动叶片及叶轮断裂原因进行分析.通过强度振动校核,叶片、叶轮材质检验及断口形貌分析,认为第15级动叶片存在B0型振动,叶片上有高浓度的盐溶液,产生腐蚀介质.在振动应力的作用下,机组长期运行产生裂纹,逐步扩展最终发生断裂. 相似文献
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一、叶轮损坏情况江苏戚墅堰发电厂9号机(B12-90/37型)系广州汽轮机厂试制的单级背压汽轮机,功率12000千瓦。该机于八一年四月廿二日突然发生剧烈振动,紧急停机。吊缸揭盖检查,发现叶轮的轮缘连同七只叶片从内铆孔处断裂飞落,裂口长约150mm。叶轮工作温度为450~460℃,共计运行1559小时,启停机24次。损坏部位及飞裂的叶轮见图1。叶轮轮缘部分的详细尺寸见图2。 相似文献
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汽轮机的转子是汽轮发电机重要部件,它处在极其复杂的应力状态下工作的,而其中叶轮的工作更加繁重,长期在蒸汽介质中高速运转,特别是最后几级叶轮工作条件是在湿蒸汽中,另外,大功率汽轮机的长叶片和有些汽轮机组的叶轮制造工艺粗糙、装配质量低劣,造成了机组运行过程中产生裂纹,致使叶轮发生飞裂事故。自从1965年5月郑州电厂~#4机末级叶轮飞裂事故以后,各电厂和有关单位均对汽轮机 相似文献
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通过对362MW进口机组2次大修检查,确认中压缸第1级隔板喷嘴和叶轮遭受固体颗粒侵蚀。分析了隔板和叶轮遭受侵蚀的机理,提出了增强汽轮机通流部件抗侵蚀性的对策。 相似文献
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对略阳电厂3号汽轮机169mm叶片断裂原因进行了分析,在无备品的情况下,采用东方汽轮机厂生产的200MW机组通流改造后退役的第23级叶轮的修复方案,大修后机组启动一次成功,轴系振动达到优秀水平。 相似文献