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相似文献
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1.
本文研究了低膨胀GH907合金经700℃1000小时长期时效的组织性能,结果表明GH907合金经700℃长期时效,强度有所降低,但仍保持在较高水平;持久性能稳定,无缺口敏感性;具有良好的综合性能。  相似文献   

2.
GH648合金800℃长期时效后的组织稳定性   总被引:1,自引:0,他引:1  
 研究了GH648合金在800 ℃×1 000 h下长期时效后的组织稳定性。结果表明:合金经800 ℃×100 0 h长期时效后,α Cr相的数量增加,尺寸长大,γ′相发生了聚集长大,合金中无有害相析出;合金的室温拉伸性能基本稳定,但高温拉伸强度和持久寿命下降;γ′相的聚集长大是致使长期时效后GH648合金高温拉伸强度和持久寿命下降的主要原因。  相似文献   

3.
GH169合金高温长期时效后的组织性能变化   总被引:3,自引:1,他引:2  
对GH169合金进行了600℃、1000h和650℃、6000h的长期时效。600℃时效1000h后,合金的组织、性能未见明显变化;在650℃时效至6000h后,合金组织发生变化:γ″相粗化、大量γ″相转化成δ相、晶界两侧的γ″相贫化区加宽。同时合金的拉伸性能在650℃、1000h时效后也随着时效时间的延长而下降,其持久寿命下降更快。  相似文献   

4.
采用金相和电镜微观组织观察、室温和高温拉伸试验、物理化学相分析等综合试验方法,对经600、700、800、900℃和100、200、500、1 000 h长期时效处理的GH4199合金进行测试和研究.结果表明,GH4199合金经长期时效后,其室温和高温力学性能仍保持在较高水平;合金的组织稳定性良好,析出相主要为γ'相和碳化物.据相分析结果可知,在700~900℃时效1 000 h左右,合金组织中存在极微量的脆性(TCP)相--μ相和σ相,它们对合金的力学性能基本无影响,组织中虽然存在微量TCP相,但合金的室温和高温塑性不发生"脆化".  相似文献   

5.
薛宗源 《特殊钢》1990,11(1):60-68,72
本文研究了GH169合金在550、600、650、700℃时效至2000h的力学性能和组织结构变化。在550~600℃时效由于γ″+γ′相补充析出,使合金具有较高强度和良好的塑性,无缺口敏感性;650℃时效至1000h的性能和组织与550~600℃的相当,700℃时效组织就不稳定,且性能有所下降,仍然可以短时使用。应用金相和电子显微镜研究γ″→δ相转变规律,做出650~850℃温度范围内γ″→δ相转变的C曲线,为GH169合金长期使用提供了参考数据。  相似文献   

6.
对经过标准热处理改型GH4133A合金,在650、700和750℃进行长时间的时效处理,测量其室温拉伸和冲击性能、硬度、400℃拉伸性能和在750℃/343 MPa条件下持久性能.结果表明:在650℃和700℃下时效时,合金的性能变化规律一致,性能具有良好的稳定性.而在750℃时效时,合金的室温拉伸和400℃拉伸性能在时效500 h以前保持稳定,500 h以后随时效时间的增长而下降;合金的室温冲击性能在时效300 h以前保持稳定,300 h后下降;合金在750℃/343 MPa条件下,在时效600 h以前,持久性能寿命很稳定,基本保持在100 h左右,时效600 h以后的持久寿命迅速下降.  相似文献   

7.
长期时效对GH698合金组织和力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了GH698合金在650℃时效1000h后组织和性能的变化.结果表明650℃长期时效1000h后合金组织稳定,拉伸性能基本稳定,冲击性能有所下降,但仍高于标准要求;650℃/618MPa光滑持久寿命在1000h长期时效后基本上没有变化,延伸率和断面收缩率稍有下降.  相似文献   

8.
对GH169合金长期时效的组织结构观察表明,合金在650℃以下时效甚至长达5×104h,其组织变化并不明显,保持了良好的组织稳定性。然而超过650℃,合金的组织对温度极为敏感,发生了复杂的相转变。通过对运行2.8×104h的涡轮盘榫齿的研究表明,应力加速诱发这种复杂的相变过程。  相似文献   

9.
采用显微组织观察和图像分析等方法,研究了改型GH4133A合金在650,700和750℃下长期时效过程中的组织变化.结果表明:在650℃和700℃下时效过程中,合金的组织变化规律一致,组织具有良好的稳定性.而在750℃时效时,500 h后开始出现η相.随时效时间增长,η相进一步析出、变长和粗化,由晶界向晶内生长;γ′相和M23C6数量增加;MC型碳化物则减少.  相似文献   

10.
王志刚 《中国冶金》2018,28(9):33-36
为了系统研究GH907合金铸锭枝晶间Laves相的固溶规律和铸锭中铌元素的扩散规律,以指导生产实践。以抚顺特钢生产的GH907合金508 mm铸锭为研究对象,利用光学显微镜、扫描电镜等手段,系统研究了GH907合金铸锭不同温度和时间下的均匀化情况。结果表明,GH907合金铸锭枝晶间Laves相的最佳扩散温度为1 160 ℃,扩散10 h以上Laves相可以完全消除;同时计算得知,GH907合金铸锭中铌元素在1 160 ℃下的表观扩散系数为D=0.488 55×10-14 m2/s;理论计算表明,在1 160 ℃下处理56 h后,GH907合金中铌元素的残余偏析指数δi可以达到0.02。  相似文献   

11.
研究了GH80A合金在700℃和850℃下最长至1000h时效过程中组织和性能的变化.发现GH80A合金在700℃长期时效过程中,晶内γ'和晶界M23C6颗粒缓慢长大,合金的硬度和持久寿命一直保持较高水平.与此相对照,在850℃长期时效过程中,γ'和M23C6均快速长大,合金的力学性能随之大幅度下降,呈现过时效状态.GH80A合金在700℃和850℃时效过程中γ'的长大属于扩散控制机制,遵从dγ=A+D1t1/3的规律;GH80A合金在700℃和850℃、1000h时效过程中无TCP有害相析出.  相似文献   

12.
对GH1139合金在300℃、500℃和600℃长期时效后的显微组织和力学性能进行了系统研究.结果表明GH1139合金在300℃、500℃和600℃分别进行100 h、500 h和1 000 h的长期时效处理后,其晶粒度基本不变;在300℃和500℃分别经100 h、500 h、1000 h的长期时效后,其硬度、室温拉伸性能和900℃的拉伸性能与长期时效前的性能相比基本不变,持久性能虽有些变化,但变化不大;在600℃经100 h、500 h、1 000 h的长期时效后,其硬度、室温拉伸性能和900℃的拉伸性能与长期时效前的性能相比基本不变,持久性能随时效时间的延长有所下降,但只是当时效时间超过500 h后,持久性能才下降比较多.持久性能变化的原因与晶界碳化物的变化有关.  相似文献   

13.
采用SEM、EDS和Thermo-Calc热力学计算等方法,分析了镍基高温合金GH4133B在不同时效时间和时效温度下的组织演化规律。从而对改善合金的服役性能提供理论依据。试验结果表明:随着时效时间的延长和时效温度的升高,晶粒尺寸无变化,碳化物种类、分布和数量变化均不明显;长期时效后的γ′强化相的尺寸较时效前都有所增加,尤其800℃时长大最明显,形状也由球形颗粒变为方形颗粒并出现一定的取向性;800℃时效500 h以上或更长时间后,合金中开始出现少量针状的η相在晶界及一次碳化物附近析出。  相似文献   

14.
张华  张宗林 《钢铁研究学报》2003,15(Z1):413-419
在研究了GH907合金环形锻件的轧制工艺参数和热处理工艺参数对合金组织及性能影响的基础上,确定了合理的热加工工艺参数.  相似文献   

15.
金泽光 《特殊钢》1994,15(4):11-14
经电子显微镜观察,GH169合金经550℃长期时效后,晶内有盘状γ’相和少量层状δ相。550℃500h时效后,20℃δb为1453MRa,δ0.2为1240MPa,550℃1000h时效后,650℃δb为1153MPa,δ0.2为1040MPa。  相似文献   

16.
本文作者通过分析GH1035合金板材化学成分对组织、性能的影响,得出了合金的(Al Ti)含量是影响合金700℃塑性的根本原因的结论,从而总结出两种改善合金板材700℃塑性的方法。  相似文献   

17.
18.
19.
铝和铌含量的改变对GH706合金组织及持久性能影响的研究结果表明,将Al的质量分数升高至1.25%,而Nb的质量分数降低至2.0%,抑制了合金晶内强化相γ″-Ni3Nb相的析出,促进了γ′-Ni3Al相的析出,同时阻止了晶界η-Ni3(Ti,Nb)相形成.在650℃长期时效后,降Nb提Al后晶内γ″-Ni3Nb相长大及η相的析出受到抑制,合金组织具有更高的稳定性,合金持久寿命的降低幅度远低于原型合金.  相似文献   

20.
王怀柳  张红斌 《四川冶金》2002,24(6):30-31,21
通过分析H1035合金板材化学成分对组织、性能的影响,得出了合金的(Al Ti)含量是影响合金700℃塑性的根本原因的结论,从而总结出两种改善合金板材700℃塑性的方法。  相似文献   

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