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《中国石油和化工标准与质量》2019,(8):250-251
通过对比国内外除垢技术,实施连续油管高压射流除垢技术研究,优选射流喷头,优化施工参数,可以解决因结垢造成无法正常测试注水井问题。但部分注水井结垢严重,造成施工压力高,喷头使用寿命短,进行了连续油管酸洗除垢技术研究,利用连续油管旋流喷头和酸液配合使用,有效的解决了结垢严重注水井测试遇阻问题,避免了注水井检管,延长了注水井的检管周期。 相似文献
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油管清洗用高压水射流技术 总被引:4,自引:0,他引:4
油田油管清洗是个很大的市场,以高压水射流清洗工艺取代传统的化学清洗工艺设计了油管内外壁同步清洗装置,介绍了在此基础开发的第二代油管清洗装置产品,其特点是实现了上管,清洗至下管全过程的手动与自动控制,安全可靠,装置同时适用2.5″与3″油管的清洗,同时,对不同垢层的油管清洗速度无级可调,进一步 清洗效率。对油外壁 的清洗,开发了大直径高压旋转转喷头,是一项实用性很强的高压水射流技术。 相似文献
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油田开发中,注水系统、注水井管柱及注水层中的结垢危害严重。为此,分析了注水结构的成因,建立了阻垢剂、清垢剂筛选机评价方法,提出了清垢防垢措施,在长庆油田采油二厂进行了应用,现场应用效果显著。 相似文献
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介绍了直径为720mm、井口间距220m的地下敷设管道内壁用高压水射流清洗除垢,并将清下的锈垢吹扫到井口、提升到地面上来的新工艺。现场试验表明:该工艺对其他工况类似的管道清洗具有一定意义。 相似文献
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结垢与防垢是油田注水开发中所遇到的重要问题之一,结垢往往会降低供水,注水管道和油管的流量,引起地面设备和设施的磨损或堵塞,甚至堵塞注水流经的地层孔道,造成产能下降。本文综述了大庆油田注水系统的成垢的研究概况,分析了结垢类型及成垢的原因,并简述了油田注入水中的混合注入结垢的情况,指出了纯在的问题和解决问题的可能途径。 相似文献
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里37生产单元蛟一综合站日处理液量大,脱水量高,回注井回注污水能力下降,回注压力大的原因对该单元两口回灌井分析后认为是由于供水管线腐蚀、结垢堵实造成管径缩小,过水能力变差导致,对部分水井的地面注水管线更换复合管供水,更换管线后的注水井注水能力得到提高,降低了腐蚀和结构现象的发生,降低了注水系统地面损失。 相似文献
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王敬华 《中国石油和化工标准与质量》2013,(2):170
我队已有30余年的开发历史,注水干线、单井管线投产早,长期注水使得管线腐蚀、结垢严重,管损高。2012年上半年共计破水井管线33次,其中注水干线破11次。目前有5口水井管线和水五站注水干线腐蚀最为严重,需要更换。针对这个问题,制定具体对策,精细水井管理,是首要任务。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2019,(7):243-244
油井中情况相对复杂,加之二氧化碳、硫化氢等成分长时间作用,易引起油管管柱腐蚀等情况,导致井筒、管线结垢,增加维修成本,影响生产时效。为了确保油田效益开发,降低结垢、腐蚀等情况对工作的影响,本文重点以三叠系油井井下具体防腐防垢技术为关键点,对其油井结垢、腐蚀原因进行分析,并提出几点提高防垢防腐技术的可行性建议,以有效确保井下原油质量,促进油田开采工艺发展。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(17)
江汉油田地质结构复杂,油水井中的油管在使用一段时间后,常常因腐蚀、结垢、偏磨等造成质量下降,不能继续满足生产需要。油水井在作业时,必须对井下起出油管进行清洗,通径,探伤,试压,修复等,不合格油管进行淘汰。油管修复质量的高低,对经营效益产生重大影响。因此,提高油管修复质量,是一项十分重要的任务。 相似文献