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河南卫辉市豫北化工有限公司原有2套中串低变换系统,存在阻力大、系统超压、变换率低、CO含量超标、蒸汽耗量大等问题,为此,2010年决定采用湖北省化学研究院的全低变工艺技术对Ф4200mm变换系统进行改造。改造后经过近1年运行,效果良好。 相似文献
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以焦炉煤气为原料的合成氨生产装置经过6年的运行,逐渐暴露出滤油器阻力大、蒸焦预热器进出口压差大、变换效果差等问题。利用大修机会,针对生产系统存在的问题,采取相应的处理措施。改进后,系统阻力恢复至正常指标,CO变换效果达到工艺指标要求,中变出口气体中含CO体积分数由2.3%~2.4%降至2.0%以下,低变出口气体中含CO体积分数由0.21%~0.30%降至0.13%,理论上可多产氨22 388 t/a。 相似文献
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结合工程设计运行实例,根据CO变换反应的工艺特点,从变换工艺、关键设备的优化设计角度探讨减小CO变换装置系统阻力降的方法。 相似文献
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通过对变换催化剂最近一年运行数据的收集、分析,查找变换炉出口一氧化碳含量上升及系统阻力升高的原因,并制定出相应的对策。 相似文献
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原脱碳系统吸收塔出口CO2体积分数超标,影响了全系统生产,为此,对脱碳系统进行了改造。改造后,吸收塔出口CO2体积分数基本在设计值附近,保证了生产的正常运行。 相似文献
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晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司2×180 kt/a合成氨、2×20 kt/a甲醇、2×300 kt/a尿素项目于2006年3月建成投产,本合成氨联醇装置采用固定床间歇气化、绝热全低温变换、NDC脱硫、NHD脱碳、醇烷化精制、卡萨利低压氨合成等生产工艺,实际生产中其变换系统存在系统阻力大、蒸汽消耗高、出口气CO含量高的问题。通过与晋能控股集团下属兄弟单位生产工艺及运行工况接近的乙、丙变换系统进行对比,从工艺流程、设备结构、管道布置、系统阻力、变换催化剂使用情况、蒸汽用量等方面寻找差异,分析晋能天源变换系统运行能耗高(阻力大)的原因;借鉴乙、丙变换系统“两炉四段”式流程设置,晋能天源拟采用“一炉两段、三炉四段”流程对其变换系统进行优化改造。目前,本项技改已完成前期论证,计划于年度检修时实施。 相似文献
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介绍了粉煤气化低水气比耐硫变换工艺用于改造高水气比变换工艺的情况。运行结果表明:改造后,预变换炉无需添加蒸汽,出口气体中CO体积分数保持在35%~42%,节省中压蒸汽量≥30t/h;N时,由于低压蒸汽用量减少,放空量也相应减少,取得了明显的经济效益和社会效益。 相似文献
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介绍了与80 kt/a合成氨装置配套的0.8 MPa中低低变换工艺优化改造为全低变工艺前、后流程情况及改造内容。通过对改造前、后运行情况的比较与分析,论证了优化改造后的变换系统具有良好的节能效果,控制更加简便、灵活。 相似文献
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一氧化碳变换系统存在问题及改造措施 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍中原大化分公司500kt/a甲醇项目变换系统流程及变换技术特点,分析系统运行中存在的问题及危害,提出了改造措施。实施后从根本上消除了隐患,保证了变换系统的安全稳定运行。 相似文献
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石家庄正元塔器设备有限公司 《化肥工业》2009,36(3):6-8
甲烷化工艺取代铜洗,对于洁净生产、减少环境污染起到了很好的作用,但原料气中CO和CO2含量的降低使甲烷化反应热减少,其系统热平衡维持困难,必须借助外加热源才能稳定运行。分析了目前甲烷化工艺自热维持方式存在的问题,介绍了低CO和CO2含量非电加热甲烷化工艺技术。实际运行情况证明,无论是高压(31.4MPa)还是中压(12.0MPa)情况下,采用过热蒸汽或变换气供热的低CO和CO2含量非电加热甲烷化工艺技术的设计是合理、成功的,运行效果令人满意。 相似文献
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采用等温变换工艺,对原变换工段进行改造,使其能满足合成氨生产的需求.重点介绍项目背景、改造前后的工艺流程、新增设备及运行情况,剖析项目中存在的问题. 相似文献