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煤制合成氨工艺中关于净化气中CO脱除一般选择低温液氮洗技术,但低温液氮洗工艺工作条件苛刻,对工艺操作、设备维护要求较高,本文就我公司液氮洗装置出现的问题及正常维护相关工作进行分享。 相似文献
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山西中煤平朔能源化工有限公司300 kt/a合成氨装置液氮洗系统采用法液空公司工艺包,在制取氨合成原料气的同时副产LNG,设计上将液氮洗尾气提压至3. 2 MPa后返回变换系统予以回收(传统上液氮洗尾气直接用作燃料气)。实际生产中,液氮洗尾气回收后,变换系统、低温甲醇洗系统工况正常,但对液氮洗系统的影响较大,表现为同等生产负荷下氮洗塔温度回升而甲烷回收塔过冷,系统冷量不平衡,造成氨合成气中CO含量超标、副产品LNG纯度降低等风险或问题。结合液氮洗系统工艺流程及工况,分析认为是液氮洗尾气回收情况下液氮洗系统原料气中的N2不断积累所致。为此,采取了一系列的优化调控措施,消除或减轻了上述问题带来的不利影响,保证了系统的稳定、长周期、优质运行。 相似文献
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采用PR方程对低温液氮洗工艺中所涉及物质的纯组分物性、二组元相平衡数据以及三元相平衡数据进行了模拟计算。结果表明:PR方程用于计算液氮洗组分的热力学性质时,对H2定压比热容的计算存在较大偏差,对N2与CO之间的相平衡数据计算存在一定偏差。针对偏差进行数据回归后的物性方法,计算三元相平衡数据的与文献数据有较好的吻合,可用于低温液氮洗深冷工艺的模拟。 相似文献
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1概述
我公司“3052”项目净化装置包括低温甲醇洗、液氮洗、甲烷转化3个工序,是国内首套鲁奇气化流程配套类林德工艺的液氮洗装置。液氮洗装置由中国寰球化工工程公司设计,冷箱及冷箱内部的换热器、分离器以及氮洗塔等主要设备由杭氧股份有限公司提供并负责安装。液氮洗装置自2011年10月投人生产试车以来,发生了冷箱冻堵和氮洗塔漏液等问题,为后工序试车造成了障碍。 相似文献
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应用Aspen Plus流程模拟软件,采用RK-Aspen热力学模型,完成对原液氮洗工艺流程的模拟,并与原设计值相比较,从而验证所选模型的合理性。然后运用此模型对多组工况进行模拟分析,得出液氮洗工艺原料气中氮气含量的高限值。 相似文献
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根据目前国内大型合成氨装置中气体精制工艺的主要方案,结合本企业液氮洗工艺流程在优化过程中所着重考虑的几个问题,主要阐明了流程选择过程注意的问题。 相似文献
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介绍了双吸收低温甲醇洗工艺流程,并对其工艺要点进行分析.结合生产过程中洗涤后的净化气中CO2含量超标、甲醇损失量大、系统甲醇液位波动及系统腐蚀等问题进行分析,提出了相应的解决措施. 相似文献
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介绍了一起典型的液氮洗装置进水导致冷箱冻堵事故的背景及经过,分析了导致事故的原因。针对事故原因,提出了相应的工艺恢复方法,并通过制定有效的控制手段来避免此类事故的再次发生。 相似文献
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Frank G. F. Qin Min Lin Yang Xiao Xi Yang Xiao Dong Chen Arjan Abeynaike 《American Institute of Chemical Engineers》2009,55(11):2835-2847
In the process of freeze concentration (FC), the main problems in operating the counter‐current wash column used for separating ice from ice slurries are channeling and viscous fingering. These phenomena lead to the mixing of pure water and mother liquid, as well as entrainment of mother liquid within the removed ice. Experimental and thermal analysis of the wash front interface in this research relates ice melting and wash front breakthrough with the operating conditions (such as the wash water temperature, ice bed temperature and porosity). Criteria for wash front stability are proposed. © 2009 American Institute of Chemical Engineers AIChE J, 2009 相似文献
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根据合成氨装置的特点,针对油改气后原料变化对低温甲醇洗单元的影响,提出相应的技术方案。经过分析比较,最终选择减少溶液循环量、向系统补冷与CO2循环相结合的技术方案,以保证低温甲醇洗单元维持低温平衡操作,消除由于原料气中CO2含量降低对低温甲醇洗及下游装置造成的影响。改造后,整个装置运行稳定,低温甲醇洗单元的各项性能指标均达到了设计要求,半贫甲醇操作温度-77℃,较改造前降低6℃;净化气中CO2体积分数≤20×10^-6;产品气中CO2体积分数≥97.5%。 相似文献