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新疆某含金银氧化铜矿试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
新疆某金铜矿主要回收元素为金和铜,并伴生回收银.铜以孔雀石为主,氧化率为98%.金以裸露和半裸露金为主,占57.41%,其次为包裹金.经浮选及浸出流程试验及条件试验研究,采用金铜混合浮选流程及适宜工艺条件、药剂制度,在原矿含铜2.56%含金5.6g/t的条件下,获得混合精矿金、铜和银品位分别为48.15 g/t、16.16%、114g/t,金、铜,银的回收率分别为92.51%、74.23%、75.61%的指标.浮选尾矿进行酸浸,铜浸出率达90%以上,铜总回收率97%以上. 相似文献
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通过对某地两种氧化铜矿堆浸性能的试验研究,得出结论:含硫化铜少的氧化铜矿易浸,含硫化铜多的氧化铜矿不宜堆浸。 相似文献
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赞比亚某氧化铜矿的原矿分为硬岩矿和软岩矿,针对硬岩矿和软岩矿的矿石性质,进行了硬岩矿的柱浸、软岩矿加温和常温搅拌浸出的试验研究。根据试验结果,经分析比较,确定采用堆浸-加温搅拌浸出联合工艺,并与全部加温搅拌浸出工艺方案进行经济比较,比较结果表明,堆浸-加温搅拌浸出联合工艺不仅在技术上可靠,而且在经济上具有明显的优势。 相似文献
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易门铜厂土状氧化铜矿回收工艺试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对易门铜厂表层土状氧化铜矿湿法冶金回收开展的前期浸出试验研究,试验结果表明:浓酸液强化处理可以提高浸出速率并改善结合氧化铜的浸出,从而提高最终浸出率,降低铜单位酸耗指标,为处理该土状氧化铜矿提供了前期浸出工艺技术参数。 相似文献
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刚果(金)某氧化铜钴矿浸出试验研究 总被引:3,自引:2,他引:1
刚果(金)某地“铜高钴低”氧化铜钴矿含铜2.52%、含钴0.12%, 铜氧化率为94.60%, 采用酸性浸出工艺回收该矿中的铜、钴。结果表明, 在矿物-0.074 mm粒级含量占80%、液固比2∶1、一次性添加硫酸量为150 kg/t的条件下常温浸出2 h, 铜、钴浸出率分别达到93.80%和94.97%, 吨矿耗酸量为62.19 kg(折合吨铜耗酸量为2.82 t)。利用常温酸浸工艺处理该氧化铜钴矿, 可有效回收铜、钴, 可为经济开发类似矿山提供参考。 相似文献
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光催化氧化预处理对硫酸浸出硫化铜精矿的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为提高铜的浸出率 ,在用硫酸浸出硫化铜精矿前 ,用纳米TiO2 光催化剂 ,在日光照射下对铜精矿进行氧化预处理。当矿浆pH值为 5左右时 ,通过充入适量氧气进行 2 0h的氧化预处理 ,铜的浸出率可由 43 .66%提高到89.0 0 %。在适当条件下 ,TiO2 光催化剂可使黄铜矿氧化。 相似文献
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微波加热下硫酸浸溶黄铜矿动力学 总被引:4,自引:1,他引:3
研究了微波场中硫酸浸溶黄铜矿的动力学,结果表明微波加热提高了铜浸溶速率和浸出率,其浸出率和浸溶速率受氧化剂MnO2的含量和黄铜矿粉末的粒度影响,并可分别用数学式a=1/at+b、dx/dt=1/b(1-ax)^2来表达,a是与MnO2的含量有关的参数,MnO2的含量越高,a越小,浸出率和浸出速率越大;b是与黄铜矿的粉末粒度有关的参数,一度越细,b越小,同样,浸出率和浸出速率也就越大。 相似文献
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大量的室内和现场试验数据的积累是本文的写作基础。它详细报导了国内首例在东乡铜矿井下原地破碎浸铜半工业试验的进展及取得的中斯结果,并阐述了该技术的发展和应用前景。文章对难采低品位有色及黑色金属矿产资源开发利用,有着重要的价值和指导意义。 相似文献
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以无水亚硫酸钠作为抑制剂,用硫酸溶液浸出矿样,浸出液用原子吸收法的测定铜,准确测定矿样中低含量的氧化铜矿物。无水亚硫酸钠浓度1%,硫酸浓度3%,浸出时间45min,测定结果的标准偏差为0.002-0.004,相对标准偏差4.3%-4.5%。 相似文献
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用活化浸出工艺从低品位氧化铜矿中回收铜 总被引:10,自引:1,他引:10
提出采用常压活化氨浸处理我国东川铜矿低品位难选氧化铜矿取代加压氨浸的新工艺。筛选出一种活化剂(ATB),构成NH3—ATB新氨浸体系、变加压浸出为常压浸出。系统地考察浸出过程诸因素对铜浸出的影响以及氨和ATB在工艺过程中的行为及损失情况;提出常压活化氨浸的原则工艺流程。 相似文献
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氧化铜矿搅拌浸出—萃取—电积的生产实践 总被引:13,自引:0,他引:13
结合某一氧化铜矿搅拌浸出 -萃取 -电积工艺生产阴极铜的实例 ,介绍了该工艺的主要工序和设备 ,以及生产操作和主要技术经济指标 ,同时对搅拌浸出和堆浸两种浸出工艺进行了初步的技术经济可行性比较。该厂的生产实践表明 ,搅拌浸出 -萃取 -电积工艺对处理品位高、含泥量大的氧化铜矿石经济效益是显著的 相似文献
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铜矿峪低品位矿石地下生物浸出可行性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对铜矿峪低品位矿石进行了室内摇瓶和柱浸试验。试验表明 ,采用细菌浸出可将铜浸出率提高 10 %以上。为了克服地下浸出过程中存在的温度和氧气不足的问题 ,生产中采用细菌先将Fe2 + 氧化为Fe3+ ,然后将含有Fe3+ 的溶液注入地下矿体进行硫化矿氧化浸出的方案。本文还对工程投资、技术经济指标、对环境影响等方面进行了论述。采用地下生物浸出技术不仅能提高矿山资源利用率 ,而且投资少、见效快 相似文献