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液位自动控制系统由差压计液位测量装置、PI调节器、I-V转换电路、V-f调频器等组成,该系统跟踪应变性强.将过滤机的液位稳定在最佳值,过滤机单位面积处理量由0.254t/h·m2提高到0.437t/h·m2,水分降低了2.54%。 相似文献
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德兴铜矿二期工程设计能力为2万t/d。磨矿系统由9台设计能力为70t/h的43.2×4.5m格子型球磨机种1台由加拿大AC公司产的设计能力为220t/h的溢流型球磨机组成。其中φ3.2×4.5m球磨机的总生产能力占磨矿系统生产能力的74%。但是由于设计和安装等多方面的原因,在生产维修与实践中,发现了许多问题。对这些问题总结、分析并改进,可对今后磨机设计制造及使用维修起到借鉴作用。1筒体衬板的改进球磨机筒体村板不仅能保护筒体,延长其使用寿命,还可以利用衬板表面的形状来控制钢球在简体内的运动轨迹。衬… 相似文献
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毛细效应陶瓷圆盘过滤机 总被引:7,自引:0,他引:7
游文银 《有色金属(选矿部分)》1996,(5):34-37
介绍应用毛细效应原理研制而成的陶瓷圆盘过滤机。该机以微孔陶瓷材料为过滤介质,不需价格昂贵的滤布,空气不透过滤盘,以其低耗、高效、高处理能力、无环境污染、高度自动化等超越常规的脱水过滤方法,成为一种理想的新型固液分离设备。我国凡口铅锌矿于1995年引进一台CC-45陶瓷圆盘过滤机,用于锌精矿脱水。锌精矿水分比使用圆盘真空过滤机PZG68m ̄2降低4.66%;处理能力高达0.91t/h·m2,提高了0.555t/h·m2;能耗仅为0.528kwh/t,降低了92.4%。 相似文献
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泗洲选矿厂于1965年建成投产,生产能力从当初的2500t/d 逐步发展到现在35000t/d。由于长期以来处于“挖潜、革新、改造”之中,其总体布局、工艺流程及设备型号都有所不同,设备管理难度很大。其主要设备有φ2200圆锥破碎机13台,2.1m液压圆锥破碎机3台,B1800铁板9台,重型振动筛4台,2.1×6.0m振动筛16台,φ3.2×3.1m球磨机8台,φ3.2×6.0m球磨机2台,φ5.03×6.4m球磨机1台,φ2.4m螺旋分级机 10台,批60旋流器21套,JJF-旧浮选机川4台,BS-4… 相似文献
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讨论了提高凡口铅锌矿选矿厂二段磨机产量的方法及相应的措施,通过优化旋流器的参数,调整磨矿回路的循环负荷,使分级效率从4556%提高到5642%,磨机的q值由0.934t/(m3·h)提高到116t/(m3·h),得出二段磨矿的最佳循环负荷为79.14%~82.71%。 相似文献
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单绳提升,提升高度245m,装备一对3t矿车单层单车普通罐笼;并简直径φ6.5m,采用38kg/m钢轨罐道,钢质滑动罐耳,罐道水平间距 1590mm, 25#工字钢罐道梁,川字形层格布置,每层3根,共60层Z;罐道梁层间距4.168m,水平间 距2.0m。井筒中布置有梯子间和φ273×8排水管路两趟,2条3×60mm2高压电缆及1条80×2 × 0.8型号的通讯电缆,还有1条14对的领带电缆。 1敷设电缆原因 原副井筒敷设两趟ZLQP5-3×60mm电缆,因井下用电负荷增大,原铝芯电缆截面偏小,且电缆… 相似文献
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综合注浆法是前苏联特殊注浆地质公司70年代开发的以粘土水泥浆新材料为核心的注浆新技术。在付村矿西风井和高庄混合并施工中采用此法进行井筒地面预注浆,前者的涌水量由238.13m ̄3/h降为4.86m ̄3/h,后者由153.02m ̄3/h降为8.07m ̄3/h。较单液水泥浆钻注效率提高4倍左右,降低成本2/3,节省工期10.62个台月。 相似文献
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本文应用数值方法对抗变形框架结构在自重、地表水平变形ε=6.0mm/m和地表曲率变形K=0.2.10·/m、地表水平变形ε=-3.5mm/m和地表曲率变形K=-0.2·10-3/m三种状态下进行计算,并对地基反力、位移情况、结构体系内力及砖墙内应力在三种状态下进行定量分析。 相似文献
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富硼渣是硼铁矿高炉铁硼分离生产含硼生铁时得到的一种含硼、镁的重要产品。富硼渣的综合利用工艺研究是高炉直接冶炼硼铁矿能否工业化的关键,也是硼铁矿资源能否合理开发利用的关键。本文提出了一种富硼渣综合利用的新方法—富硼渣碳热氯化反应法,计算了富硼渣碳热氯化反应的标准摩尔反应吉布斯函数,应用热力学方法分析了富硼渣碳热氯化反应的可能性,得到反应进行所需要的热力学条件,富硼渣中各组分的氯化反应能力为3MgO.B2O3>2MgO.B2O3》2MgO.S iO2>2CaO.Al2O3.SiO2。 相似文献
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为了合理利用低品位矿产资源,以褐铁矿、赫章块矿为研究对象,设计四因素三水平正交试验,分别使用褐铁矿、赫章块矿、烧结矿作铺底料,研究了烧结碱度、MgO含量、配碳量对烧结成品率、烧结矿转鼓强度与冶金性能等烧结指标的影响,并获得了优化的烧结工艺参数。验证试验结果表明,选取褐铁矿作烧结铺底料,最佳烧结工艺参数为:烧结碱度2.2、配碳量6.0%、MgO含量1.9%,在此工艺下烧结成品率可以达到72.80%,烧结矿转鼓指数68.01%,低温还原粉化性83.0%,还原性85.08%;在烧结过程中能有效脱除块矿所含结晶水、硫等有害杂质,提高块矿铁品位,冶金性能得到改善,有助于高炉顺行。 相似文献
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含硼铁精矿作为烧结矿含硼添加剂的探索 总被引:2,自引:0,他引:2
对含硼铁精矿作为烧结矿含硼添加剂进行了探索。以混合铁精矿为原料,以含硼铁精矿为添加剂,以无烟煤为燃料、石灰石为熔剂,研究了不同添加剂用量下烧结矿的技术指标、软化温度及还原度,分析了含硼铁精矿提高烧结矿的强度和冶金性能的原因。研究表明,含硼铁精矿是一种良好的烧结矿含硼添加剂。 相似文献
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我国钒钛磁铁矿经高炉法冶炼后钛资源基本都富集在渣相中,结构复杂,无法进一步回收利用,造成钛资源无法有效利用和环境污染等问题。归纳了国内外含钛高炉渣综合利用方面的研究成果,从整体利用和提钛2方面分别讨论了目前已开发的利用方法所存在的问题。整体利用含钛高炉渣(如制作建筑材料、特种功能材料等)法虽然能解决堆积产生的环境问题,但经济附加值低,且大量的钛资源被浪费,对钛资源的利用率低。在含钛高炉渣提钛利用方法中,直接酸解法或者碱法处理制备的产品品质低,经济性差,还会带来二次污染;含钛高炉渣制备含钛合金的方法成本高、产品应用范围窄;选择性富集分选法提钛时含钛矿物的转变不彻底,并且能耗高、添加剂消耗量大,钛的回收率不高;高温碳化-低温氯化工艺中高温碳化过程可以利用液态炉渣的物理热,大幅降低了碳化工序的能耗,低温氯化过程可在400~550 ℃实现TiC的选择性氯化,避免了钙镁等杂质的影响,且氯化产物杂质含量低,钛回收率高,产品价值高、市场大。在此基础上,指出高温碳化-低温氯化处理含钛高炉渣具备工业化应用前景,值得进一步开展研究。 相似文献
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研究了烧结配矿中钒钛磁铁矿用量对烧结利用系数、燃耗和低温还原粉化率的影响,结果表明,烧结矿中TiO2含量增加1个百分点,烧结产量下降11.1%,固体燃耗增加3.99%,RDI+3.15 mm降低3.96个百分点;根据烧结低温还原粉化率与高炉产量和燃料比的影响关系,将使得高炉铁水产量降低3.04%,焦比增加11.01 kg/tHM。通过本分析,可定量地评估钒钛磁铁矿对烧结、高炉炼铁的影响。 相似文献
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高炉渣是由炼铁高炉产生的一种工业废渣,其中含有CaO、Al2O3、SiO2等硅酸盐成分和少量Fe2O3、TiO2、ZrO2等析晶形核剂。高炉渣在855℃热处理1 h,可形核析出1 μm左右的Ca2Al2SiO7微晶,这表明高炉渣具有较高的析晶活性。向ZTA中添加质量分数为4%的高炉渣,1 550℃烧结30 min,低温下ZTA陶瓷的力学性能明显提升,抗弯强度和断裂韧性分别为650 MPa和6.03 MPa·m1/2,比相同温度下未添加高炉渣时分别提高了15%和14.2%,烧结温度降低了50℃以上。颗粒细化的高炉渣掺入ZTA陶瓷基体,烧结过程中高炉渣产生的液相促进了Al2O3棒晶的生长,受力过程中棒晶的拔出和裂纹的偏转有利于ZTA陶瓷力学性能的提升;高炉渣在高温下的析晶增强了ZTA陶瓷的晶界强度,进一步提高了材料的力学性能。 相似文献