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微机自动排料在永田27 m2跳汰机上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在永田27m^2侧鼓式跳汰机电脑数控风阀基础上,配套安装微机自动排料装置。使矸石段、中煤段自动控制排料;跳汰床层稳定,提高分选精度。 相似文献
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跳汰机排科自动控制是一个很复杂的问题,在一定时间内会有多种因素影响而呈现非线性和时变性,破坏系统的线性时不变模型。这也是当今跳汰机排料自动控制系统失控的主要原因之一。本文用系统理论和跳汰分选原理对跳汰排料自动控制系统的非线性和时变性进行了初步分析。 相似文献
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介绍了跳汰分选的现状及跳汰分选过程的自动控制现状。认为目前对跳汰分选的控制仅限于自动排矸及对风阀的控制,采用常规的控制策略很难实现对跳汰机单机的自动化控制。针对跳汰分选过程复杂的作用机理,提出采用模糊控制技术进行跳汰分选的控制是可行的。 相似文献
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何从行 《有色金属(选矿部分)》1987,(3)
<正> 自1984年11月以来,澳大利亚矿物开发实验室一直在协助评价和发展Geo Logics产业有限公司研制的一种名为Kelsey的新型离心跳汰机。Kelsey能够选别比现有的常规重选设备细得多的重矿物。Kelsey离心跳汰机具有较大的离心力,此离心力可提高设备对细粒的分选效率。它仍然应用常规跳汰机的基本原理。当给矿给入跳汰机床层表面时(此床层由既重又粗的颗粒组成),床层受到脉冲水作用而松散,紧接着床层开始紧密,颗粒开始出现沉降现象,重颗粒逐渐穿过跳汰机床层到达排料槽。精矿及尾矿产品都以连续排料的方式排出。据报道,澳大利亚矿物开发实验室对该设备进行了大量的试验,以考察每个操作参数对分选效果 相似文献
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《中州煤炭》1990,(1)
●科技● 洗煤厂跳汰机自动排料新装置 洗煤厂LTX—14型跳汰洗煤机排料装置的操作,通常使用的是手动闸门式,用木杆探测床层厚度进行排料,不但工人劳动强度大,排料不均匀,而且洗煤质量难掌握。为改变这一现象,实现洗煤自动化,洗煤厂与中国科学院唐山分院台作,共同研制安装了LTX—14型跳汰洗煤机自动排料(CWD—1型测控装置),其工作原理是:根据分选比重,确定床层厚度,通过电子位移感器,产生相应的电压信号,传递到控制柜中,通过模拟放大,反馈给电动机执行机构,完成自动排料过程。正常工作时,工人只需启动电源按钮,即可自动洗煤。该装置性能稳定,能直观显示跳汰机床层厚度,指导定位操作,从而保证洗煤质量,提高了洗选过程的自动化程度。 据1989.10.31《中国煤炭报》 双齿辊破碎机 由山东莱芜煤机厂与中国矿业大学联合设计的新型2PGC600×750L双齿辊破碎机,最近研制 相似文献
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为改善粗煤泥的分选效果,结合国内外较细颗粒矿物分选技术和粗煤泥难选的特点,确定采用脉动方式即跳汰方式分选粗煤泥。介绍了主要的跳汰分选学说,研究了脉动水流作用下的跳汰分层理论,从颗粒受力出发,形成了跳汰分层机理的新学说。重力、浮力和压力梯度力是跳汰分层的本质力,其中压力梯度力是可变的,是跳汰分层的根本动力。对跳汰分层过程进行了重新认识,确定跳汰分层主要发生在水流上升末期。在新学说的指导下,明确了粗煤泥分选应具备的条件,研发出新型无风源脉动粗煤泥分选机,并以此指导生产操作。简要介绍了脉动粗煤泥分选机的结构和工作原理。生产实践表明,脉动粗煤泥分选机的分选效果好,分选下限达到0.25 mm,对-0.25 mm的细煤泥也有较好的分选效果。 相似文献
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跳汰机动态分离排料装置的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
跳汰选煤在选煤中占有重要地位,提高跳汰机的产品分离精度,一直是个重要的研究方向。跳汰机动态分离排料装置采用能跟随床层上下脉动的随动溢流堰,并选择了合适的驱动装置和传动装置。经实验室测定得到较好的效果,具有先进性和实用性, 是改善现有跳汰机排料装置的有益尝试。 相似文献
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介绍了应用重介质振动溜槽、大粒度跳汰机、辊式磁选机选别75~12mm干磁尾矿的情况,通过技术经济分析比较,认为大粒度跳汰机适宜在梅山推广使用。 相似文献
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《Minerals Engineering》2006,19(9):952-959
Upgrading of iron ore by jigging has been an emerging trend. Typically −10.0 + 0.15 mm material is considered for jigging where the problem of separation of finer particles is inherent. A detailed investigation is carried out to understand the behavior of various size fractions of the feed material during jigging in order to improve the separation efficiency. It has been realized that the separation of particles is mostly influenced during the period when particles are fluidized. Fluidization of particles in jigs depends on the rate of change of water velocity that in turn is controlled by the maximum water velocity attained during the pulsion stroke of the jig cycle. Experimental results at different maximum water velocities show three important relations between the feed characteristic and the maximum water velocity. Firstly, coarser feed needs higher maximum water velocity for better jigging efficiency, secondly, maximum water velocity for a feed must be matched to the largest size of the particles present in the feed, and finally, even at optimal maximum water velocity different size fractions of a feed respond differently and as a result ideal separation is never achieved. These observations reinforce the need for sizing the feed and then optimizing the maximum water velocity for each feed. This study also brings into focus the concept of size ratio which is used to predict the segregation potential of binary particulate systems. 相似文献
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针对大地选煤公司的实际选煤情况,分析目前选煤厂使用跳汰洗煤的现状以及重介质旋流器的洗煤技术,对洗煤工艺进行优化,将跳汰洗煤换成重介质旋流器分选+煤泥分选机回收+卧式沉降过滤脱水机回收的联合选煤工艺,采用密度较低的悬浮液系统,在离心力作用下,分选出精煤、中煤和矸石产品,以提高分选洗煤的效率。通过实际应用,结果表明:洗选后的精煤灰分为17%,发热量约5800大卡,中煤灰分为40%,发热量约3600大卡,原煤回收率达51.3%。 相似文献