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膏体充填工艺具有绿色环保、经济高效的优势,是充填工艺技术发展的方向和趋势,全尾砂浆的沉降浓缩技术对膏体工艺的效率、膏体料浆的质量和生产成本具有直接影响。本文在概述深锥浓密机工艺特点的基础上,详细介绍了深锥浓密膏体充填工艺在国内某铜矿的应用与改进,针对矿山尾砂浆给料参数(尾砂粒径和质量浓度)不稳定和采场充填不连续等问题,提出了增加旋流器调控给料参数,生产中采取“一控二调三稳”的深锥浓密机进料法则,并借助数字化和智能化方面的技术,实现了深锥浓密膏体充填工艺在国内某铜矿的顺利运行,深锥浓密机底流浓度达到72%~76%,充填料浆浓度控制在74%~76%,灰砂比1:4充填体28d单轴抗压强度达到5MPa以上。 相似文献
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深锥浓密机是国外近年来发展起来的一种高效浓缩设备,适用于处理细粒和微细粒物料。其极高的底流浓度(似膏状)可以使底流采用皮带输送。参照国外设备,通过对浓密机中两相流的运动状态的分析,提出深锥浓密机的新的设计思路。按这一思路设计的直径6m的大型设备(国外直径小于5m)工业试验获得成功。 相似文献
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全尾砂颗粒群在深锥浓密机给料井内的絮凝沉降行为是固液分离的关键环节。为探究给料井内流场特性,从而提高尾砂深度脱水性能,基于给料井亚克力相似模型、粒子成像测速技术和絮团示踪技术,设计了一套深锥浓密机给料井内流场特性可视化试验系统,并对不同进料流量下给料井原位絮凝体系下的全尾砂颗粒群流场进行了可视化研究。研究结果表明:随着进料流量的增加,相对停留率和湍动能衰减率整体上逐渐增大并趋于稳定,且进料流量存在极限最优值;当进料流量过小时,进料初始动能不足,全尾砂无法充分在给料井内做螺旋运动,絮凝效果较差;当进料流量过高时,给料井出口湍动能仍较大,破坏已完成絮凝的颗粒群,絮凝效果也较差。 相似文献
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阐述了国家对矿山固体废料的管理政策和金属矿山充填采矿法的现状,指出了膏体充填的关键在膏体浓密(浓缩).重点介绍了新型无耙膏体浓密机的结构及原理,其可将低质量分数的尾砂浆直接浓缩成膏状底流.通过与常规有耙膏体浓密机对比和实际试运行情况可知,无耙膏体浓密机的膏体制备效果更加稳定,真正实现矿山开采的全尾充填和无尾排放. 相似文献
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底流流变性能直接影响深锥的运行情况,扭矩过大会引起压耙事故的发生,将严重影响浓密效果和矿山正常生产。为此,借助室内流变仪及锥形量杯进行了搅拌模拟试验,研究了物料级配对料浆扭矩的影响,并通过均匀设计探讨了质量浓度、泥层高度、转速和絮凝剂单耗对扭矩的影响水平及其权重。试验结果表明:恒转速条件下流变曲线可划分为弹性区和黏性区,且料浆平均扭矩随+0.074 mm粒级尾砂含量的增多呈递减趋势;扭矩与质量浓度、转速及料浆高度正相关,与絮凝剂单耗负相关;絮凝剂单耗影响最大,浓度其次,料浆高度、转速影响最小。 相似文献
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通过采用高效深锥浓密机进行尾矿浓缩实验,提出了采用浓密机高效化处理方案,并将三段浓缩流程改为二段浓缩流程,此外就高效深锥浓密机的构成、工作原理、性能以及该设备在梅山选矿厂的应用效果进行了阐述。 相似文献
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NGS型高效深锥浓缩机的应用 总被引:1,自引:2,他引:1
本介绍了NGS型高效深锥浓缩机的结构、工作原理、主要技术参数、高效化措施和试验结果。试验表明,该设备对铁、银、铜、硫、金产品和尾矿浓缩,单位处理能力达180 ̄1500kg/m^2·h,底流浓度达40% ̄70%,溢流水浊度小于500ppm,被认为是固液分离的高效率脱水设备。 相似文献
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耙式浓缩机是选煤厂处理煤泥水、实现洗水闭路循环必不可少的设备,它的工作状况直接影响到选煤厂的正常生产。介绍耙式浓缩机在淮北选煤厂的多次改造方案、特点及应用效果。 相似文献
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主要叙述了以高效斜管式浓密池为主体的尾矿浓缩工艺流程、系统结构及沉降试验结果,总结了现场工业试验所达到的技术指标,以及该项技术对玉泉岭铁矿产生的经济效益和社会效益。 相似文献
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深井充填管道输送系统优化研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在深矿井充填中,充填系统的主要问题不再是堵塞问题,而是管道磨损问题,尤其是充填钻孔的保护至关重要。分析了深井充填管道输送存在的问题,结合深井充填系统的特点,提出了3条优化途径,即多台阶管道布置方式、垂直与水平管段直径优化和垂直钻孔的结构形式优化。 相似文献
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深锥浓密机刮泥功率的确定及絮凝沉降实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
简述了深锥浓密机的结构及工作原理,提出了深锥浓密机刮泥功率的计算公式;通过实验,分析研究了絮凝剂不同分子量和加入量对沉降速度的影响。 相似文献