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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
对SCM435低合金冷镦钢盘条冷镦开裂的原因进行了分析,结果表明,钢中夹杂物、晶粒度、控轧控冷工艺和表面质量是影响冷镦钢冷镦性能的主要因素。基于上述分析结果,有针对性地提出了相应的控制措施,使开裂率明显降低,冷镦性能得到了改善。  相似文献   

2.
一、绪言低强度紧固件是冷镦成型,变形量较大,变形速度较高。因而要求钢材不但要有一定的使用强度,而且还要求较高的塑性指标。只有这样才能确保材料冷镦变形的需要。目前国内一般常用普通碳素铆螺钢和优质碳素冷镦钢两个钢种。二者相比后者性能优越,但一般氧气顶吹转炉不易冶炼。我厂借鉴首钢制定的质量介于冷镦钢与铆螺钢之间的低强度紧固件用钢的企  相似文献   

3.
紧固件的加工通常以冷镦钢为原材料,冷镦钢的质量对紧固件加工过程和产品质量有着非常重要的影响。分析了影响冷镦钢质量的关键因素、冷镦开裂原因和压缩比对冷镦性能的影响,对国内外冷镦钢在显微组织性能等方面做了比较,最后探讨了冷镦钢未来发展方向。  相似文献   

4.
麻晗  峰公雄 《特殊钢》2011,32(4):18-22
介绍了沙钢100 t EAF-LF-150 mm×150 mm CC-CR流程生产的免球化退火硼钢、省略球化退火和倜质处理工艺的冷作硬化非调质钢、在线软化冷镦钢和超高强度紧固件用钢等节能冷镦钢新产品的进展。文中对各钢种的组织、力学性能、淬透性、冷镦性能进行了分析,用户对节能冷镦钢的使用效果良好。  相似文献   

5.
SWRCH35K冷镦钢开裂原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
冷镦钢主要用于常温下冷镦成型标准件,由于材料局部变形大,容易在产品表面造成开裂.为了改善冷镦钢的性能,提高冷镦产品的合格率,对SWRCH35K冷镦钢轧制的盘条在冷镦生产标准件时出现开裂的原因进行了研究.采用酸洗、金相检测、能谱分析等方法,分析SWRCH35K冷镦钢的表面质量、金相组织、晶粒度和非金属夹杂物.得出其冷镦开裂的原因主要是盘条存在表面折叠缺陷和铸坯中偏析裂纹,同时提出相应的改进措施.  相似文献   

6.
低碳低硅高铝冷镦钢钢水成分控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对低碳低硅高铝冷镦钢成分的优化设计和控制,大大提高了冷镦钢盘条的冷镦性能.  相似文献   

7.
采用酸洗、光学显微镜以及扫描电镜—能谱(SEM+EDS)等方法,分析了Q195冷镦钢轧材及冷镦试样的表面质量、裂纹形貌、金相组织、氧氮含量和非金属夹杂物对冷镦钢开裂的影响。结果表明,钢中T[O]含量为154×10-6,钢中夹杂物含量较高;在轧材裂纹处发现大尺寸夹杂物,同时在轧材靠近边缘1/4处发现较多大尺寸夹杂物聚集分布现象,其成分与连铸结晶器保护渣成分相似,大型夹杂物在冷镦过程中引起应力集中从而导致和加剧冷镦开裂程度。同时由于轧制工艺控制不当,使得产品表面形成折叠缺陷,产生180°通条对称纵裂纹,是导致冷镦开裂的主要原因。  相似文献   

8.
为了改善中碳合金冷镦钢冶金合格率低,强度不足,冷镦性能差等一系列难题,建立具有我国资源特色的冷镦钢体系,本文提出低碳马氏体型冷镦钢的成分设计的基本原则,并研究了15MnB的组织和综合力学性能。研究表明,ML15MnB的成分设计(C 0.14~0.20%,Si≤0.20%,Mn 1.20~1.60%,B≤0.004%)是合理的。改善钢的冶金性能,冷变形能力,强、塑、韧配合良好,可以在低温和中温回火使用。15MnB可以代替中碳合金冷镦钢,制造M20以下的12.9和10.9级高强度螺栓。  相似文献   

9.
介绍了直接热轧双相冷镦钢ML08SiMn2的成分、组织、力学性能和应用,说明了从产品性能和生产工艺出发对钢进行的设计。本文研制的直接热轧新型冷镦用双相钢ML08SiMn2,适用于按非淬火工艺制造8.8级以上的高强度紧固件。  相似文献   

10.
段贵生 《特殊钢》2008,29(1):45-47
对150 mm×150 mm连铸坯轧制Φ12 mm SCM435合金冷镦钢(%:0.35C、0.98Cr、0.16Mo)盘条的工艺试验表明:采用1020℃加热,900℃轧制,吐丝温度控制在780~800℃,相变前冷却速度控制在1℃/s左右,该钢可以获得均匀的铁素体+珠光体组织和良好的冷镦性能。  相似文献   

11.
高强度非调质冷镦钢研究和开发现状   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
曹杰  刘雅政  阎军  章静 《特殊钢》2010,31(5):26-28
根据国内外高强度非调质冷镦钢的研究和开发现状,分析和讨论了800~1 200 MPa高强度非调质冷镦钢的化学成分、工艺特点、组织和力学性能。高强度非调质冷镦钢应具有高的强度和有良好的冷成形性,其热轧材的强度和硬度应控制在一个合适的范围内。采用低碳高锰及微合金化的成分系列,通过热机轧制工艺,该钢种能获得良好的组织和力学性能。  相似文献   

12.
ML35冷镦钢试制   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘振成  曹晖 《包钢科技》2000,26(2):26-30
本文对ML35冷镦钢的试制过程进行了全面总结,研究采用现代炼钢手术后,钢的质量及提高,并驿成品圆钢的冷镦工艺性能做系统的分析。结果:钢材的各项指标均达到要求用效果良好,现已大批量投入生产。  相似文献   

13.
赵志华 《天津冶金》2011,(3):13-15,64
SAE1008冷镦钢要求具有很高的洁净度和良好的冷成型性,其屈强比在0.5-0.65之间,断面收缩率在50%以上。天铁炼钢厂通过对冷镦钢生产工艺过程和产品质量的跟踪分析,确定了关键工艺和相应参数。优化改进冷镦钢炼钢、连铸工艺参数后,使盘条质量得到大幅度提高,满足了用户的要求。  相似文献   

14.
介绍了ML08Al冷镦钢在炼钢过程中的控制及生产情况,包括转炉冶炼过程中合金的选择,硅质量分数控制,吹氩站渣脱氧以减轻精炼炉的脱氧造白渣的压力,严格控制成分等。这些措施解决了连铸时水口堵塞问题,实现了ML08Al冷镦钢的批量生产。  相似文献   

15.
介绍了水钢炼钢厂开发SWRCH22A含铝冷镦钢的生产工艺。通过对转炉冶炼终点控制、精炼炉成分调整、钢水钙处理、连铸保护浇铸和防止水口堵塞等工艺过程进行研究和技术攻关,摸索较为成熟的含铝冷镦钢的生产工艺。  相似文献   

16.
影响湘钢冷镦钢质量的主要因素   总被引:5,自引:1,他引:4  
以实验室工作为基础,结合湘钢冷镦钢生产工艺对影响湘钢冷镦钢质量的两个主要工艺因素即连铸结晶器卷渣与线材轧制过程中不均匀冷却进行了分析讨论。结晶器卷渣形成大型夹杂,破坏了钢的连续性;线材轧制过程中不均匀冷却造成线材内部晶粒尺寸相差悬殊,力学性能不均匀,这些都是造成冷镦开裂的重要影响因素。  相似文献   

17.
通过对钢种化学成分进行合理优化内控,经特定的生产工艺流程,成功开发研制了302HQ冷镦用不锈钢线材。并在研制过程开发出独特的脱氧脱硫工艺和精炼渣系,提高了钢水纯净度。按照相关标准检测,钢种的化学成分和日本同类产品基本一致,钢种冷镦性能良好,热塑性、无磁性已经达到了国内领先水平,完全满足制造标准件的要求,制成的线材表面质量优良。  相似文献   

18.
研究在不同控冷工艺下,合金冷镦钢SCM435相变过程中珠光体退化及退火效果.采用降低吐丝温度,提高斯太尔摩冷却线辊道速度,同时打开保温罩等工艺,得到均匀退化的理想珠光体组织,该组织在较短的退火时间下,得到均匀的球化组织,利于大变形量冷镦加工.探讨在控冷工艺下珠光体的退化,优化现有生产工艺.  相似文献   

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