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本文当前我国矿山发展现状及危害性,其次分析了选矿废水的来源,最后总结了选矿尾矿及选矿废水的处理方法,旨在更好地利用综合矿尾矿以及减少选矿中的水污染,以达到最大化的矿产资源与水资源的利用率。 相似文献
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针对目前国内外铅锌选矿普遍存在的资源利用率较低、废水尾矿对环境污染严重、选矿水电消耗较高的问题,铅锌硫化矿浮选过程清洁生产技术以清洁生产理论和硫化矿浮选理论为指导,采用电位调控浮选清沽分选新技术,提高铅锌硫化矿资源的综合利用率和减少选矿过程的能耗,节省选矿成本;采用水污染治理技术实现浮选废水适度净化后全部回用和零排放;采用固体废物处理技术实现了选矿尾矿综合利用和就地回填,实现尾矿零排放。该项目创造性地将铅锌硫化矿电位调控浮选清洁分选技术、废水净化处理回用技术、尾矿地下充填及综合利用技术有机结合。实现了选矿过程的清洁生产。 相似文献
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较系统地论述了钼选矿尾矿和废水综合治理的技术手段和管理措施,为提高钼选矿尾矿、废水综合治理水平有较高的参考价值。 相似文献
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白钨选矿行业由于使用大量水玻璃,水玻璃的分散、抑制作用,尾矿水难以澄清,使选矿药剂难以降解。尾矿水中含有的选钨药剂使白钨的回收率降低。目前白钨选矿企业回水只用于末端的选钨,特别是国家对环保要求越来越严格,回水利用率远低于国家标准的要求,对环保造成严重的压力。本研究结果表明,电凝聚对白钨选矿中产生的废水处理效果显著;白钨选矿废水加石灰在尾矿库沉淀后,水不调pH,一次电凝聚处理,对硅酸盐的去除率仅为19. 3%,加上二次电凝聚处理对硅酸盐的总去除率仅为52. 8%;白钨选矿废水调pH至9. 5后,一次电凝聚处理,对硅酸盐的去除率高达89. 2%以上,加上二次电凝聚处理,对硅酸盐的总去除率高达98. 1%以上。 相似文献
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本文针对铁坑褐铁矿选矿废水来源及治理现状,阐述了对废水的综合治理措施,并对治理措施运行效果进行了详细分析。金属矿山选矿厂在选矿石生产流程中都会产生大量选矿废水,一般以尾矿浆的形式排出,这些尾矿浆数量巨大,通常以万吨计算。由于选矿废水含有多种金属离子和多种悬浮物,直接外排,极易造成矿区周围地表水、地下水及土壤等污染。在全球生态环境日益恶化,人们环境保护意识不断提高的今天,如何处理选矿废水是矿山企业选矿生产必须认真面对的问 相似文献
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通过对会理锌矿选矿厂清洁高效铅锌硫化矿选矿新工艺的开发、尾矿中氧化锌的回收、选矿废水回收利用、矿石中铜金属的回收等技术手段提高了不可再生资源的综合利用率。实现了选矿废水的全部回用,消除了选矿废水对环境的影响,实现了选矿厂的清洁生产。 相似文献
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主要着重叙述了虹吸管在德兴铜矿4#尾矿库1#斜槽及隧洞封堵施工期间为选矿厂供应回水中应用实践过程。通过虹吸管设施和应用,为1#斜槽及隧洞封堵工程的施工顺利进行,为满足选矿厂生产用水补给和稳定矿山正常的生产秩序及生产计划的完成奠定了基础,并且取得了良好的经济效益。 相似文献
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化学混凝法处理矿山废水的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在选矿过程中,由于添加碱性pH调整剂及分散剂,使选矿尾矿水呈高碱性、高蚀度、不经处理不能得到合格排放。通过对黄麦岭尾矿水处理的研究,从“以废治废”的原则出发,推荐了采用从本企业硫酸厂生产废料生产的硫酸亚铁作为凝聚剂的处理方案,经一次处理能达以合格排放。介绍了在小试基础上进行的连续扩大试验所得到的有益结论。 相似文献
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矿石入磨前预选抛尾是降低选矿厂生产成本的有效途径。针对安徽某铁矿进行了新型外磁磁选机预选抛废试验,可实现抛废率16.8%~25.6%,精矿TFe提升幅度6~9个百分点,尾品TFe≤9.85%、mFe≤0.65%、Cu-0.1%,Fe回收率≥93%。试验结果为外磁式磁选机作为磨前预选设备提供了技术依据。 相似文献
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根据昆钢转炉钢渣人工矿物性质和金属铁及磁性铁嵌布特性,研发了以+70 mm大块梯级分选选铁(梯级破碎-筛选-磁选)、-70 mm分级干式磁选抛尾、干式磁选粗精矿再湿式细磨梯级分选(湿式球磨-梯级筛选金属铁-磁选磁性铁)的新工艺,具有工艺流程简单、处理量大和处理成本低、金属铁和磁性氧化铁品位和回收率高和易于分级利用的优点。同时,通过工业化生产实施建立了60万t/a转炉钢渣磁选厂,年产铁块和铁精矿6.44×104t以上,磁选尾渣用于制作水泥和免烧砖等,废水闭路循环利用。 相似文献