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邯宝炼铁厂从喷煤系统和高炉系统两方面提高喷煤比。改造喷煤系统中的喷煤罐排气装置和稳压装置,调整放散操作和喷吹操作,保证将喷煤准确性控制在0.2 t/h以内,均匀性控制在5 t/h以内。改造高炉系统中的布料溜槽,投建4#热风炉,不断优化布料矩阵,提高富氧率和顶压,喷煤量达到50 t/h,喷煤比提高至150 kg/t左右。 相似文献
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针对天铁新区2 800 m3高炉喷煤系统在高浓度直接喷吹过程中出现的过滤器堵粉和泄漏、速率波动大等问题,通过采取改造煤粉过滤器、调整工艺运行参数等措施对其进行优化,确保了煤粉的稳定喷吹,使每小时喷煤量误差率稳定控制在±3%范围内,瞬时喷吹速率稳定,波动幅度小,为高炉炉况顺行创造了条件. 相似文献
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一、问题的提出目前国内外高炉喷煤都采用压缩空气将煤粉由制煤车间输送到煤粉罐,再由喷煤罐吹入高炉,因此,在设计喷吹设备时,首先必须确定吹送空气的风压、风量、风速和煤粉浓度以及管道直径等参数,了解喷吹不同粒度的煤粉对这些参数的影响。机械给煤泵和常压罐喷吹,对解决喷吹系统的安全、可控和简化问题行重要意义,为此,必须尽可能降低喷吹压力,采用小风速风量操作,才能适应机械泵的防倒风及其它方面的要求。 相似文献
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叙述了天铁集团6#高炉三罐并列混合喷煤控制系统的开发及运行工艺特性。阐述了该喷煤系统中单罐的自动循环控制,喷吹过程中三罐的循环倒换控制、喷吹罐手/自动切换控制与基本保护措施、喷吹控制及速率调节、报警与紧急停喷控制等控制系统开发和应用效果。该技术使三罐之间的自动循环和倒换控制更加安全可靠,喷吹速率均匀平稳,降低了喷吹罐压力和输送气的使用量,使喷煤系统的控制水平大幅提升,防止了恶性事故的发生。 相似文献
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结合某1 280 m3高炉配套喷煤系统工程,简述了喷吹罐组设计的方法,重点介绍了高炉喷煤喷吹系统喷吹罐容积的确定方法、喷吹罐组的布置方式以及三罐并联式布置方式的优点.通过计算喷吹罐倒罐操作时间,验证了设计时预设的倒罐周期的合理性. 相似文献
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国内数量最多的300 m3级高炉的喷煤系统大多采用并罐喷煤系统,但检测煤粉计量控制与调节技术发展较慢,限制了高炉喷煤的发展。因此,实现计算机控制最优化喷煤,是保证喷煤工艺达到最佳节能、降焦增铁的必须手段。马钢13#高炉原喷煤系统为并罐下出料混合器输送,称量方式为双罐并联双秤计量。经改造增加了流化罐、补气器及相应喷吹管路,喷吹罐与流化罐之间是硬连接。高炉煤粉喷吹系统计算机控制的主要内容包括:1)自动控制喷吹率(包括累计喷吹总量和瞬时喷吹率);2)对并联罐组进行自动充压、卸压、装煤、倒罐等顺序控制;… 相似文献
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1引言
在高炉喷煤中,必需保证连续安全可靠喷吹,才能有效降低炼铁成本。因此,在保证控制安全可靠的前提下,实现连续自动喷吹,是喷煤自动控制设计者主要考虑的问题。喷煤改造前涟钢2200m^3高炉一直由喷煤车间老喷煤系统的5#、6#喷吹系统向高炉喷煤,控制系统基本上是在画面上进行手动操作,需要频繁地进行手动倒罐操作,喷吹效率低。不能根据设定喷吹率自动调节罐压及补气流量以基本稳定的喷吹率向高炉喷煤,喷吹率波动很大。另外,喷吹率最大只能到20t/h左右,以高炉正常时日产量5500t铁水计算,煤比约为80kg/t铁水,使得高炉焦比居高不下,极大的制约了炼铁生产成本的下降,大高炉生产的规模效应难以显示,因此,于2003年底开始对2200m^3高炉喷煤进行了改造。 相似文献
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2004年梅钢高炉喷煤系统由球磨机制粉、串罐多支管压缩空气稀向输送无烟煤粉喷吹,更新换代为中速磨制粉、3罐并列、炉前主管加分配器、德国KUTTNER公司1罐喷3炉、N2浓相输送混合煤粉喷吹。新工艺投用后,喷煤比从100kg/t快速提高并稳定在150kg/t以上,最高煤比突破170kg/t,喷煤比取得显著进步。 相似文献
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1 八钢喷煤工艺 高炉喷煤系统包括:烟气系统、原煤储运系统、中速磨制粉系统、喷吹系统。制粉系统干燥介质用热风炉废气,不仅利用了热风炉废气中的余热,而且使制粉系统中的氧含量易控制,采用K—M迷宫式防爆装置,为喷吹烟煤提供了安全的保证。喷吹系统采用并列罐单管路加分配器,直接喷吹,任一喷吹装置可以给任一高炉喷煤,操作灵活,计量准确。烟气系统 相似文献
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宝钢3号高炉通过对喷吹系统总管、分配器、支管等设备的改造,消除了阻碍喷煤比提高的瓶颈,使喷煤能力得到大幅度提高,工艺参数的设置更加合理.在喷煤系统能力得到提高的同时,系统操作参数的优化也使喷吹管线堵塞的次数大大减少,为高炉均喷、广喷创造了条件.高炉喷煤比的提高,取得了显著的经济效益. 相似文献