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通过唐钢-炼铁厂高炉加粒煤的实验室准备及工业试验,确定了入炉粒煤品种及高炉加粒煤方法,得出了加入粒煤的置换比。在加粒煤工艺推广实施后,从高炉操作调剂上进一步完善,使之成为中、小高炉以煤代焦降低成本的有效途径。 相似文献
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高炉顶部加入粒煤工业试验 总被引:4,自引:0,他引:4
1 试验过程和结果 从高炉炉顶加入粒煤,可缓和进一步增大喷煤量的矛盾,对于小高炉则可以较少的投资实现以煤代焦。 为确保高炉加粒煤的效果,工业试验前,在东北大学进行了使用煤的基本性能测定。 相似文献
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酒钢2号高炉于1999年3月22日及5月3日进行了两次炉顶加粒煤工业试验。通过对试验结果进行比较分析后得出:酒钢高炉炉顶加粒煤是可行的。 相似文献
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粒煤在高炉内燃烧行为分析 总被引:2,自引:0,他引:2
概况实验室实验和高炉使用粒煤喷吹技术的实践,探讨了粒煤在直吹管-风口-回旋区范围的燃烧规律,并从煤质角度分析影响煤燃烧过程的内因,为强化粒煤建立理论依据。 相似文献
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首钢高炉喷吹粒煤的可行性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对首钢高炉现用于无烟煤粉与烟煤粒煤的燃烧性、爆炸性进行了测定与比较,分析了高炉喷吹粒煤所需富氧率及制备粒煤费用降低对生铁成本的影响,论述了首钢高炉喷煤的发展方向。 相似文献
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高炉喷作为减少焦炭消耗和的一种方法正被广泛地应用。下面是英国钢铁公司在墨西哥高炉公司选择喷吹粒煤而不是喷吹工的生产情况,自从一月份开始喷吹粒煤以来,高炉生产在超过设计能力35%的情况下,煤比达到100kg/thm。 相似文献
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高炉喷煤是替代昂贵的冶金焦,降低生产成本,提高生产效率的有效手段之一。作为能源密集型的钢铁企业,随着优质喷吹煤资源的日益枯竭及采购成本持续高位运行,高炉发掘高比例低阶煤喷吹技术一方面能够降低企业的生产成本,提高行业内竞争力;另一方面可以消纳大量的低阶煤资源,保障冶金行业的用能安全。粒煤喷吹技术作为众多低阶煤应用的代表性技术之一,已经在国内外的高炉上进行了充分的实践论证。首先介绍了高炉高比例烟煤喷吹的发展状况,接着分析了高炉喷吹粒煤技术的关键难题、国内外应用案例、国内外操作实践对比及经济效益,最后展望了其在钢铁行业的应用前景,并进行了可行性分析。 相似文献
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在1995年和1996年两年中,印第安纳州的伯利恒钢铁公司伯恩斯港厂采用了高炉喷吹粒煤的工艺。1996年所用的煤是低挥发份的弗吉尼亚煤,这种煤的哈氏可磨性指数为100,这有助于使煤粉生产系统的操作稳定,高炉的工艺稳定性也得到了显著的提高,达到了早期计算机模拟预报的更新速率。应特别注意的是D高炉炉墙热流的稳定性及当煤比高于1995年时,没有出现令人难以接受的耐火材料侵蚀现象。本文讨论了伯利恒钢铁公司 相似文献
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高炉喷吹煤粉性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提高高炉喷煤量对于降低炼铁焦比和成本有着重要影响。选择安钢高炉喷吹用煤煤源进行了可磨性、燃烧性实验。对安钢喷吹煤粉的物理特性以及煤粉粒度、富氧率、风温对燃烧率的影响进行了分析研究。 相似文献
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高炉喷吹煤粉是目前高炉冶炼降低焦比最为有效的措施之一,然而高炉喷吹煤粉种类繁多,为了保持较高的煤/焦置换比和降低高炉冶炼喷吹成本,需要对喷吹煤种进行合理的选择和搭配。以国外某钢厂提供的12种煤粉为原料,系统进行了其作为高炉喷吹煤粉所关注的基础性能和工艺性能分析,根据测试结果对不同煤粉进行高炉喷吹的综合性能进行了研究,为钢厂高炉喷吹煤粉的优化选择提供指导。研究结果表明,提供的12种煤粉中4号为高变质无烟煤,6号、7号和12号为高变质贫瘦煤,5号、10号和11号为低变质贫瘦煤,1号、2号、3号、8号和9号为低变质烟煤。相比于国内高炉喷吹用的煤粉,该钢厂提供的12种煤粉具有较低的灰分和硫含量,进行高炉喷吹能够降低渣量和入炉硫负荷;同时,所选煤粉的喷流性、流动性较高,灰熔融温度较高,低变质烟煤具有强爆炸性,不能单独作为高炉喷吹使用;不同煤粉的可磨性和燃烧性能差异较大,成为限制其应用于高炉喷吹生产的关键。结合不同煤粉高炉喷吹综合性能评价指标的计算结果,优选8号、10号、11号和12号煤粉作为高炉喷吹煤粉使用。考虑不同煤粉的采购成本,12号煤粉用于高炉喷吹降低冶炼的成本最为显著。 相似文献
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高炉制粉设备停机检修是高炉生产必须面对的问题,通过唐钢3 200 m3高炉制粉设备检修期间炉况变化过程,分析了限煤后炉况的变化和调整、煤量恢复过程中炉况的变化,探讨总结了因设备及生产组织原因引起的煤比大幅下降对高炉生产造成的影响和应对措施,实现了炉况的稳定顺行,取得良好的经济效益。 相似文献
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热煤气加热炉是一种燃煤气化后二次燃烧的加热炉型。论述了煤气发生器的制气工艺过程、加热炉的技术特点及炉温的调节控制,并以生产运行实践数据论证了其技术的先进性和效益的显性,展望了其可作为清洁生产工艺设备进行推广的广阔应用前景。 相似文献
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在煤灰熔点高于直接还原铁还原温度200℃的条件下,以直接还原竖炉作为移动颗粒床除尘器为核心技术的3段连续除尘,以铁矿煤球团为直接还原铁原料和移动颗粒床除尘颗粒,粗煤气显热可以直接用于生产直接还原铁。粗煤气显热约占煤炭气化热值的13%,估算联产直接还原铁显热利用效率可达70%以上,与现有的粗煤气废锅发电比,综合热效率提高约2倍,直接还原铁能耗303kg(C)/t.Fe,可以实现温室气体近零排放,减排CO2约1.7t/t.Fe。可以在不减少粗煤气化学热能(H2+CO),联产直接还原铁的同时解决粗煤气的高温除尘与净化问题。 相似文献