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梅山1、3号高炉分别生产了9年和11年,单位炉容产铁逾6900t/m3和8300t/m3,铁口等局部区域炉缸冷却壁热流强度时有异常升高,被迫加大入炉钛负荷和降低冶强护炉.重点分析了铁口操作、维护及工况对铁口区炉缸冷却壁的影响,并对铁口冷却壁维护的有效方法进行了探讨. 相似文献
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在武钢7号高炉改造性检修期间,对6段铜冷却壁损坏原因进行调查分析.分析结果表明,5段风口铸铁冷却壁损坏,特别是风口冷却壁铸体被侵蚀掉,渣铁大量进入铜冷却壁背面,烧坏进水管,是6段炉腹铜冷却壁损坏的主要原因.采取对炉腹6段铜冷却壁进水冷面增加凸台的结构改进,并减小风口冷却壁上部厚度,增加风口带砖衬的厚度,可减少风口冷却壁和炉腹冷却壁损坏. 相似文献
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宝钢3号高炉(二代)炉体采用铜冷却壁,开炉两年后首次发生炉墙结厚,由于结厚处理时间长、炉况波动大,严重影响生产。分析认为,冷却壁镶砖的不均匀侵蚀是造成本次炉墙结厚处理困难的主要原因。对使用铜冷却壁的高炉在生产中如何控制操作炉型给出了建议。通过减少原料入炉粉末;稳定顺行,保持炉况稳定;防止边缘气流过重;提高软熔带位置;建立适宜的铜冷却壁冷却制度等可以防止炉墙结厚的发生。 相似文献
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分析了冷却壁的腐蚀结垢产生的原因并研究了溶解氧对腐蚀的影响,探讨了水温水速对冷却效果的影响,提出了冷却壁损坏的观点,并对今后的运行管理提出了建议。 相似文献
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Tang Xiaofan Zhang Yimei 《宝钢技术》2000,(6)
分析了冷却壁的腐蚀结垢产生的原因并研究了溶解氧对腐蚀的影响 ,探讨了水温水速对冷却效果的影响 ,提出了冷却壁损坏的观点 ,并对今后的运行管理提出了建议。 相似文献
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从冷却壁结构、冷却制度和操作中存在的问题等方面分析了南钢2号高炉炉腹冷却壁损坏的原因,并对圆柱形小冷却器的使用状况进行了分析. 相似文献
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分析了2016年11月13日汉钢1号炉炉壳烧穿的原因,认为冷却壁寿命到期、焦炭质量差、冷却强度不足、炉体热流强度监控不到位、高炉操作等综合因素是导致高炉在冷却壁修复和喷涂造衬以后仅20天时间就烧穿的主要原因。 相似文献
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基于边界条件替换方法建立了高炉冷却壁本体和捣打料与炉气之间的换热系数计算模型。用试验测量冷却壁近热面温度来推算冷却壁热面温度,与冷却壁温度场计算模型结合,确定了炉气温度在500~1 248 ℃范围内,高炉冷却壁与炉气之间的换热系数。结果表明,本模型的计算值与前苏联学者的试验结果吻合。 相似文献
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炉身上部的修补主要是喷补特制的耐火喷涂料,或安装预制的耐火壁、铸铁冷却壁;炉身中、下部的修补措施主要是喷补、灌浆造衬,在热点和发红部位加冷却棒、更换损坏的冷却设备;对于炉腹,主要是更换冷却设备或在损坏的冷却壁位置安装冷却棒,恢复冷却功能。 相似文献
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南钢2号高炉(2550 m~3)连续生产已近13年,冷却壁漏水严重。对炉役后期的冷却壁破损状况、破损原因、维护措施、漏水治理、高炉操作优化等方面进行了阐述和分析,通过采取一系列冷却壁漏水治理应对措施,实现了炉役后期高炉的安全、高效生产。 相似文献
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从高炉冷却水、冷却壁本体、高炉操作等三个方面对高炉炉腹第五、六段冷却壁管根破损的原因进行分析,并制定相应的应对措施来消除或减少其对高炉的影响. 相似文献
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从高炉冷却水、冷却壁本体、高炉操作等三个方面对梅钢2号高炉炉腹五、六段冷却壁管根破损的原因进行了分析,并制定了相应的技术措施,以消除或减少其对高炉的影响. 相似文献
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