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在铝合金型材的氧化着色工艺中需耗费大量新鲜水,相应地也会产生大量工业废水。仅以一个年产型材2400吨的生产流水线为例,每年需耗新鲜水18万吨,产生废水15万吨。这些工业废水的大量外排既污染环境又浪费了水资源。从能源及环保部门的水资源及排 相似文献
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本文针对铝型材氧化着色用碱蚀添加剂,着色稳定剂,常温封孔剂的主要质量参数进行了评价,对使用添加剂的目的,意义进行了阐述,同时对该产品的使用效果提供了几种检测方法。 相似文献
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铝型材氧化着色生产过程中,氧化电流和槽液温度是影响铝型材表面质量的重要工艺参数。本文介绍使用新型的温度仪表和记录仪表连续监测和自动记录氧化电流和槽液温度的方法。 相似文献
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一条现代化大型氧化着色生产线,最近在西南铝加工厂挤压分厂投产。现已生产出第一批合格产品。这条氧化着色生产线属挤压分厂改、扩建工程重点建设项目,是2000吨、2500吨油压机铝型材挤压线的重要配套设备。投产后,能生产银白色、浅青铜色、中青铜色、深青铜色和黑色5种颜色的氧化着色铝型材,具有年产3000吨氧化着色铝型材的能力。 相似文献
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根据铝型材阳极氧化电解着色生产实践,分析了影响色差的各种因素,介绍了保证电解着色产品颜色一致的工艺控制方法。 相似文献
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初步研究了铝型材的电解着色稳定剂。根据配位化学及电化学理论,讨论了稳定剂选择的一些原则,并进行了试验。试验表明,用二甲亚砜、对苯二酚作主添加剂,同时添加适量的分散剂和导电剂可获得一种较为满意的Sn^2+电解着色稳定剂。由该溶液电解着色形成的氧化膜颜色均匀、色彩鲜艳。 相似文献
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对铝型材氧化着色处理过程中因色差造成的一次合格率偏低的问题进行现场调研,找到了问题产生的主要原因是槽液调配不及时槽液消耗不稳定及上架挂面积过大,实施了改进措施后,铝型材合格率由97.29%提高到99.25%。 相似文献