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相似文献
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1.
本文叙述了贵溪冶炼厂转炉吹炼技术和装备水平,同时论述了贵冶式“期交换”吹炼制度的特点。  相似文献   

2.
文章从实践的角度,对云南冶炼厂转炉吹炼使用富氧前后的生产情况进行了比较。通过半年多的初步实践表明,使用富氧进行吹炼是提高PS转炉生产能力的有效途径。  相似文献   

3.
郭亚芬  杜斌 《冶金自动化》2003,27(Z1):45-48
转炉炼钢过程是一个复杂的多相物理化学反应过程,转炉自动吹炼的核心技术是过程控制模型,有副枪的转炉通常采用静态模型结合动态模型控制转炉吹炼生产过程。本文介绍集冶金机理、数理统计、人工经验于一体的转炉静态控制模型及神经元网络 专家知识的转炉动态模型。  相似文献   

4.
宝钢转炉吹炼控制模拟在线专家系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
“宝钢转炉吹炼控制模拟在线专家系统”是在转炉吹炼控制模型的基础上,总结炼钢专家和操作工多年丰富经验,引入人工智能专家系统等技术研制而成,目前由3台微机(分别用作专家系统机,仿过程机和辅助机)来模拟转炉吹炼控制过程,经模拟运行可知,其静态计算结果可靠,推理方向正确,动态推定和工艺模拟符合生产实际情况。  相似文献   

5.
李素珍  何林潮 《钢铁研究》1991,(2):64-64,24
据“神户制钢技报”,1990,40(1):97—100报道,为提高终点控制精度,使吹炼彻底图形化,引进了以使用各种仪表在吹炼中自动控制炉内反应为特徵的自动吹炼设备。为完全实现吹炼自动化,采用的设备,系统结构能按照过程计算机发出指令进行主  相似文献   

6.
氧气顶吹转炉吹炼过程动态模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈婉  施月循  陈海耿 《炼钢》2003,19(6):38-40,57
通过炉气流量和成分的在线采样信息,用积分法计算熔池排出碳量,并根据熔炼体系中碳的守恒,动态推算熔池含碳量,由此来预报吹炼终点。较深入研究了提高炉气流量检测精度的方法,如心平衡修正和钢液成分反馈修正等,并采用了滤波算法,这些措施有利于提高动态模型的精度。  相似文献   

7.
通过侧吹转炉生产中存在的问题,从转炉脉冲吹炼与稳流吹炼的理论和实际上进行初步探讨,提出底吹转炉吹炼粗铜和造锍、造铜、生产阳极铜新工艺的构思。  相似文献   

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姜财森 《有色冶炼》2000,29(6):40-43
特尼恩特转炉自70年代应用以来进行了持续不断的改进,并对智利国家铜公司的竞争力及生存力产生极大影响,后来引入的渣贫化电炉为完整的技术,即特尼恩特技术的形成助了一臂之力。本文概述了将现代的和颇具竞争力的特尼恩特技术带入21世纪的全新研发计划,并对该计划的总体目标及特点加以详述和讨论。可以预料,这些活动有助于巩固特尼恩特技术作为世界级现代技术的地位。该技术同工厂其它生产系统融为一体并连续生产,同时完全符合环保规程。  相似文献   

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转炉煤气干法净化回收工艺(LT法)是先进的转炉除尘净化工艺。在LT法除尘回收煤气过程中,控制炉口微差压是吹炼期改善煤气质量的重点。然而,转炉炉口微差压控制具有大时滞、大时变等复杂非线性特征,很难获得理想的控制效果。通过实践,提出了一种基于吹炼特性的炉口微差压控制方法,取得了很好的控制效果,微差压控制波动范围小于±30 Pa,回收时间和质量均有提高。  相似文献   

12.
西林钢铁公司炼钢总厂通过对底吹工艺制度优化,提高底吹寿命达到13000炉以上,保证复吹转炉的冶金效果,降低生产成本,稳定产品质量。  相似文献   

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以三炼钢3#转炉为例,就全自动炼钢控制技术的概念、特点及其工作流程,控制系统的基本结构,以及在基础自动化层的实现等进行阐述,以揭示基于网络环境开发的转炉全自动炼钢控制技术的基本面貌。  相似文献   

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以三炼钢3^#转炉为例,就全自动炼钢控制技术的概念、特点及其工作流程,控制系统的基本结构,以及在基础自动化层的实现等进行阐述,以揭示基于网络环境开发的转炉全自动炼钢控制技术的基本面貌。  相似文献   

15.
综述了国内外铜阳极泥处理工艺,重点比较了国内传统的半湿法工艺和国外以火法为主的卡尔多炉工艺的优缺点。在大规模处理铜阳极泥和满足高环保低能耗要求方面,卡尔多炉工艺的优势更加明显。本文通过理论分析,初步探讨了阳极泥浸出渣在氧气斜吹旋转转炉中的还原氧化过程,介绍了国内设计的氧气斜吹旋转转炉系统,对阳极泥加压浸出、浸出渣干燥、配料、熔炼、吹炼及金银阳极板浇铸等整个工艺过程进行了系统设计和论述。  相似文献   

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根据多年来炼钢动态控制模型的应用实践经验,详细介绍了动态控制模型的定义、功能、脱碳和升温公式的系统推导,动态分组原则、动态控制模型运行过程中所采用的主要管理和技术措施。武汉钢铁股份公司炼钢总厂四分厂2007年底投产以来,通过强化和细化动态控制模型的管理,大大提高了动态模型的适应能力,实现了一键炼钢,2010年一键炼钢率平均达到87.21%,最高达到93.12%;C-T双命中率也稳步提升,2010年下半年稳定在90%以上,最高达94.04%。  相似文献   

17.
田宏文 《冶金能源》2007,26(3):58-60
在转炉炼钢生产过程中,氧枪系统的控制是非常重要的环节,它直接影响着转炉炼钢生产的安全、高效及钢水质量。本文主要介绍转炉氧枪系统的自动控制过程,叙述了氧枪系统各部分的功能及控制方式。  相似文献   

18.
康德全 《包钢科技》2003,29(Z1):105-107
介绍了包钢1#80t转炉底吹控制系统工艺要求以及程序的实现;采用了西门子最新PCS7系统编程,经过几个月的运行,系统功能及性能均能达到要求.  相似文献   

19.
利用投掷式探头模拟副枪进行钢水测量,同时改进静、动态模型,实现了100 t转炉无副枪、无烟气分析自动炼钢技术。应用结果表明,终点双命中率提高到90.82%,补吹率由投运前的平均28.3%减少到6.76%,金属消耗降低,吹炼过程平稳,喷溅减少。同时还建立了终点低磷的吹炼模型,转炉的脱磷率达90%以上,平均出钢磷质量分数控制在0.010%~0.015%左右。  相似文献   

20.
在济钢条件下,采用常规的铁水脱硫加转炉双渣的冶炼工艺生产低磷钢,很难将成品w(P)稳定控制在0.010%以下。基于转炉双渣大渣量生产试验,采用回归分析研究了影响冶炼过程脱磷效率的主要因素,确定了最佳的双渣吹炼时间、过程温度和炉渣成分控制,大幅度提高了冶炼过程的脱磷效率。该工艺在9Ni、高级别管线(X90/X100)的生产中得到广泛应用,成品w(P)稳定控制在0.006%以下,最低达到了0.004%,实现了低磷钢的批量生产。  相似文献   

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