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薄板坯连铸的发展在很大程度上归助于浸入式水口(SEN)及塞棒新结构及新材料的开发。在过去的10年水口塞棒的使用寿命提高了两倍。 相似文献
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薄板坯连铸结晶器水模试验研究 总被引:7,自引:2,他引:5
以兰州钢厂薄板坯连铸机为原理,通过流场显示,波高测量及冲击力测量,研究了高拉速条件下,浸入式水口类型、插入深度、出口角度及出口形状对结晶器内流场变化的影响及变化规律。 相似文献
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连铸板坯表面纵裂的成因分析及改进措施 总被引:2,自引:1,他引:1
对连铸板坯表面纵裂的进行了一系列的分析研究,查明浸入式水口在注中损坯和结晶器用保护渣的性能不合是主要原因,采用相 应的改进措施后,该类缺陷的发生率大幅度降低。 相似文献
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众所周知漏钢是连铸生产中最为严重的生产事故,造成巨大的直接和间接经济损失.通过对多次漏钢现象和工艺参数的总结和分析,在不同情况下找出漏钢的主要原因,并提出相应的预防措施,以减少漏钢事故的发生. 相似文献
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结合国内某钢厂CSP生产实践,对其表面纵裂纹的影响因素进行了统计分析。统计认为降低钢水硫、氮含量,使w(Mn)/w(S)提高到62以上,并使w(N).w(AlS)<0.015×10-6有利于裂纹的减少;降低拉速的波动频率和范围,控制拉速在4 m/min左右时裂纹最低;随着结晶器传热强度的提高,裂纹发生率上升,故建议结晶器传热采用弱冷;保护渣的液渣层厚度及耗渣量不足,故应对保护渣的性能进行优化;结晶器的流场下部过强,向上分流带入的热量不足,保护渣熔化不好,导致卷渣。通过采取相应的解决措施,CSP铸坯表面质量得到很大改善,纵裂纹发生率降低到了0.59%。 相似文献
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CSP薄板坯表面纵裂的影响因素 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了漏斗型结晶器形状、钢水化学成分和结晶器热流对薄板坯表面纵裂的影响.结果表明:漏斗型结晶器的开口度和漏斗曲线对纵裂的形成有重要影响,漏斗曲线的优化与铸坯出口厚度有关.CSP工艺冷却速度快,w(C)在0.07%~0.08%时,就开始发生包晶反应.因此,钢水碳含量应尽量远离包晶中心区域.钢中锰可改善钢的高温塑性,高w(Mn)/w(S)对减少纵裂有利.对CSP中碳钢,渣膜结晶率控制在40%,宽面热流控制在2.05MW/m2左右时,纵裂发生率低. 相似文献
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分析了CSP辊底式加热炉温度控制的特点,指出影响坯料温度的因素、温度变化状况;对影响板坯加热的主要技术因素进行了初步研究,并介绍了该炉型板坯温度的控制方法与经验。 相似文献
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直流焦耳处理对Co718Fe49Nb08Si75B15玻璃包覆非晶丝非对称巨磁阻抗效应的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了Co718Fe49Nb08Si75B15玻璃包覆非晶丝经直流焦耳处理后的非对称巨磁阻抗效应。结果表明,随着处理电流的增加,阻抗最大变化率随之增大,并在处理电流为70 mA时达到最大值。在15 MHz的驱动电流下,阻抗最大变化率为335%,线性区域的灵敏度达1%/(A·m-1)。进一步提高处理电流,导致阻抗最大变化率减小。对钴基玻璃包覆非晶丝的AGMI性能特征用表面阻抗张量进行了讨论。 相似文献
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针对板坯投产以来易出现表面纵向裂纹的情况,结合现场实际生产特点,从钢水质量、工艺控制和操作等方面进行分析与改进,铸坯表面纵向裂纹发生率得到了有效控制,板坯表面纵裂发生率由2009年的6.2%降到2010年的3.5%。 相似文献